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干熄焦除尘灰烧结生产实践
发表时间:[2017-03-23]  作者:高建安,张连航,王明,王广林  编辑录入:小钼  点击数:850

干熄焦除尘灰烧结生产实践

高建安1,张连航2,王明3,王广林4

(山东石横特钢集团有限公司炼铁厂,山东 肥城271612

  要:在烧结生产实践中,研究干熄焦除尘灰代替部分焦粉的可行性。通过烧结工艺技术改进、强化生产管理、配加烧结增效剂等一系列措施,提高了干熄焦除尘灰的利用率,解决了使用干熄焦除尘灰替代焦粉的技术难题,改善了烧结技术指标水平,降低了烧结燃料成本。

关键词:焦化灰燃料消耗利用率替代

1   前言

干熄焦除尘灰(以下简称“焦化灰”)是从焦化主体设备回收的主要工业废物,其缺点是粒度极细、灰分偏高。目前,许多钢铁企业已成功实现高炉喷吹焦化灰的工业应用。在烧结生产中,燃料粒度过小,烧结速度快,燃烧所产生的热量难以使烧结料达到所需的温度,从而使烧结矿的强度下降[1]。另外,0.5mm以下焦粉可使料层透气性变坏,还有可能被气流带走、消耗升高,因此在烧结生产中极少使用。如何在保证烧结矿产、质量的前提下,使用焦化灰代替焦粉进行烧结,已成为烧结研究的重要课题。山东石横特钢集团有限公司炼铁厂自2011年起对焦化灰使用进行了烧结生产技术研究,成功实现了焦化灰烧结生产实践,取得了显著的效果。

2   焦化灰成分

焦化灰成分见表1

1         焦化灰成分、粒级对比焦粉(%)

 

灰分

挥发份

S

53

mm

32

mm

21

mm

10.5

mm

0.5

mm

焦化灰

14.63

1.25

1.03

2.40

3.40

12.00

5.70

76.50

焦粉

13.43

1.89

0.72

28.20

20.40

20.50

6.80

24.10

比较

1.20

-0.64

0.31

-25.80

-17.00

-8.50

-1.10

52.40

3   工业试验方案  

根据焦化灰供应和燃破工艺布置情况,选定在60m2带烧进行工业试验。为研究焦化灰代替焦粉烧结,制定工业试验方案如下:

1)方案一:焦化灰搭配焦粉使用,直接烧结配料。

2)方案二:焦化灰替代焦粉使用,直接烧结配料。

3)方案三:使用增效剂前后进行比较,分析焦化灰利用率的变化。

4   工业试验方案实施情况

4.1 方案一

4.1.1试验条件:选定了相同原料结构,排除原料因素的影响;60m2带烧工艺控制相同:料层厚度550mm600mm(无铺底料工艺)、终点温度在330以上、烧结矿FeO含量8%10%、碱度1.801.90倍、MgO含量2.3%2.5%

4.1.2技术措施:

①采用焦粉和焦化灰搭配的燃料结构,参与烧结配料,单独入仓,禁止混料;

②优化燃料综合粒度组成,将焦粉粒度工艺要求<3mm比例适当降低,减少小于0.5mm比例,减少燃料的浪费。

适当增加燃料配比,提高烧结终点温度控制水平,改善料层蓄热效果。

4.1.3焦化灰搭配使用前后燃料消耗、质量变化

2        焦化灰搭配使用前后消耗变化(Kg/t

名称

固体燃料总单耗

(干基)

其中

焦粉单耗(干基)

焦化灰单耗(干基)

使用前

45.43

45.43

-

使用后

51.15

35.38

15.77

比较

+5.72

 

 

3       焦化灰搭配使用前后烧结矿质量变化

名称

TFe

%

FeO

%

SiO2

%

CaO

%

MgO

%

R2

转鼓指数

%

RDI+3.15

%

使用前

56.37

9.26

5.29

9.85

2.49

1.86

71.78

66.25

使用后

56.31

9.33

5.40

9.87

2.44

1.83

71.33

65.66

比较

-0.06

+0.07

+0.11

+0.02

-0.05

-0.03

-0.45

-0.59

由表23看出,使用部分焦化灰后,固体燃料消耗总体升高5.72kg/t;烧结矿TFeFeOCaO含量变化不大,SiO2含量升高0.11%、碱度降低0.03倍,转鼓强度和低温粉化性能略有下降。

35.38 +15.77*焦化灰利用率=45.43等式,得出焦化灰利用率为63.73%

4.2 方案二

4.2.1试验条件:与方案一基本一致

4.2.2技术措施:

①增加石灰消化器,改进配混系统的加水方式,改变生石灰粉长期消化不充分的现状;使用部分自产活性石灰,改善造球制粒效果。

②利用蒸汽预热混合料工艺,提高混合料温度(65℃以上),减轻烧结过湿现象。

③石灰消化器和一混使用热水,水温控制要求(70℃~80℃),进一步提高料温和造球制粒能力,从而改善烧结料的透气性,实施厚料层烧结(550mm以上)。

适当增加燃料配比,提高烧结终点温度控制水平,改善料层蓄热效果。

4      焦化灰替代焦粉前后消耗变化(Kg/t

名称

固体燃料总单耗

(干基)

其中

焦粉单耗(干基)

焦化灰单耗(干基)

使用前

45.43

45.43

-

使用后

64.61

-

64.61

比较

+19.18

-

-

5      焦化灰替代焦粉前后烧结矿质量变化

名称

TFe

%

FeO

%

SiO2

%

CaO

%

MgO

%

R2

转鼓指数

%

RDI+3.15

%

使用前

56.37

9.26

5.29

9.85

2.49

1.86

71.78

66.25

使用后

56.01

9.53

5.49

10.18

2.43

1.85

70.67

65.2

比较

-0.36

0.27

0.20

0.33

-0.06

-0.01

-1.11

-1.05

由表45看出,焦化灰替代焦粉后,固体燃料消耗总体大幅升高17.98kg/t;烧结矿TFe下降,SiO2FeO含量升高,碱度持平,转鼓强度和低温粉化性能有一定下滑。

64.61*焦化灰利用率-0.54FeO含量升高影响)-1.00(活性石灰影响)=45.43等式,得出焦化灰利用率为72.70%,较方案一提高8.97%

4.3方案三

4.3.1试验条件:选定稳定的烧结配料结构、料层控制550 mm600mm、烧结终点温度330以上、烧结矿FeO含量8%10%、碱度1.851.95倍、MgO含量2.3%2.5%

4.3.2技术措施:

①使用增效剂的条件下,全用焦粉烧结,得出焦粉消耗。

②使用增效剂的条件下,全用焦化灰烧结,得出焦化灰消耗。

6      使用增效剂条件下不同燃料消耗变化

名称

固体燃料总单耗

(干基)

其中

焦粉单耗(干基)

焦化灰单耗(干基)

使用焦粉

40.33

40.33

-

使用焦化灰

48.00

-

48.00

比较

+7.67

-

-

7      使用增效剂条件下烧结矿质量变化

名称

TFe

%

FeO

%

SiO2

%

CaO

%

MgO

%

R2

转鼓指数

%

RDI+3.15

%

使用焦粉

56.30

9.24

5.20

9.79

2.45

1.88

75.1

73.4

使用焦化灰

56.01

9.37

5.39

10.38

2.43

1.93

74.0

72.2

比较

-0.29

0.13

0.19

0.59

-0.02

0.05

-1.10

-1.20

由表6知,在使用增效剂的相同条件下,全部使用焦化灰代替焦粉,固体燃料消耗升高7.67kg/t,烧结矿TFe下降,SiO2FeO含量、碱度略有升高,转鼓强度和低温粉化性能有一定下滑;

方案三焦化灰利用率为40.33/48=84.02%,较方案二提高11.32%;较方案一,使用增效剂后焦化灰利用率提高84.02%-63.73%=20.29%

5   效益分析

按市场价计算:按焦粉与焦化灰价差300/吨、焦化灰年使用量2.28万吨计算,使用增效剂条件下焦化灰代替焦粉1.91万吨,固体燃料成本降低570万元、增效剂成本升高286万元,为公司年创直接经济效益284万元。

6   结论

1)烧结技术改进措施实施前,使用焦化灰代替部分焦粉后,固体燃料消耗升高,转鼓强度、粉化性能略有下滑,仍能基本满足高炉生产需要。

2)通过烧结技术攻关、强化生产管理、配加烧结增效剂等一系列措施,焦化灰利用率提高20.29%,质量指标得以改善,较好的满足高炉生产需求;实践证明全焦化灰烧结是具有可行性的。

3)本次烧结工业试验提高了焦化灰利用率,取得了良好的经济效益,在同行业具有一定的推广应用价值。

 

 

参考文献:

[1]  杨建华,佘世云.焦化除尘灰的气力输送与利用.燃料与化工,201041321-24

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