———安钢第一炼轧厂节能环保工作小记
“4月份,我们厂100吨转炉炼钢工序能耗为-22.15千克标准煤/吨钢,实现了负能炼钢。5月份,我们再接再厉,炼钢工序能耗降至-25.85千克标准煤/吨钢,取得投产以来最好成绩。”
“对!目前,转炉炼钢工序完全实现了增钢不增(铁)水、增钢不增污(染物)、增钢不增废(弃物)、增钢不增能耗的目标。”
“这个成绩来之不易啊!”
6月20日上午,在安钢第一炼轧厂100吨转炉操作室,该厂设备材料科技术员韩志民指着电脑上的能源消耗数据,和该厂炼钢车间的几名炉前工谈论着。
转炉负能炼钢是指转炉炼钢工序消耗的总能量小于回收的总能量,实现负能炼钢有利于企业提高节能减排和循环经济水平。为此,该厂从煤气再利用、烟尘全回收、污水零排放和全方位节能等4方面入手,不断提高负能炼钢水平,推动绿色冶炼发展。
煤气再利用
当日,在该厂100吨转炉冶炼平台,笔者看到,伴随着红彤彤的炉火和氧枪吹氧的“滋滋”声,黑烟从转炉内升起,最后被转炉顶端的煤气回收系统“吞噬”得一干二净。
“我们这个转炉目前成功实现了煤气全天候、最大限度的回收,将多余的煤气放散早已成为历史。”该厂丁班炉长范志成轻点鼠标,电脑屏幕立即弹出“开始回收煤气”的提示。
为提高煤气回收量,该厂加强对转炉煤气回收指标的跟踪,减少煤气放散;提前做出预测,各岗位结合生产实际,高度协同作业,积极主动地与兄弟单位联系协调,做好煤气柜柜容控制、煤气回收、煤气掺混等3方面的工作,充分发挥煤气柜的储气功能,最大限度地回收转炉煤气。该厂运行车间职工不断加大设备点检力度,全力保障煤气回收设备正常稳定运行,降低设备故障率;转炉操作工克服冶炼难度增加、操作不便等困难,及时调整转炉煤气中一氧化碳的含量,延长回收时间,确保煤气回收达到高水平。4月份,该厂完成煤气回收842.34立方米。
烟尘全回收
100吨转炉冶炼时,每分钟会产生2500多立方米的烟尘,该厂通过采用二次除尘工艺,充分回收这些含一氧化碳的烟尘。
“转炉冶炼产生的烟尘被吸收后,我们利用两级文氏管除尘器除尘,烟尘被分离为煤气和含尘污水。煤气被回收到储气柜继续使用,含尘污水进入水力旋流器,经分离、加药沉淀后,污泥被挤压成泥饼,作为烧结矿原料,澄清的水则继续循环利用。”正在操作除尘风机的该厂运行车间职工刘建利告诉笔者。据他介绍,该厂在一次除尘系统中,安装了一套粗颗粒分离装置,每天可回收粗砂14吨~15吨。该厂采用“二文三脱”湿法除尘工艺技术,对烟气进行降温除尘,并通过工艺处理,把含铁量高的除尘灰变成污泥加以回收利用,每天可回收污泥200多吨。
为了避免回收转炉烟气时出现二次扬尘的现象,该厂还新增了多个除尘吸风口,对除尘点进行重点收集。目前,该厂在兑铁口、出钢口等几个重要烟气捕集点的烟尘捕集率达到99%。
污水零排放
转炉污水是洗涤转炉烟气后的产物,是一种含有多种化学物质且十分难处理的工业污水。直接外排转炉污水,不仅会造成能源和资源的浪费,还会产生二次污染。
在生产过程中,为了实现生产用水全回收、零排放,该厂运行车间加强与检修单位、生产车间等用户的配合,沉淀过滤转炉污水后,再加入水质稳定剂,经冷却后,实现了污水闭路循环使用。同时,该厂加大排查力度,着力解决轧钢车间净环水系统和浊环水系统的串水和混水问题,并对各区循环水处理地下管廊管网进行查漏堵漏,有效杜绝了生产水流失。另外,该厂还将二冷水管道过滤器的反洗水、排污水、风机水封水回收进平流池,实现了生产用水的全回收。4月份,该厂新水消耗0.4立方米/吨钢,达到历史最好水平。
节能全方位
钢铁企业各种能源介质的成本在生产总成本中占比很大,其中水、电成本占比最大。因此,该厂把降低水、电消耗,大力节能降耗作为降本增效的重要工作。如在环境温度较低时,该厂运行车间职工会在保证生产的前提下,尽力停运冷却塔风机,减少运行负荷。自3月份开始,该厂运行车间电量消耗呈现连续下降的良好势头,每月可节约用电12万千瓦时,可节约用电成本约7.2万元。同时,该厂还以转炉设备用水为突破口,按照经济用水、合理用水的原则,配合用户调整用水量,使转炉系统用水量从原来的960立方米/时降至820立方米/时左右。水流量的降低,也使供水泵电机的电消耗大幅下降,每月可节约用电5.5万千瓦时。此外,该厂还大力推进节能技术运用,推进节能泵的改造。