——首钢水钢今年前11个月同比多创效3亿多元的背后
2017年1月~11月份,首钢水钢同比多使用废钢34.31万吨,同比多生产粗钢24.75万吨,同比多创造经济效益3亿多元;吨钢综合能耗为540千克标准煤,同比降低114千克标准煤;粗钢实物劳动生产率为475吨/人·年,同比提高106吨/人·年,预计全年为526吨/人·年;发展“负能炼钢”基础工艺,10月份吨钢能耗降至-22.75千克标准煤,达到建厂以来最低能耗水平。
这些成绩,是首钢水钢坚持绿色发展,破解节铁增钢“密码”的成果,更是首钢水钢积极践行党的十九大精神,充分展示国有企业责任与担当的体现。
学习先进 擂响节铁增钢“战鼓”
近年来,提高废钢冶炼比例,降低吨钢铁水消耗,已经成为冶金行业经营生产的主导方针之一。据了解,自去年起,首钢水钢也开始实施节铁增钢生产模式,但受设备、技术等因素限制,废钢装入量难以提升,节铁增钢效果并不明显。
“为什么全国大部分钢厂都盈利了,我们的加工成本仍然居高不下,症结到底在哪里?”节铁增钢工作开展以来,如何降低成本、增加效益等问题困扰着首钢水钢领导。
一个偶然的机会,首钢水钢破解了节铁增钢的“密码”。今年4月份,为解决轧钢打包工艺中存在的问题,首钢水钢派公司总调副总调度长郭翔带队到兄弟单位学习考察。在学习交流的过程中,郭翔发现这些钢厂节铁增钢力度非常大。经过实地深入了解,郭翔找到了首钢水钢节铁增钢工作开展不力的原因,这令他兴奋不已。回到单位后,他立即向领导汇报。首钢水钢领导高度重视,迅速组织召开相关会议,研究解决废钢收得率低、废钢入炉难、装入量波动大等问题,并制订攻关方案,系统安排部署各环节工作,擂响了节铁增钢的“战鼓”。与此同时,首钢水钢各部门、单位高效协同配合,不断学习先进企业做法,并结合自身实际进行调整和改进。在一系列措施的扎实推进下,今年5月份以来,首钢水钢炼钢加工成本同比大幅降低,节铁增钢效益开始显现。
今年6月份,首钢水钢组织相关单位对废钢收得率进行跟踪,并结合采购价格,测算研究出性价比最高的废钢入炉结构,为采购废钢品种提供了重要依据。
不断加压 抓好炼钢这一关键
要想节铁增钢,抓好炼钢工序是关键。在铁水稳定的情况下,只有在炼钢工序最大幅度地增加钢产量,才能实现公司效益最大化。为此,首钢水钢炼钢厂在公司各职能部门、各单位的配合和帮助下,梳理、改进每个环节,开展一系列攻关,逐一解决瓶颈问题。
首钢水钢炼钢厂通过流程优化,提高“一罐到底”直接入炉率,降低铁水温度损失,“一罐到底”合格率由65%提高至86%;建立《转炉热平衡静态模型》,供操作工进行热平衡调整,调整入炉热量,改善脱硫条件,降低高硫铁水对铁水消耗的影响;改变废钢斗、电吸盘、电子秤布局,缩小打包块尺寸,开展优化配料劳动竞赛,提高装斗量和装斗速度,使得废钢最大装入量从过去的15吨增加至目前的22吨;推进操检合一、联合点检、预防性维修等措施,使转炉定修频率由原来的15天一次延长至20天一次;优化生产组织模式,使中间包平均连浇炉数由46.32炉/组提高到53.93炉/组,最高时达到81炉/组,在为生产组织争取更多时间的同时,减少了开停浇丢坯损失,铁水消耗从今年初的970千克/吨钢降低至目前的890千克/吨钢以下。
与此同时,首钢水钢炼钢厂积极开展工艺创新探索,确保提产提效和绿色炼钢齐头并进。该厂采用配比焦丁入炉的方式,补充转炉热量,增加蒸汽发生量和转炉煤气回收量,1月~11月份,吨钢转炉煤气回收量为138.63立方米。
今年10月初,首钢水钢领导给炼钢厂加压,要求炼钢厂冲刺第四季度,实现全年生产粗钢350万吨、铁水消耗小于900千克/吨钢、节铁增钢30万吨的目标。为达成这一目标,首钢水钢炼钢厂经过严密的分析测算,制订了第四季度攻关方案,并围绕方案开展解放思想大讨论,为提产提效打下坚实基础。10月份以来,该厂粗钢日产量及铁水消耗不断刷新纪录:10月3日,日产粗钢1.2047万吨,班产47炉钢,双双创纪录;10月23日,铁水消耗为877千克/吨钢;10月24日,铁水消耗为871千克/吨钢;12月4日,全天生产129炉,累计日产粗钢1.2361万吨,平均炉产粗钢95.82吨,3项指标均创建厂以来最高纪录。
在市场形势向好、节铁增钢效益可观的形势下,首钢水钢炼钢厂接到了更有难度,也更能激发全员干劲的任务:2018年生产380万吨粗钢。面对前所未有的困难,首钢水钢炼钢厂党委书记、厂长胡友红说:“对水钢来说,节铁增钢意义重大。公司领导给我们加压,是为了让企业发展得更好。我们必须心无旁鹜往前冲,努力实现水钢效益最大化。”