干熄焦除尘灰烧结生产实践
高建安1,张连航2,王明3,王广林4
(山东石横特钢集团有限公司炼铁厂,山东 肥城271612)
摘 要:在烧结生产实践中,研究干熄焦除尘灰代替部分焦粉的可行性。通过烧结工艺技术改进、强化生产管理、配加烧结增效剂等一系列措施,提高了干熄焦除尘灰的利用率,解决了使用干熄焦除尘灰替代焦粉的技术难题,改善了烧结技术指标水平,降低了烧结燃料成本。
关键词:焦化灰;燃料消耗;利用率;替代
1 前言
干熄焦除尘灰(以下简称“焦化灰”)是从焦化主体设备回收的主要工业废物,其缺点是粒度极细、灰分偏高。目前,许多钢铁企业已成功实现高炉喷吹焦化灰的工业应用。在烧结生产中,燃料粒度过小,烧结速度快,燃烧所产生的热量难以使烧结料达到所需的温度,从而使烧结矿的强度下降[1]。另外,0.5mm以下焦粉可使料层透气性变坏,还有可能被气流带走、消耗升高,因此在烧结生产中极少使用。如何在保证烧结矿产、质量的前提下,使用焦化灰代替焦粉进行烧结,已成为烧结研究的重要课题。山东石横特钢集团有限公司炼铁厂自2011年起对焦化灰使用进行了烧结生产技术研究,成功实现了焦化灰烧结生产实践,取得了显著的效果。
2 焦化灰成分
焦化灰成分见表1。
表1 焦化灰成分、粒级对比焦粉(%)
|
灰分
|
挥发份
|
S份
|
5~3
mm
|
3~2
mm
|
2~1
mm
|
1~0.5
mm
|
<0.5
mm
|
焦化灰
|
14.63
|
1.25
|
1.03
|
2.40
|
3.40
|
12.00
|
5.70
|
76.50
|
焦粉
|
13.43
|
1.89
|
0.72
|
28.20
|
20.40
|
20.50
|
6.80
|
24.10
|
比较
|
1.20
|
-0.64
|
0.31
|
-25.80
|
-17.00
|
-8.50
|
-1.10
|
52.40
|
3 工业试验方案
根据焦化灰供应和燃破工艺布置情况,选定在60m2带烧进行工业试验。为研究焦化灰代替焦粉烧结,制定工业试验方案如下:
1)方案一:焦化灰搭配焦粉使用,直接烧结配料。
2)方案二:焦化灰替代焦粉使用,直接烧结配料。
3)方案三:使用增效剂前后进行比较,分析焦化灰利用率的变化。
4 工业试验方案实施情况
4.1
方案一
4.1.1试验条件:选定了相同原料结构,排除原料因素的影响;60m2带烧工艺控制相同:料层厚度550mm~600mm(无铺底料工艺)、终点温度在330℃以上、烧结矿FeO含量8%~10%、碱度1.80~1.90倍、MgO含量2.3%~2.5%。
4.1.2技术措施:
①采用焦粉和焦化灰搭配的燃料结构,参与烧结配料,单独入仓,禁止混料;
②优化燃料综合粒度组成,将焦粉粒度工艺要求<3mm比例适当降低,减少小于0.5mm比例,减少燃料的浪费。
③适当增加燃料配比,提高烧结终点温度控制水平,改善料层蓄热效果。
4.1.3焦化灰搭配使用前后燃料消耗、质量变化
表2 焦化灰搭配使用前后消耗变化(Kg/t)
名称
|
固体燃料总单耗
(干基)
|
其中
|
焦粉单耗(干基)
|
焦化灰单耗(干基)
|
使用前
|
45.43
|
45.43
|
-
|
使用后
|
51.15
|
35.38
|
15.77
|
比较
|
+5.72
|
|
|
表3 焦化灰搭配使用前后烧结矿质量变化
名称
|
TFe
%
|
FeO
%
|
SiO2
%
|
CaO
%
|
MgO
%
|
R2
倍
|
转鼓指数
%
|
RDI+3.15
%
|
使用前
|
56.37
|
9.26
|
5.29
|
9.85
|
2.49
|
1.86
|
71.78
|
66.25
|
使用后
|
56.31
|
9.33
|
5.40
|
9.87
|
2.44
|
1.83
|
71.33
|
65.66
|
比较
|
-0.06
|
+0.07
|
+0.11
|
+0.02
|
-0.05
|
-0.03
|
-0.45
|
-0.59
|
由表2、3看出,使用部分焦化灰后,固体燃料消耗总体升高5.72kg/t;烧结矿TFe、FeO、CaO含量变化不大,SiO2含量升高0.11%、碱度降低0.03倍,转鼓强度和低温粉化性能略有下降。
由35.38 +15.77*焦化灰利用率=45.43等式,得出焦化灰利用率为63.73%。
4.2
方案二
4.2.1试验条件:与方案一基本一致。
4.2.2技术措施:
①增加石灰消化器,改进配混系统的加水方式,改变生石灰粉长期消化不充分的现状;使用部分自产活性石灰,改善造球制粒效果。
②利用蒸汽预热混合料工艺,提高混合料温度(65℃以上),减轻烧结过湿现象。
③石灰消化器和一混使用热水,水温控制要求(70℃~80℃),进一步提高料温和造球制粒能力,从而改善烧结料的透气性,实施厚料层烧结(550mm以上)。
④适当增加燃料配比,提高烧结终点温度控制水平,改善料层蓄热效果。
表4 焦化灰替代焦粉前后消耗变化(Kg/t)
名称
|
固体燃料总单耗
(干基)
|
其中
|
焦粉单耗(干基)
|
焦化灰单耗(干基)
|
使用前
|
45.43
|
45.43
|
-
|
使用后
|
64.61
|
-
|
64.61
|
比较
|
+19.18
|
-
|
-
|
表5 焦化灰替代焦粉前后烧结矿质量变化
名称
|
TFe
%
|
FeO
%
|
SiO2
%
|
CaO
%
|
MgO
%
|
R2
倍
|
转鼓指数
%
|
RDI+3.15
%
|
使用前
|
56.37
|
9.26
|
5.29
|
9.85
|
2.49
|
1.86
|
71.78
|
66.25
|
使用后
|
56.01
|
9.53
|
5.49
|
10.18
|
2.43
|
1.85
|
70.67
|
65.2
|
比较
|
-0.36
|
0.27
|
0.20
|
0.33
|
-0.06
|
-0.01
|
-1.11
|
-1.05
|
由表4、5看出,焦化灰替代焦粉后,固体燃料消耗总体大幅升高17.98kg/t;烧结矿TFe下降,SiO2、FeO含量升高,碱度持平,转鼓强度和低温粉化性能有一定下滑。
由64.61*焦化灰利用率-0.54(FeO含量升高影响)-1.00(活性石灰影响)=45.43等式,得出焦化灰利用率为72.70%,较方案一提高8.97%。
4.3方案三
4.3.1试验条件:选定稳定的烧结配料结构、料层控制550 mm~600mm、烧结终点温度330℃以上、烧结矿FeO含量8%~10%、碱度1.85~1.95倍、MgO含量2.3%~2.5%。
4.3.2技术措施:
①使用增效剂的条件下,全用焦粉烧结,得出焦粉消耗。
②使用增效剂的条件下,全用焦化灰烧结,得出焦化灰消耗。
表6 使用增效剂条件下不同燃料消耗变化
名称
|
固体燃料总单耗
(干基)
|
其中
|
焦粉单耗(干基)
|
焦化灰单耗(干基)
|
使用焦粉
|
40.33
|
40.33
|
-
|
使用焦化灰
|
48.00
|
-
|
48.00
|
比较
|
+7.67
|
-
|
-
|
表7 使用增效剂条件下烧结矿质量变化
名称
|
TFe
%
|
FeO
%
|
SiO2
%
|
CaO
%
|
MgO
%
|
R2
倍
|
转鼓指数
%
|
RDI+3.15
%
|
使用焦粉
|
56.30
|
9.24
|
5.20
|
9.79
|
2.45
|
1.88
|
75.1
|
73.4
|
使用焦化灰
|
56.01
|
9.37
|
5.39
|
10.38
|
2.43
|
1.93
|
74.0
|
72.2
|
比较
|
-0.29
|
0.13
|
0.19
|
0.59
|
-0.02
|
0.05
|
-1.10
|
-1.20
|
由表6知,在使用增效剂的相同条件下,全部使用焦化灰代替焦粉,固体燃料消耗升高7.67kg/t,烧结矿TFe下降,SiO2、FeO含量、碱度略有升高,转鼓强度和低温粉化性能有一定下滑;
方案三焦化灰利用率为40.33/48=84.02%,较方案二提高11.32%;较方案一,使用增效剂后焦化灰利用率提高84.02%-63.73%=20.29%。
5 效益分析
按市场价计算:按焦粉与焦化灰价差300元/吨、焦化灰年使用量2.28万吨计算,使用增效剂条件下焦化灰代替焦粉1.91万吨,固体燃料成本降低570万元、增效剂成本升高286万元,为公司年创直接经济效益284万元。
6 结论
1)烧结技术改进措施实施前,使用焦化灰代替部分焦粉后,固体燃料消耗升高,转鼓强度、粉化性能略有下滑,仍能基本满足高炉生产需要。
2)通过烧结技术攻关、强化生产管理、配加烧结增效剂等一系列措施,焦化灰利用率提高20.29%,质量指标得以改善,较好的满足高炉生产需求;实践证明全焦化灰烧结是具有可行性的。
3)本次烧结工业试验提高了焦化灰利用率,取得了良好的经济效益,在同行业具有一定的推广应用价值。
参考文献:
[1] 杨建华,佘世云.焦化除尘灰的气力输送与利用.燃料与化工,2010,41(3)21-24。