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产线潜能,是这样“挖”出来的
发表时间:[2017-12-12]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:470

———山钢集团莱钢宽厚板事业部热处理生产线拓宽增效之路纪实

今年初以来,山钢集团莱钢宽厚板事业部热处理生产线大力实施结构调整,获得了新品迭出、提量增效的良好业绩。经过多年沉积蓄力的该生产线,释放出强大的增值创效能力。

迈入国内同行第一梯队

处于产品质量性能边缘的Q550D、Q690D等高强钢板,经该事业部热处理生产线回火处理后,产品质量性能达到合格标准,合格品和现货钢板的差价在700元/吨左右;耐磨钢在经过淬火处理后,供应给某高端客户,可增值1100元/吨以上;用于海洋工程的DH36钢板经过正火后,其强度、韧性和焊接性能大幅提升,吨钢售价提高230元以上。

如此“高端、大气、上档次”的一道工序在前几年还处于“吃不饱、无米下锅”的状态,高品质、高效益产品的开发工作处于停滞状态,加快结构调整步伐,成为该事业部热处理生产线增效的关键。针对产品结构不均衡的“痛点”问题,该事业部组成了热处理生产线调整产品结构攻关小组。该攻关小组西去九江畔、南下长江头,对标国内标杆企业“取真经”。该攻关小组在与某兄弟单位交流的过程中,对方由衷地感叹:“你们问了很多问题,且对问题的分析比我们还详细,相信你们的生产线所生产的产品一定会产生更大的效益。”经过不断努力,该热处理生产线先后在高强、耐磨系列产品的开发上取得了重大进展。

“真正让热处理生产线迈入国内同行第一梯队,是今年以来我们立足山钢内部,加快了产品结构调整步伐。”该事业部品种质量开发部门负责人周平说。面对山钢内部结构调整的有利时机,该事业部立足山钢内部,整合产品品种资源,先后向贝斯钢、油罐钢、特殊钢等高端产品行列迈进。今年初以来,该事业部热处理生产线承接了BIS钢板的生产任务,他们从质疑中起步,最终获得用户认同。目前,该事业部BIS钢板年销售量超过10000吨。借助BIS钢板的品牌效益,该事业部完成了油罐钢、车桥用钢、用户特殊标准用钢等新产品的开发工作,迈入国内同行第一梯队之列。

架起高效生产的“快速路”

11月6日,在该事业部“热处理生产线产能提升表彰会”上,该车间职工张晓华说:“我从产线投产那天起就在这里工作,到现在已经7年了。我见证了产线从当初的停停打打到现在突破设计产能的全过程。这个过程,不仅使产量获得了提升,同时也是对我的岗位意识的一次浴火重炼。”

在产品品种不断增加的同时,产量不能提高的瓶颈问题又显现出来。该事业部经理姜明说:“热处理生产线是宽厚板产品提质、提档、迈向高端的核心工序,也是提质增效、提升产品附加值的重要环节。当前市场向好,但我们要清醒地认识到,市场瞬息万变。既要抓住有利时机,又要把热处理生产线的产能发挥到极致,充分释放热处理生产线的增效潜力。”品种结构调整工作刚取得良好成绩,该事业部马上对热处理生产线提出了更高的目标和要求:月度产量要达到设计产能,做到满负荷生产。这既符合该生产线自身高效、高速发展的需要,又符合该事业部创效增收、抢抓当期效益的需要。

为了提振信心,打赢“冲刺设计产能”任务目标攻坚战,该事业部开展了以“提产提速提效率、努力实现产能新跨越”为主题的教育活动,向职工讲清楚为什么要提产、提速,如何实现效率提升。随后,该事业部热处理车间召开职工大会、座谈会,激励广大干部职工全力以赴投身于提产、提速、提效率的攻坚战中。该事业部精整工孙克金说:“我快要退休了,在退休前看到生产线实现新跨越,我感到非常荣幸和自豪。我一定站好最后一班岗,为热处理生产线创造良好效益贡献力量。”

为了打通主轧生产线与热处理生产线工序衔接环节,该事业部采取“轧材线+热处理线”一体化生产模式,统筹协调轧钢、剪切等工序,形成了主生产线与热处理生产线高效联动的良好局面,架起了高效生产的“快速路”。

精益改善实现质量提升

为了减少各工序材料浪费,提高各工序作业效率,该事业部热处理车间在相关单位的配合下,持续强化现场物流流程优化工作。该车间采取优化改进措施,实现了上料、抛丸工序同时联合工作,抛丸效率提升了20%;采取钢板靠右工序时间优化措施,使每支钢板靠右节省在线处理时间18秒;采取垛板机南侧组料措施,取消了辊道运输工序,每支钢板节省在线处理时间31秒;采取对中测长工序合并简化措施,每支钢板装炉时间减少65秒;采取单点压缩、工序时间优化等措施,进一步提升了各工序作业效率。该事业部热处理生产线加热工任绪军说:“采取对各种设备工序时间进行优化的措施,虽然每个工序节省在线处理时间十几秒,但各工序加起来一支钢就能节省在线处理时间2分多钟,装钢效率得到明显提升。”

为了减少因热处理炉频繁进行工艺调整造成的质量波动,该事业部热处理生产线对热处理淬火、正火、回火工艺进行优化调整,及时根据各种产品生产工艺调整炉温,进行搭配组合。负责该事业部热处理生产线技术质量工作的高海军说:“车间把淬火工艺温度统一后,既减少了每支钢从上线、进入热处理炉、出炉、精整、下线的完成过程,又保证了产品质量。在实现高产量与高质量同步的同时,该事业部热处理生产线先后完成了蓬莱巨涛50mm~75mm DH36高级别海工钢板、中海油CCSEH36Z35认证取样钢板的试制工作,贝斯钢、12MnNiVR油罐钢先后下线。

10月份,该事业部热处理生产线生产效率不断提高,全月踏准计划管控节奏,与市场有机结合,各项生产经营指标全面提高。其中,通过量、入库量、完工量3项关键指标一举突破设计产能,为生产线投产以来的历史最好成绩,充分释放了高端生产线的潜能,为该事业部实现增值创效目标提供了强有力的支撑。

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