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“头脑风暴”工作“坊”
发表时间:[2018-06-19]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:541

— —首钢长钢轧钢厂连轧生产线岗位职工挖潜创效侧记

如今,在首钢长钢公司的每个班组或作业区,每一位员工的“头脑风暴”引发出的奇思妙想,正在加速转化为基层“生产力”。

今年初以来,首钢长钢公司轧钢厂一车间连轧生产线以降低生产成本为抓手,实干加巧干,以创新为手段,开拓新思路,激发新活力,积极攻关、改造,解决了制约生产的一道道难题。这条生产线就像是一个“头脑风暴”工作“坊”,广大生产一线职工集思广益,不断产出新的“产品”———“金点子”。截至5月份,该产线实施革新改造87项,累计创效96万元。

改变密封材料,降低轴承消耗

连轧生产线轧机区域双夹辊轴承,由于在轧制过程中受热面积较大,温度过高,加之双夹辊设备老化,密封不严,润滑油泄漏,导致轴承烧损后,需要整体双夹辊下线重新装配。设备点检员裴旭苗主动深入生产现场进行观察,通过现场多次测量实验,她决定改变以前装配所使用的普通密封胶,使用专用的四氟发泡密封条,从而使双夹辊箱体密封更严密,减少了润滑油泄漏现象,轴承寿命也随之延长,从而满足了生产需求。

经过一个多月的运行,该轧机区域双夹辊上线使用时间从以前的3天延长至现在的2个月;齿轮油消耗由原来的每月340千克减少到85千克,有效地降低了备材费用。

自制上水装置,降低软水消耗

加热炉汽包供水系统软化水质,水质软化系统远离加热炉汽包,位于约200米以外的水泵房,在运行过程中,供水经软化后流入水箱,水箱满后,需水泵工手动关闭阀门才能切断水源。上水系统远离加热炉控温区,控温工无法实时发现水箱上水情况,有时会造成软化水外溢,造成了浪费;有时会水位过低,水泵出现吸空现象,影响水泵使用寿命。

于是,加热炉组长李张红和维修工开始进行攻关。他们在现场仔细观察后,在水箱上部软化水管的出口阀门处设置了一个自制的浮球装置,当水位达到设定的高度时,依靠浮球闸板封堵出水口;当水位低于设定高度时,浮球自动下降打开出水口,软化水流入水箱。安装自制上水装置后,水箱从未出现过溢水和缺水现象,预计每年还可节约80吨软化水。

“用一备一”,降低劳动强度

轧钢过程中,中轧机前事故剪主要用于在中、精轧跑钢后切断后续钢坯,以避免整支钢坯全部堆在故障处,难以处理。该事故剪由电磁换向阀控制,由于所处的环境粉尘多,温度高,经常出现损坏,起不到切断钢坯的作用。发生故障时,处理废钢劳动强度大,时间长,每次处理时间约在20分钟左右,直接影响到轧钢正常生产。同时,每次更换电磁阀时间是10分钟。

轧机组副组长申庆红和工艺维修人员基于对电磁换向阀的观察分析,将电磁阀下面的气路分开两路,加装双向快速接头,两个电磁换向阀,采用“用一备一”的方式,当出现电磁阀损坏的立即启用另一套电磁换向阀,在不影响正常轧钢生产运行的同时,有效地降低了职工的劳动强度。

一项项小改小革,凝聚着职工的聪明才智。他们在平凡的岗位上默默地奉献着自己的汗水和智慧,在他们的心中只有一个信念:降本创效,永无止境,永远在路上……

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