———河钢唐钢炼铁部南区烧结系统节能降耗创效千万元侧记
今年初以来,河钢唐钢炼铁部持续加大系统优化力度,不断强化成本控制能力,提高能源管控水平。其能源部门突破瓶颈,不断寻求新思路、新方法,发挥整合管理作用,密切结合工艺技术、岗位操作平台,对能源动力介质的使用效率和管理措施保持已有的改进成果,并继续挖掘新的潜力,增加企业节能增效的新亮点,预计年创效1000余万元。
主抽风机变频改造显成效
3月22日,在该部南区烧结系统主排风机室,负责设备改造的主管人员顾桂萍、贺英朝正在与厂家人员进行讨论,“变频改造后风门开度可达100%,运行中不承受压力,可显著减少风门的维护量。”厂家人员通过了解烧结机机速、主排风门开度等操作参数的变化情况后说道。
烧结系统电耗仅次于固体燃耗消耗,占工序能耗的25%左右,而烧结主抽风机的电能消耗占烧结电能消耗的一半左右。对主排风机电机进行变频改造项目将在该部南区360平方米烧结主排风机2×6800千瓦/10千伏电机上实施。在使用变频器过程中,只需定期对变频器除尘,不用停机,保证了生产的连续性;采用高压变频改造后,电机实现软启软停,启动电流不超过电机额定电流的1.2倍,对电网无任何冲击,电机使用寿命得到延长;根据所需的风量调节转速,可获得很好的节电效果,一般可节电20%~50%,通过调节电机转速实现节能。同时,转速降低,主设备及相应辅助设备如轴承等磨损减轻,维护周期、设备运行寿命延长,在整个运行范围内,可保证电机平稳运行、损耗减小、温升正常,无任何附加的异常振动和噪音。采用变频调节后,年可节约电费792万元。
改进烧嘴降低煤气消耗
4月17日,烧结中控室内,中控工高峰正在通过电脑画面进行煤气流量的精细调节,副作业长曹东鹏解释道:“根据目前生产上台时、机速的变化情况对点火温度的要求进行及时的调节,既达到生产的需要,同时又要最大限度地降低煤气消耗。”
将点火炉原三排烧嘴关闭一排11个烧嘴,通过合理调整空燃比,适当提高烧结机料层厚度和降低混合料水分,将点火温度调到850℃±50℃,点火强度和点火深度均不受影响,完全满足当前点火要求。鉴于炼铁部南区360平方米烧结机点火炉使用寿命已到,8月份该厂将对其进行更换改造,改造后两排烧嘴新型点火器在满足点火要求的前提下,煤气消耗将降低3.5立方米/吨矿,年创效益100余万元。
两排烧嘴新型点火器满足当前生产要求,投资少、煤气消耗低,对同行业点火炉设计和使用起到借鉴示范作用。
余热蒸汽回收量大幅升高
在烧结机机头,看火工刘宝山正在抓混合料水分,一边查看台车料层的布料厚度,一边又盯着生产电脑画面上的锅炉入口温度。
据了解,该烧结系统加强了内部管理,优化过程控制,狠抓内部操作。车间组织攻关小组,在保证烧结矿质量的同时,加强工艺过程管理;在降低固体燃料消耗的同时,严格厚料层烧结,合理控制烧结终点温度,位置确保在机尾倒数第二个风箱,杜绝过烧现象;将余热关键技术画面引进烧结中控,供中控参考,确保了余热产汽量增加到92.07千克/吨矿,3月份就创效152万元。