摘要:通过对我公司现有空压机加载、卸载情况进行分析,比较空压机理想加载率相差较大,理论上有较大的节能提升空间。为此,我公司决定对目前使用的3台空压机通过变频节能技术进行改造,一次投入15万元,达到三台空压机每年节电20万元,改造后使用效果良好。
关键词:螺杆空压机 变频 节能
Brief Analysis on
Energy-saving Transformation of Screw Air Compressor
QIAO Wei
Tiancai Science and Technology
Development Co.,Ltd., Tianjin Metallurgy Group Co., Ltd.
Abstract:My
company's existing screw air compressor specifications are: power is 110KW,
(general), by now the loading rate is about 60%, a total of 3 machines, as a dual-use
preparation rotation. At present, the air compressor from ideal loading rate of
our company: 90%, the actual difference of 40%, (now part of the team a class), saving space theory on larger.
Therefore, we decided to carry out frequency conversion transformation to the 3
air compressor used at present. Through the transformation of energy-saving
inverter technology, reach three air compressors annual revenue of at least 200000
yuan.
Key
words: screw air compressor; inverter;
energy-saving
1.前言
天材科技发展有限公司不锈钢带材车间2011年5月投产,现有的螺杆空压机的规格是:功率为110KW、(一般情况),按现在的加载率约为60%左右,共3台机器,为两用一备轮换使用。目前,公司距离空压机理想加载率见(表1):90%,实际相差40%,(公司目前部分班组一班制),理论上节能空间较大。因此,大约40%的电能白白浪费掉了。为节省能源,公司于2013.3对其进行改造。
表1 2013.6空压机加载时间统计
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序号
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运行时间
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加载时间
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加载率
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1
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5957
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3416
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57%
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2
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5270
|
3247
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61.6%
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3
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4662
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2856
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61.2%
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合计
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15889
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9519
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59.9%
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2.空压机使用现状及变频改造的必要性
2.1空载损耗
生产上不管用气多少,普通螺杆机从上班到下班一直如此,虽然气压打满后储气罐会卸载运行,但卸载运行时机组仍有40-50%的空载损耗,如果采用变频技术空压机不存在卸载,也就不存在空载浪费。
一般情况下空压机的实际用气量会小于机组的额定产量,有的是因为购买时考虑的余量,有的是因为局部时间只用一部分的气,有的是因为生产上淡旺季的问题等等,这样的状况会多供少用属于“用不完”。因此空载损耗时的电就白白浪费了。
2.2高压低用
“高压低用”这也很浪费,就像“用不完”一样。普通螺杆机始终8kg频繁加卸载工作,实际也就只用了6kg,那么多出来的2kg频繁爬升会让机组多消耗 14%(每爬升lkg多耗7%的电流)。按频繁爬升时间累计是30%,这样普通的空压机会因30%的频繁加载多浪费电。同样如果是变频空压机它始终保持6kg不变的供气,那么也就不存在这2kg的爬升损耗了。
3 变频改造节能原理
图1 采用变频技术与非变频技术对比
如图1中非变频:蓝线区域为现空压机工作曲线。0.6MPa加载-0.75MPa卸载。用户是0.6MPa.
变频:绿线区域为变频改造后的空压机工作曲线。0.6MPa加载-0.63MPa卸载。用户是0.6MPa.
变频节能:斜线阴影部分为变频后节能部分。设定为0.6MPa加载-0.75MPa全部加载的70%。
4. 我公司空压机变频节能计算
4.1变频改造费用:15万元
4.2 3台空压机变频节能计算
以下节能计算一年运行8000h,约合330天左右,电费按1元/度计算:
一年单台加载电费=110KW/h×8000h×60%×1元/度=52.8万元
一年单台空载电费:110KW/h×40%×8000h×40%×1元/度=14.08万元(空载负荷按40%计算)见表1。一年单台总电费=一年加载电费+一年空载电费=52.8+14.08=66.88万元
变频改造后,空载的电耗没有了,即一台空压机一年可节约电费14.08万元;3台空压机(用2备1)一年就节约14.08×2=28万元。
变频器使用效率为70%=28万元×70%=20万元(根据电机性能)。
5.变频改造技术方案
5.1系统控制原理
本系统采用压力闭环调节方式,在原来的压力罐(或输气管道)上加装一个压力传感器,通过压力来控制变频器的转速。其控制原理为:
图2 压缩机变频调速框图
将供气管道压力作为调控参数,通过压力变送器(或远传压力表)将压力信号转换为4- 20mA(或0-5V)直流信号,送入变频器内的PID调节器,与压力设定信号比较,其差值由调节器作PI运算,输出信号送给变频器,随时调整变频器的输 出频率,控制电机转速,维持管道压力稳定在设定的压力值上。若管道压力发生变化将自动进行调节。例如,当用气量减少,管道压力增加时,调节过程是:变送器 信号大于设定信号,调节器输出减少,变频器输出频率降低,电机转速下降,压缩机风量减小,使管道压力减小。由于其调控过程较快,短时间内,变换器信号和压 力给定信号便处于动态平衡状态,从而维持了变频器输出频率稳定,实现了恒压供气,使空压机始终处于节电运行状态。其控制系统原理框图如左:
5.2改造方案
图3 变频原理图
设计时,根据电机容量(250KW/380V)选用一台富凌变频器,采用PID调节母管定压控制方式。该系统在设计时,从安全角度考虑,在保留原工频系统情况下,增加变频系统,做到了工频变频互锁切换。通过外部控制电路,使空压机起停操作步骤仍然如前,操作简单,安全可靠。在供气管道上安装压力传感器,通过压力来控制变频器的转速。
6.变频改造后性能良好
6.1变频改造后空压机更节能
我司空压机单台功率110 KW,加载和卸载方式多为星角启动,时间短启动电流大,同时对设备冲击较大,不光引起电源电压波动,同时加剧设备磨损,降低使用寿命。空压机的加卸载是空压机运行工况的一种重要性能,加载时间和卸载时间是空压机运行的重要参数。变频改造后缩短了系统的加卸载时间,从而节约电能。
6.2变频改造后可延长空压机使用寿命
能够使电机实现软起软停,减少启动冲击,延长设备使用年限,同时由于电机运行频率可变,实现了根据用气量大小自动调节电机转速,减少了电机频繁加载卸载,使系统压力恒定,同时节约了电能。
7.结论
7.1 实现空压机的软启动,无峰值电流,启动平稳;
7.2大幅度降低压缩机系统的噪声;
7.3自动控制,简便高效,可靠和自保护,无需专人看护;
7.4 运转平稳,延长压缩机系统寿命,减少维护量;
7.5 保证供气压力恒定,提高供气质量;
7.6 大量节约电能。变频改造3台空压机,一次投入15万元,节省电费20万元/年,使空压机的使用更加合理,能为企业发挥更大的作用。
7.7 改造完成后空压机的运行参数会在控制柜上显示空压机的参数。包括机器的加载率等数值一目了然。
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