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舞钢动力厂大胆创新优化氧气生产工艺
发表时间:[2014-11-20]  作者:  编辑录入:admin  点击数:1157
  “两万立方米制氧机实施变工况运行以来,月节约电费10多万元,月多生产液体700多吨,氧气放散率降低了近7个百分点!”11月10日,笔者在整理动力厂10月份合理化建议成果时,看到一组喜人的数字。
  连日来,舞钢动力厂针对主体厂用氧实际情况,变革思路,在氧气车间两万立方米制氧站,进一步尝试对空压机进行排压调整,降低空压机负荷,控制膨胀量和膨胀机机后温度,提高膨胀机运行效率。这种运行方式节约了电费,提高了液体产量,减低了放散率,取得了氧气成本有效降低的好成绩。
  动力厂两万立方米制氧机组采用最先进的第六代空分流程,双层吸附床纯化、增压透平膨胀、规整填料上塔、全精馏无氢制氩、氧内压缩。配套德国进口ATLAS空压机、增压机、增压透平膨胀机,美国进口英格索兰氮压机,法国进口产品氧泵、工艺氩泵、产品氩泵等,大、小进口机械设备十几台,技术保密程度高,专业要求也高。为适应公司生产需要,动力厂决定颠覆传统运行模式,实施降负荷生产,解决大马拉小车问题。
  该厂在实施变工况操作上进行大胆创新,将两万立方米制氧机空压机排压由0.51MPa调整至0.505MPa,上塔压力控制在53kPa左右,将氧产量从20000m3/h减少并稳定到16500m3/h,减少了进塔空气量,降低了空压机负荷。他们把空压机电流由原来的520A降低至500A,在保证主体厂用氧的同时,将膨胀机机后温度控制在-165摄氏度至-171摄氏度,对膨胀量转速进行控制调整,实现了膨胀机高效低耗运行。
  该厂通过优化生产工艺,两万立方米制氧机生产成本得到有效降低,10月份,两万立方米制氧机月耗电比生产工艺优化前减少20多万千瓦时,生产液氧比变工况操作实施前每月多生产液体700多吨,同时,氧气放散率也由原来的30%以上降低到30%以下,取得月降成本最好成绩。
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