迁钢公司炼钢作业部二炼钢KR脱硫为气理输送,在高压气体的带动下,会造成一些脱硫剂末洒落在地。虽然KR脱硫剂粉末为自产,但每天的洒落,仍造成很大浪费。“能不能将其重新利用?”成为大家十分关切的话题。
与二炼钢KR脱硫工艺有所不同,一炼钢脱硫站采用的是真空氮气喷镁脱硫法,固有的工艺技术有时造成脱硫效果不太理想,不能满足生产需要,但目前又不具备工艺改造条件。炼钢作业部生产技术人员绞尽脑汁,如何在现有工艺基础上,使其接近或者能够达到复合喷吹效果?
经过反复研究讨论,一个想法在他们的脑中闪现:能不能将二炼钢洒落的KR脱硫剂粉末用在一炼钢来进行脱硫呢?技术人员立即行动。“先试验几炉看看。”大家达成一致意见。
于是,他们将洒落的KR脱硫剂粉末收集起来,拿到一炼钢倒罐站,在出铁前将其加入铁包,看看其脱硫效果。经过六次共28炉次,与颗粒镁、小灰块生产线筛下白灰粉末脱硫的对比试验后,技术人员得出了结论:倒罐站二炼钢KR脱硫剂粉末平均脱硫约为0.010%左右,脱硫效果较好。以目前自产KR脱硫剂价格计算,一炼钢倒罐脱硫个硫脱硫成本约为0.19元,而一炼钢颗粒镁脱硫个硫脱硫成本约为0.31元,倒罐站脱硫比颗粒镁脱硫降低约0.12元。倒罐站二炼钢KR脱硫剂粉末脱硫效率明显好于小灰块生产线筛下白灰粉末脱硫效果。
这样,在一炼钢倒罐站出铁前,将二炼钢KR脱硫剂加入铁包,提前脱去铁水中的部分硫,即在倒罐站加一道脱硫工序,然后再进脱硫站脱硫,形成二步脱硫法,也叫复合脱硫法,使铁水中硫含量达到生产要求。与此同时,这项工作也促进了二炼钢脱硫设备的改造,减少了脱硫剂的洒落,目前改造工作正在组织当中。下一步,一方面因KR脱硫改造后洒落粉末太少无法满足一炼钢对KR脱硫剂的需求,改由制粉间专供并纳入正常的工作内容;另一方面在一炼钢倒罐站增加相应的工艺设备,为进一步降成本工作及科研工作提供基础。