据本钢官方网站11月24日消息,今年,本钢利用三次联检的契机,积极推进备品备件国产化工作,将部分“洋设备”的备件换上“本钢造”。
各单位积极贯彻集团公司精神,燃气厂在今年联合检修中,更换了进口件环缝内锥、液压缸、循环水泵,在三次联检中节约成本近500万元。喷射冷却器是炼钢厂用来给动力管网里的水蒸气减温减压的装置,因其外形特异,制作工艺复杂,精度要求高,一直从国外购制,造价很高。炼钢厂利用联检契机将此件修复,重新利用,节约了资金。热轧厂4台德国西门子磨床是轧钢磨辊时专用设备,施工单位在联检现场精心修复,所换新备件都是职工们自己加工的“本钢造”备件。烧结热振筛推杆在炼铁厂联检现场也闪亮登场。原烧结热振筛推杆是进口件,推头和推杆是一体,如果按一体加工,特别浪费材料。为此,炼铁厂和第三机修厂共同配合,将推头和推杆设计在一个水平线上,有效降低了备件成本。
2009年,本钢强力推进进口设备备件国产化工作,以降低采购成本为落脚点,向设备国产化要效益,2009年共完成国产化项目319项6621件,按进口计划价格计算,可降低采购成本1744.47万元。