首钢股份公司有一张excel表格,上面清晰显示着三条向右下方倾斜的曲线,表格的标题是“炼铁作业部作业区先锋奋进小组历年故障统计表”。旁边数据显示,从2012年到2015年,设备每年故障总数从238降到94,其中机械类从146降到66,电器类从92降到28。按图索骥时,这三条曲线背后的一些故事浮上水面。
这张表格的数据来自股份公司推行的TPM(全员生产维护)管理。在制粉作业区采访时,被问及TPM持续高效推进的秘诀时,所有职工给出了同一个答案:领导重视。54岁的首席作业长王金成去过不少钢铁厂,感受过各种制粉作业环境。制粉工序的核心任务是将块煤加工成粉末,然后通过压缩风输送到高炉。
2011年,股份公司推行TPM管理,王金成喜出望外。这位老制粉工一眼就看出了TPM的魅力所在,甚至有种相见恨晚的感觉。推行TPM后,王金成多了一项例行工作,自己或者带着专业员,每周到作业区各个角落拍照。TPM讲究自主保全,对产线上的职工提出更高要求。职工擦拭设备的时候,与过去的心态完全不同,每一次擦拭都是对设备的一次重新检查和认识,螺丝松动、设备漏油和电缆裸露等微缺陷都得到了及时整改。
即便如此,王金成的相机还是每周都有新的取景,有时还连续几周拍同一个地方。他拍完后,召集专业员和班长,对照片里的问题一个一个抠,有时候连续几周反复抠。操作室的一把椅子没有及时归位,王金成能把这个现象当成一个案子去破。作业区道边有个烟头,他会捡起来“端详”半天,然后把作业区调查个底儿朝天。
各班班长很快行动起来,甚至深更半夜班长也会利用工作间隙,带着职工去现场寻觅和清理不要物。
股份公司决定撤销现场工业保洁时,制粉作业区清除粉尘的任务就落在班组职工的肩上。每天夜班下班前,大家必然会认认真真清扫现场,绝不打折扣。作业区兼职TPM推进员竺金春说,都乐意有个舒适的工作环境,让工作更轻松些,TPM就能实现这个,所以,到后来大家都在自觉做。
TPM改变了制粉作业区的现场面貌,更改变了上上下下的心智模式。TPM在制粉作业区稳步推进时,王金成的相机依然没有闲下来,他拍的地方更多了,比如电源箱。机旁的电源箱并不属于制粉作业区负责,而是归属于维护单位。有一次,电源箱故障,原因最终被维护单位发现。王金成“抠”照片时重点提到电源箱,他认为只要电源箱在制粉作业区的区域,制粉作业区就得负起责任来。在区域主体责任的观念支撑下,制粉作业区班组职工发现的问题更多,各种故障率也在直线下降。仅去年一年,制粉作业区开展小组设备清扫活动116次,期间发现不合理问题813项,完成整改788项,整改率高达96.9%。
自主管理是TPM的最终目的,这项核心功能也开始在制粉作业区日渐显示出来,并且变成了实实在在的效
益。
三制粉给煤机是为中速磨输送原煤的设备,设计能力为110吨/小时,其给煤层高度最大为190毫米。实际给煤能力每小时约90吨,而要满足中速磨正常出力至少要达到95吨,这就导致中速磨单耗成本增加。同时,原煤的滑落到给煤机皮带两侧造成积煤,有大块或较大异物下落时会将皮带划伤从而使皮带报废,直接影响正常生产。据统计,每台给煤机因磨损和异物划伤平均每年要更换2—3条皮带,更换费用居高不下。针对这个问题,制粉作业区TPM活动小组与岗位、点检、维护等人员仔细研究,提出在给煤机两侧加装挡皮,同时将下料口提高30毫米。这样既解决了因煤层高原煤滑落积煤和卡住传感器的问题,还因增加了单位面积上的原煤而降低了皮带运转速度,减少了磨损,使皮带的使用寿命延长。改造后,给煤机的皮带消耗由每年2—3条减少至每年0.8条,仅此一项每年可节省35000元。此外,他们还成功开展《提高焦炉煤气压力稳定性》《降低给煤机故障停机率》等大量焦点课题,攻克了数不清的难题,形成了可观的经济效益。
扎扎实实,不折不扣,认认真真推进TPM的4个阶段,制粉作业区换来了文章开头的三条曲线和难以估量的隐性价值,受到了股份公司和炼铁作业部一致肯定。如今,制粉作业区正在交叉利用TPM四个阶段各种工具,谋求更上一层楼。用TPM兼职推进员竺金春的话说,就是“一步步坚持做下来,TPM会给人一种天高任你飞的感觉”。