点击下载——汉钢1080m³高炉提煤比降焦比生产实践.doc
汉钢1080m³高炉提煤比降焦比生产实践
毛洁成,拜金明
(陕钢集团汉钢公司炼铁厂)
摘 要:汉钢公司1080m³高炉于2011年12月23日投产,2012年3月具备喷煤条件后迅速实施喷煤富氧。通过采取了调整布料矩阵、扩大矿石批重、提高顶压、提高风温、提高富氧率,以及混合煤喷吹等技术措施,使高炉煤比不断提高,焦比不断降低,至2012年6月实现高炉煤比165.7 kg/t,入炉焦比380.2 kg/t。
关 键 词:布料矩阵;风温;富氧;煤比;焦比
1 前言
陕钢集团汉钢公司1080m³高炉是陕西省产业整合技术改造灾后重建重点工程。高炉于2011年12月23日投产出铁,投产后因受外围条件制约和喷煤富氧系统还未完善无法投运影响,高炉未能实现快速达产达效。自2012年3月4日开始喷煤,3月11日开始富氧后,对高炉喷煤比和入炉焦比进行了攻关,通过三个多月的努力,高炉各项技术经济指标都取得了大幅度提升,至2012年6月高炉喷煤比达165.7kg/t,入炉焦比实现380.2kg/t,达到了预期的效果。攻关阶段高炉主要技术经济指标见表1。
表1 汉钢1080m³高炉攻关阶段主要技术经济指标
日期
|
利用系数t/(m3.d)
|
入炉焦比kg/t
|
喷煤比kg/t
|
富氧率%
|
休风率%
|
风温℃
|
[Si]%
|
[S]%
|
3月
|
2.31
|
457.7
|
59.8
|
1.52
|
2.15
|
1018
|
0.77
|
0.038
|
4月
|
2.73
|
388.4
|
133.8
|
2.98
|
3.27
|
1060
|
0.59
|
0.032
|
5月
|
2.83
|
382.9
|
155.2
|
3.58
|
5.67
|
1100
|
0.55
|
0.030
|
6月
|
2.92
|
380.2
|
165.7
|
3.65
|
1.70
|
1150
|
0.52
|
0.027
|
2 布料矩阵的调整
无钟炉顶布料矩阵是高炉炼铁的关键技术之一。以前,钟式炉顶料制的调整主要是考虑边缘与中心两股气流。现在,无钟炉顶对气流分布的控制更为灵活,通过布料角度与环数的变化形成不同的矩阵,可对整个料面的气流进行调整,使气流在整个料面分布合理,煤气利用得到大幅度改善[1]。1080m³高炉开炉后布料矩阵及料线调整情况见表2。通过调整,保证了煤气流的合理分布,提高了煤气热能和化学能的利用。高炉煤气分布由“双峰”形变为边缘略高于中心的“展翅”形,炉顶煤气中CO2含量由16.5%提高到19.6%,煤气利用率由43.2%提高到45.3%,煤气利用改善后为提高喷煤比和降低焦比打下了良好基础。
表2 布料矩阵及料线调整
时间
|
布料矩阵
|
加权平均角差
|
料线
|
开炉时
|
C837262524213O72625242
|
2.508°
|
1600mm
|
攻关前
|
C8373635312O726252
|
1.833°
|
1600mm
|
攻关一阶段
|
C8273635313O726252
|
3.476°
|
1400mm
|
攻关二阶段
|
C8373635312O81726252
|
2.414°
|
1400mm
|
3 扩大矿石批重
攻关前矿石批重为25t,随着冶炼强度的提高和喷煤量的增加,矿石批重显小。高炉表现的主要征兆有:小时料批数达8批,有时料线赶不上,炉顶温度较低(小于120℃),风压波动大(10kPa)。在攻关阶段将矿石批重由25t逐步扩大到35.5t。大矿批使用后有利于稳定煤气流,风压波动变小,小时料批数基本稳定在7批,顶温稳定在120℃-150℃之间,并且在入炉焦比降低的情况下,大矿批保证了焦层厚度,有利于改善整个料柱的透气性。
4 提高顶压
喷煤量增加后,料柱的透气性变差,提高顶压可使压差降低,煤气流速减慢,煤气在炉内停留时间延长,有利于矿石还原反应进行;顶压提高后作用于炉料的浮力也相应的降低,使炉料下降顺畅;并且顶压提高后对硅还原反应不利,有利于降硅。1080m³高炉的顶压在此过程中由165kPa逐步提升到190kPa,顶压提高后有利于高炉强化和提高喷煤比降低焦比。
5 提高风温
为了提高喷煤比和降低焦比,必须提高风温使用水平。攻关前由于高炉为全焦冶炼,风温使用水平仅为950℃,在攻关阶段随着喷煤量的增加,风温逐步提高到1150℃。风温提高后,可有效补偿风口前煤粉分解吸收的热量,改善了喷吹煤粉的利用。为了充分利用风温,在炉内操作中我们采取固定高风温用煤氧量来调剂炉温。针对热风炉助燃风机能力较大的现状,采取固定煤气量,调节空气量的快速烧炉法。根据高炉所需风温水平来决定燃烧操作,在确定煤气用量后,以最小的空气过剩系数来强化燃烧,在30min内将拱顶温度烧到规定值,然后适当加大空气过剩系数,在保持拱顶温度不超过1350℃的情况下,将烟道温度烧至350℃,当拱顶温度、烟道温度达到规定值后立即换炉。采用此种方法可使风温使用水平达1150℃以上。
6 提高富氧率
高炉富氧喷煤是高炉强化冶炼、降低焦比和生铁成本的重要技术措施。但富氧和喷煤对冶炼过程的影响大部分是相反的,高炉喷煤只有与富氧有机结合,才能扬长避短改善高炉顺行[2]。1080m³高炉刚开始喷煤时由于喷煤系统故障较多,所以喷煤量受限,富氧率也较低。针对这一情况,先对喷煤系统进行了改造,然后在炉况顺行、炉温充沛的前提下逐步增加焦炭负荷,增加喷煤量和富氧量。在攻关阶段焦炭负荷由3.3逐步增加到4.24,喷煤量由5t/h逐步增加到25t/h,,富氧量由2500m³/h逐步增加到6500m³/h。根据1080m³高炉富氧喷煤实践,富氧率提高1%,理论燃烧温度增加35℃左右,喷煤比增加10kg/t-20kg/t,产量相应增加2%-3%。
7 采取混合喷吹技术
无烟煤挥发份低,含碳量高,置换比高,但可磨性和燃烧性差;烟煤挥发份高,发热量低,但可磨性和燃烧性好;将两种煤按一定比例配合起来喷吹,能扬长避短,提高喷煤比和降低焦比。1080m3高炉起初由于喷煤系统的安全措施不太完善,喷的是全无烟煤,5月8日我们开始配入10%的烟煤进行混合喷吹,并逐步提高烟煤的配比,到5月28日烟煤配比提高到了40%;目前日喷煤比最高可达186kg/t,但离目标烟煤配比70%和喷煤比200kg/t还有一定的差距,在今后的生产中我们将继续完善喷煤系统,并进一步摸索提高喷煤比和降低焦比的措施。
8 结语
此次1080m³高炉提高喷煤比和降低焦比攻关,实现高炉煤比165.7 kg/t,入炉焦比380.2kg/t,高炉各项技术指标都取得了大幅度提升,达到了预期的效果。但与国内同行业先进水平相比还有较大的差距。为了进一步提高喷煤比和降低焦比,全面提升1080m³高炉各项技术经济指标,必须解决以下几个制约因素:
(1)焦炭全部外购,有时水分高达10%,硫高达0.73%,热态强度欠稳定,应坚持按质量标准严格把关,进购符合公司内控标准的焦炭来保证高炉生产。
(2)综合入炉品位低于56%,烧结矿品位仅53%左右,且碱度波动大,小粒度多(16mm粒级约占45%),且随着当地钒钛矿配加比例的不断增加,烧结矿粒度组成有变差趋势,应考虑优化烧结工序工艺参数,采取积极的改进措施来提高烧结矿质量。
(3)自产竖炉球团矿抗压强度低(≥1500N的低于80%),应采取有效措施来提高球团矿抗压强度。
(4)设备故障多,尤其是炉顶装料设备。应加强设备的点检、润滑和维护,尽量降低设备的故障慢风率和休风率。
(5)对一些不能满足高炉强化冶炼的项目应尽快进行完善和整改。如风口直吹管质量不能满足1200℃高风温的需要,喷煤制粉能力不够等。
9参考文献
[1] 周传典. 高炉炼铁生产技术手册[M],北京:冶金工业出版社,2003:328-330.