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河北钢铁邯钢邯宝能源中心“两提两降”提高创效水平
发表时间:[2014-04-24]  作者:  编辑录入:小铬  点击数:366

河北钢铁集团邯钢邯宝能源中心积极围绕降本增效目标,以提高煤气回收量和发电量,降低吨钢耗新水和事故率的“两提两降”为抓手,努力提升创效水平。

该中心下大力抓好发电生产,深入开展“精细化点检,标准化操作”和对标挖潜活动,瞄准国内一流指标,开展技术攻关,提高机组发电效率。烧结余热发电1号、2号环冷机烟罩与台车间有间隙,造成高温烟气损失,影响发电量。热电车间组成攻关队开展攻关,他们在1号、2号环冷机烟罩与台车间加装耐高温密封胶板,减少静密封段烟气漏量,同时在1号、2号环冷机台车料层与环冷机二段烟罩末段安装动叶式密封钢板,增加烟气回收量,每小时增加发电量1500度,年可创效645万元。一季度,该中心发电2.567亿度,超计划9.38%。

该中心全力抓好煤气动态平衡,最大限度减少煤气放散,提高转炉煤气回收量,把富裕煤气全部用于发电。充分利用煤气柜和煤气管网缓冲蓄能作用,使煤气管网压力“谷段”保持在12——13千帕,“峰段”降低到5——6千帕。在消耗同量煤气资源前提下,尽量满足15万CCPP发电煤气用量,两区总发电量每天增加100万度,实现了发电效益最大化。今年以来,该中心高、焦炉煤气继续保持零放散,吨钢转炉煤气回收量达138立方米,继续保持国内领先水平。

该中心强化用水管理,围绕降低吨钢耗新水开展技术攻关。他们梳理邯宝各工序用水情况,重新制定用水定额,完善用水点计量设施。以用户满意为宗旨,通过技术改进和优化操作,改善水质,同时抓好水的循环利用,使水重复利用率达到100%。邯宝排水系统原设计将浓盐水、酚氰水混合回用于炼钢、炼铁冲渣,原料混料等,但随着钢后项目投运等因素影响,水质已不能满足用户需要。该中心对此开展攻关,最终不仅使回用水站水硬度由每升900——1000毫克降低到每升600——700毫克,每小时还可减少200吨河水提取量,年可节水175万吨,创效87.6万元。今年以来,该中心吨钢耗新水降至2.43立方米,达到国内领先水平。

该中心深入开展“反三违、查隐患、保安全”专项活动,以落实安全确认制和三方挂牌为抓手,重点抓好检修前、后的“三方确认”,杜绝检修未结束,就开始操作的情况。实行领导安全包保制度,包保领导深入车间带头检查安全,纠正违章,确保安全生产。


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