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深挖能源管控“真金”
发表时间:[2017-05-26]  作者:  编辑录入:小钼  点击数:746

———看河钢唐钢热轧部如何降低能源成本

今年初以来,河钢唐钢热轧部把强化能源管控作为提升竞争力的重要举措之一,从完善体系建设入手,不断夯实能源管理基础,采取了一系列措施,促使能源成本不断降低。前4个月,该部吨钢能源成本较去年同期降低0.78元,实现创效126万元。

深扎根,让能源管控的“筋骨”更强劲

“完成能源成本指标不能仅靠堵塞‘跑、冒、滴、漏’,我们必须建立起一套完善的能源体系,运用科学的手段实现能源成本降低。”在今年初的能源成本分析会上,该部主管能源的设备室主任师许秋胜一语中的。

按照体系要求,该部于今年初制订节能总体方案和措施,把指标分解到各作业区,再由专人检查措施的落实情况,最后通过能源管理评审总结出哪些指标还须要重新修订,进一步完善修改方案和提升计划,最终形成能源的闭环管理,充分发挥体系服务于现场的强大功能。

但在体系运行之初,该部的能源管控制度与现场实际操作之间存在“缝隙”。例如,炼钢区域烤包的现场操作与制度就出现了“分歧”。“我们要用制度指导现场操作,反过来再用现场操作检验制度的可行性,使能源成本的管理架构更加牢固。”该部能源管理员陈建说。陈建和现场人员经过反复论证,最终认为现场操作更具可行性。于是,在其他科室的配合下,他们修改了烤包技术规程。在一次次的反复论证和现场检验中,该部的能源管理制度越来越具有可执行性,能源管理的基础越来越坚实。

借助能源管控实时监控系统和能源管控分析系统,各作业区的能源介质使用情况可随时掌握。“只要有办公自动化系统就可以浏览能源管控系统,对能源介质的数据进行系统分析,真正服务到产线。”4月8日,正在统计能源数据的该部1700轧钢作业区职工褚兆青介绍说,产线的每个班组都可以实时监控能源成本完成情况,一旦发现能源成本有“抬头”迹象,就会及时组织分析原因,通过优化操作等方式降低成本。

“能源管控系统每周做一次预算,一旦成本升高,系统就有预警,接到‘报警’信号后,作业区就会迅速做出反应。”说起能源体系发挥的作用,该部能源体系管理员姬玲玲立刻来了精神,说道,“我们负责能源成本,可不是只对作业区进行考核,我们帮作业区分析指标升高的原因,和他们一起制订措施,共同完成指标,管理科室和作业区可是拧成了一股绳。”

强攻关,打一场降低能源成本的漂亮仗

固化能源管理规程、提高现场管理标准、加大技改力度、躲峰生产,该部多项降低能源消耗的措施共同发力。各科室和作业区密切配合,大家积极投入到降低能源消耗的战役中。每一条产线都是一个降低能源消耗的战场,每一位职工都是一个降低能源消耗的勇士。

产线的每个岗位都制订了能源管理操作规程,并纳入到岗位操作规程之中———该部对能源管理的重视程度可见一斑。各科室为作业区提供有效的支撑和服务,制订科学可行的能源管理操作规程。操作规程要覆盖从炼钢区到轧钢区的所有区域,专业性强、涉及面广,一系列难题摆在技术人员面前。技术人员把理论知识与岗位工的现场实践有机结合,通过现场反复验证、不断修改完善,最终制订出指导性极强的能源管理操作依据。截至今年5月,该部共修订了560多项能源管理操作规程,为作业区提供了科学的指导依据。

“修订了能源管理操作规程不算完,落实是关键,我们要与其他工序紧密结合,一旦发现问题就抓紧协调,更要通过规范操作来确保能源指标完成。”4月份,在精炼作业区的一次能源指标分析会上,能源管理员郑瑾跟班组的职工们解释道。据他介绍,该作业区是耗电大户,对该部整体能源指标的完成影响非常大。职工们不仅专注于操作,而且对进站温度、冶炼时间、回浇余率等影响能耗的外部因素非常关注,一旦发现不好的“苗头”就及时处理。他们通过调整自动炼钢的温度模型参数可以准确预判当前钢水温度,避免因钢水温度过高导致能源消耗增加。

“我们利用电耗较高的时段检修设备,更换轧辊,为降低能源消耗想尽一切办法,3月份躲峰生产比较集中。”5月8日,该部生产室主任王兆红一边翻看生产记录一边向记者介绍道。该部利用上午11点以后的时段集中组织下线的钢坯回装,提高轧机的机时产量,使得作业时间高效利用,能源消耗不断降低。

如今,降低能源消耗已经成为该部职工的自觉行动。1810轧钢机械点检作业区每次停机大修时,点检员都会主动把每块动力介质仪表涉及的阀门全部关停,把压缩空气的流量控制在每小时500立方米以下,该作业区今年前4个月压缩空气成本较去年累计降低0.39元/吨钢。

在降低能源消耗上,该部设备、技术人员通过技改大显神通。4月份,借1700轧钢机大修时机,该部资深专家丁国伟对该生产线加热炉烧嘴进行了改造,以降低煤气消耗。5月9日,该线甲班最低煤气消耗达0.61吉焦/吨钢,达到行业领先水平。

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