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新金钢铁炼铁厂5#高炉降消耗实践总结
发表时间:[2013-06-25]  作者:韩迅锋  编辑录入:admin  点击数:1523

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新金钢铁炼铁厂5#高炉降消耗实践总结

韩迅锋

河北新金钢铁有限公司炼铁厂

 要:河北新金钢铁有限公司5#高炉自2006年开炉以来,中心气流过盛,炉顶温度偏高,煤气利用率差,燃料比消耗居高不下。20123月采取了一系列强化冶炼措施,并且首次试用了150m2带式烧结矿和5—10mm的烧结小料,使煤气利用率大幅度提高,燃料消耗明显下降,在同行中名列前茅。

  词:高炉消耗粒度组成燃料比炉顶温度煤气利用率

概述

河北新金钢铁有限公司5#高炉炉容493.26m3,于2006年开炉投产,20108月停炉大修,1112日重新开炉,顺利达产。这期间原燃料条件比较稳定,入炉原料主要是72m2烧结料和自产球团矿,由于72m2烧结矿粒度不均匀,导致炉内气流过盛,煤气利用率较低,燃料比消耗偏高,虽采取多方面措施,但效果并不理想。(见下表)

表一:5#高炉2006—2011年各项消耗指标汇总

2006—2010年度指标汇总

年份

利用系数t/m3.d

焦比kg/t

煤比kg/t

综合焦比kg/t

综合燃料比kg/t

矿比t/t

风温

综合品位%

06

3.82 

415

110

503

525 

1.633 

1107 

60.15 

07

3.90 

422

124

521

546 

1.665 

1114 

58.78 

08

3.56 

427

120

523

547 

1.692 

1098 

57.52 

09

3.96 

383

141

495

52

1.659 

1069 

58.36 

10

3.67 

383

160

513

546 

1.68 

1103 

56.43 

11

3.85

364

176

503

540

1.717

1101

55.46

06—11平均

3.79

399

139

509

538

1.674

1099

57.80

20123月份

3.66

335

182

483

517

1.715

1112

54.99

差值

-0.13

64

43

26

21

0.041

13

2.81

20123月份5#高炉遵循了精料的操作方针并采取了一系列强化冶炼措施后,降耗工作取得了明显的进展,尤其是315日全用150m2带烧料后,燃料比显著下降。下面就高炉的实践情况简述如下:

强化冶炼是高炉降耗的主要措施

1)降低冶强、提高负荷,增加顶压、降低压差

5#高炉大修开炉后,受原燃料市场条件的制约,炼铁成本压力较大,20123月份采取了多次缩小风口面积,增加炉顶压力,降低冶强的措施,最终取得了提高综合负荷,降低高炉消耗的目的。

表二:2011年与20123月份指标对比情况表

月份

热压kpa

风量m3/min

冶强t/m3.d

顶压k Pa

综合负荷t/t

实际风速m/s

风口面积m2

鼓风动能㎏·m/s

2011

295 

1888 

1.27 

144 

2.95 

241.90

0.1597

7037.7

20123

272

1651

1.14

154

3.33

233.12

0.1510

5936.3

差值

23

237

0.13

10

0.38

8.78

0.0087

1101.4

由上表可以看出,20123月份控制冶强后,炉顶压力提高了10kPa,风量减少237m3/min,冶强降低0.13t/m3.d,实际风速减少了近10m/s,鼓风动能降低了1101·m/s,而高炉的顺行程度明显转好,压量关系适中,风口进风均匀,中心过吹现象基本消失,下料顺畅,探尺行程平稳,出铁时先上渣的现象也逐渐减少,焦炭负荷上升明显,综合负荷在此基础上提高了0.38倍。

2)使用双枪直管,实现大富氧、大喷煤

2011年以前5#高炉由于受制氧、喷煤生产能力的制约,大富氧、大喷煤的措施一直未能很好实施,进入2012年后随着公司规模的扩大,高炉具备了大富氧大喷煤的能力,同年2月份高炉开始使用双枪直吹管,由最初设计的14杆煤枪增加到21杆,喷煤能力也由原来的12500kg/h提高到18000kg/h的水平,随着高炉大喷煤的实现,大富氧也相应跟上,富氧率由原来的1.35%提高到2.93%,最高可达3.5%,为大喷煤的顺利实施提供了坚实的基础。

下图为双枪直吹管的照片:

20123月份平均煤比达到182kg/tfe,单天最高可达198kg/tfe,高炉除尘灰中的含碳量基本稳定在20—25%左右,与06—11年平均指标相比可降低燃料比20kg/tfe左右。

3)缩小矿批、提高料速,降低顶温、改善煤气利用率

5#高炉自2006—2011年生产期间,始终坚持固定矿批调焦批的操作制度,矿石批重基本固定在24吨,料速稳定在5.5—6批,由于原料条件及设备上的局限性,正常情况下很难突破6批料/小时,导致料速偏慢,顶温偏高,煤气利用率较差,对炉顶设备也构成威胁(见下表三)。

20123月为了提高料速对矿石批重多次调整,调整范围18—24吨,最终结合卷扬设备能力及高炉适应情况将矿批调整在20—21吨,料速提高至6.5—7.5/小时,炉顶温度平均下降了45℃,单点最高下降了80℃,料速提高后,由炉顶摄像观察煤气流更趋于合理,原来中心过吹的现象基本消失,煤气利用率提高了5.5%,燃料比降低明显。(见表四)

表三:炉顶温度对比表

项目

西

平均

20123.15—3.31

192

186

196

194

192

2011

234

222

254

239

237

差值

42

36

58

45

45

表四:煤气利用率对比表

项目

2011年平均

20123月份

差值

CO2(%)

16.3

18.5

2.2

利用率(%)

40.75

46.25

5.5

综合燃料比(k)g

538

517

21

4)实施低Si冶炼

高炉实践研究表明生铁si含量每降低1%,可降低燃料比40—50kg/tfe。据此5#高炉结合原燃料及设备等情况,经过分析讨论,于20124月份开始试行了低si冶炼的措施,并取得初步成效。2011年平均si=0.43%20124月份平均si=0.35%2012年全年平均si=0.3%,仅此项措施可降低燃料比5—7kg/tfe

★“精料原则是高炉生产的命脉

炼铁理论和实践表明,炼铁精料技术水平对高炉生产技术指标的影响率为70%。精料技术的主要要求是:高,即矿品位高、原燃料转鼓强度高、烧结矿碱度高:稳,即原燃料的质量、成分和供应量稳定;均,即原燃料粒度均匀,5毫米—10毫米粒级含量小于30%;小,即原燃料粒度偏小,烧结矿规格为10毫米—25毫米的占70%,球团规格为8毫米—16毫米,焦炭规格为5毫米—75毫米;少,即含有害杂质少、原料中含非铁元素少、燃料中非可燃成分少、小于5毫米粒级的炉料小于5%;好,即炉料的冶金性能好;熟,即炉料要用熟料(烧结矿、球团矿)。

 烧结矿粒度的改善对高炉的影响

20122月份以前,5#高炉的原料结构主要是72m2烧结矿和外购球团矿,由于72m2烧结矿的粒度不均匀,导致中心气流过盛,炉顶温度偏高,煤气利用率差,燃料比偏高(上文已述)。2012315开始使用150m2带式烧结矿,燃料消耗明显下降,创5#炉开炉以来历史新高(见下表五)。

表五:2012317—45日的高炉燃料消耗情况表

日期

焦比

焦丁比

煤比

综合焦比

综合燃料比

317

328

0

167

462

496

318

328

1

170

464

499

319

344

2

170

480

516

320

321

2

169

456

492

321

340

2

176

481

518

322

332

5

172

473

509

323

326

5

168

463

499

324

333

5

174

474

512

325

325

6

177

470

508

326

322

10

176

471

508

327

323

12

179

476

514

328

326

15

171

475

512

329

312

15

174

464

501

330

325

18

179

484

523

331

310

21

175

470

506

41

310

18

177

470

505

42

303

20

176

464

499

43

315

21

184

483

520

44

320

16

182

482

518

45

316

13

158

454

487

具体分析如下:

(1) 精料方针的原则上分析:

表六:150m2带烧料与72m2平烧料品质对比表

精料方针

精料要求

150m2带烧料

72m2

差值

品位

54.72%

54.9%

0.18%

强度高

78.18%

76.16%

2.02%

质量、成分稳定

稳定

稳定

---

5—10mm30%

20.05%

31.14%

11.09%

10—25mm≥70%

63.71%

39.96%

23.75%

有害杂质少

配矿原料相同,成分基本稳定

---

冶金性能好

---

熟料率高

全熟料

全熟料

---

 

注:上表数据是2011年全年72m2烧结数据及20123—4月份150m2带烧料的数据,具体数据表见表七、表八。)

由上表六看出,150m2烧结料基本接近精料的方针,而72m2平烧料与精料方针相差甚远,尤其是粒度组成,150m2烧结料整体趋于均匀稳定,上限粒度及下限粒度均较少,5—10mm的粒度占20.05%10—25mm原料粒度达到63%,而72m2烧结料5—10mm的粒度多达30%以上,10—25mm的粒度不足40%,且强度偏低。

表七:72平烧料与150带烧料的化学成分对比(单位:%

名称

TFe

FeO

S

CaO

SiO2

R

MgO

Al2O3

转鼓强度

150

54.72

9.021

0.025

11.483

6.175

1.86

2.707

2.164

78.181

72

54.9

9.479

0.026

10.968

5.709

1.921

2.574

2.155

76.163

差值

0.18

0.458

0.001

0.515

0.466

0.061

0.126

0.009

2.018

表八:72平烧料与150带烧料的粒度组成对比

名称

< 5mm

5—10mm

10—16mm

16—25mm

25—40mm

>40mm

72

3.54

33.14

18.66

21.1

12.6

10.96

150

1.42 

20.05

33.51

30.2

12.69

2.13

差值

2.12

13.09

-14.85

-9.1

-0.09

8.83

2)从高炉布料方面分析:原来用72m2烧结料时,由于粒度组成不均匀,在布料过程中曾出现环带料量偏析现象,大块矿石大部分流向中心,导致中心气流过盛,破坏了多环布料的设计矩阵,使布料变得不稳定且失去控制,虽经多次调整但效果不佳。20123月份开始使用150m2带烧料后将这一问题基本解决,在布料过程中由于原料粒度均匀,各环带上的实际料量与设计矩阵料量大体相等,达到了多环布料各环带上均匀布料的优点,使得料面的漏斗变浅变小,料面趋于平坦型,煤气流更趋于稳定,尤其是炉顶温度降低较明显(见上文),煤气利用率进一步提高,对高炉降低消耗起到关键作用。

 高炉使用150m2带烧料后带来的效果

进入2012年,高炉的降耗工作成为各项工作的重点,如何进一步降低成本消耗成为摆在面前的一个新课题。

5#高炉20123月份入炉原料结构是:31—15日使用72m2烧结料,16日以后开始使用150m2带烧料,在其他原燃料及高炉操作方针未变,全月没有塌料、滑尺、憋压、炉况难行等炉况条件下,仅仅是烧结矿粒度组成的变化就使得3月份上半月与下半月的燃料消耗情况犹如天壤之别(见表九)。

表九:20123月份高炉指标对比表

   

焦比

煤比

综合焦比

综合燃料比

综合负荷

富氧率

顶压

Co2

炉顶温度

利用系数

1—16日平均

352 

173 

491 

525 

3.25

2.78

153

16

226

4.01

17—31平均

332 

173 

471 

505 

3.34

2.95

154

18

192

3.98

差值

20

0

20

20

0.09

0.17

1

2

34

0.03

由表九及上文所述可以清楚的看出,在原燃料质量、原燃料结构、操作方针等未改变的情况下,仅仅是烧结矿粒度组成发生变化就使得综合负荷提高了0.09综合燃料比降低20kg/tfe。由此可大概推算出综合负荷每提高0.1倍可降低燃料比20Kg/tfe左右。

使用烧结小料带来的效果

表十:小粒度烧结矿的粒度组成

 

粒度组成

5mm

5—10mm

10—16mm

16—25mm

25—40mm

40mm

%

5.5—9

65—75

15—23

0—1.5

0

0

 

2012425日高炉按计划配加5—10mm10—16mm的小粒度烧结料(粒度组成见下表十),高炉专门设定1#8#9#仓为小料专用仓,考虑到小料对高炉煤气利用的改善效果,也是为了保证高炉的接受能力,故最初配加比例定为101,即:每十批正常烧结料加一批小料。正常情况大小料不得混仓、不得同时混合入炉,以免失去分级入炉的效果,引起高炉憋压等问题。同时为了保证小料对高炉煤气的有效改善,故依然按正常布料角度、环带、料线进行布料。随着炉况的接受能力逐渐增强,小料配比逐渐调为8161,最后调整为41,经过近两个多月的试验,高炉稳定顺行良好,适应能力逐渐增强,高炉消耗明显下降,总结如下:

1、小粒度烧结矿的配加比例达到33%对炉况没有明显的影响,对采取强化冶炼的措施也基本没有影响。

2、小粒度烧结矿对改善煤气利用起到不可或缺的重要作用,配合其他有效措施可提高综合负荷0.09—0.13左右。

3、小粒度烧结矿可以按照正常料的布料角度、环带、料线进行布料,其效果要优于单环小角度的布料方式。

4、坚决杜绝大小料混合入炉,必须要实现分级入炉。小粒度分级入炉对高炉的透气性影响较小,仅仅是压量关系略紧,基本不影响高炉顺行。

5、在原料条件不变、燃料条件下降的情况下,小粒度烧结料对高炉降耗工作起到决定性的作用。

6、高炉入炉含粉率在8%以下,对高炉影响不大。

外围及设备的安全运行是高炉降耗的重要保障

良好指标的取得与外围设备的安全运行是密不可分的,20123月份的休风率与2月份相比下降1.55%,为高炉顺行、降耗、高产、优质奠定了坚实的基础。也为高炉实施强化冶炼及实验小粒度烧结矿的成功提供了保障。

结语

1)高炉炼铁要坚持以精料为基础的原则,尤其是精料中的的方针。

2)小料批快料速是降低炉顶温度的有效措施,是提高煤气利用率的可靠途径,也是降低消耗行之有效的方法。

3)实验证明综合负荷每提高0.1倍可降低燃料比20Kg/tfe左右。

4)在正常炉况条件下,高炉配加5—10mm的烧结小料达到33%对高炉顺行基本没有影响。

5)设备的安全运行是降低消耗的重要途径。

   献:

[1]   文中关于精料方针的内容参考用科学的方法解决新的矛盾》——上半年炼铁装备技术指标透视文章。

(注:冶金之家原创文章请勿转载)

 

 

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