浅谈高炉节能降耗
常 勇
(安徽贵航特钢生产技术部 池州 247100)
摘 要:钢铁企业的能耗70%在炼铁,推行节能降耗势在必行。高炉节能的途径和方向主要是以顺行为基础,强力推行低Si冶炼,增加廉价的热源,以低热消耗或减少热损失为手段;以能源的二次回收利用获得节能最大化。
关键词: 高炉 节能降耗
1 概述
目前国内的经济环境和钢铁行业产能过剩的现状,据中钢协信息发布2012年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为65791万吨、71654万吨、95186万吨,同比分别增长3.7%、3.1%、7.7%。2013年计划新增炼铁产能约4000万吨,但2013年3月上旬全国粗钢日均产量为208.46万吨,旬环比增长2.48%创历史新高。这给钢铁企业的生存和发展带来了巨大的压力,节能降耗是企业的经济效益最大化和竞争力不断增强的有效手段,高炉节能的途径和方向主要是以顺行为基础,强力推行低Si冶炼,增加廉价的热源,以低热消耗或减少热损失为手段;以能源的二次回收利用获得节能最大化。
2 增加廉价热源
2.1 提高热风温度
提高热风温度是降低焦比和强化冶炼的重要措施,采用喷吹技术后,使用高风温更为迫切。高风温能为提高喷吹量和喷吹效率创造条件。热风炉供给高炉热风的热量约占炼铁生产耗热的四分之一。目前的风温水平一般为1000℃~1200℃、高的为1250℃~1350℃,高风温是高炉最廉价,利用率最高的能源,风温每提高100℃可降低焦比8~20kg,可提高产量2%~3%。提高风温还可加快风口前焦炭的燃烧速度,热量更集中于炉缸,使高温区域下移,中温区域扩大,有利于间接还原发展,直接还原度降低,有利于降低焦比。
2.2 提高煤比
提高煤比和提高置换比,可以降低焦比,利用焦炭和煤的差价获得经济效益,富氧高风温大喷煤量技术,可实现高炉喷煤比在180-200kg/t铁以上。高炉喷吹煤粉是炼铁系统结构优化的中心环节,可以实现节焦增产、降低生铁成本。提高煤比后煤气量增大,初始煤气分布发生变化,为保证两道合适的煤气流,在适当开放中心,抑制边缘的同时,防止中心过吹和边缘过重,给顺行带来困难,在实际的操作当中煤比的提高限度应当根据焦炭质量、富氧率等因素来确定,以保证合理的理论燃烧温度和煤气流的分布,避免热制度、造渣制度和煤气流分布的失常,导致破坏高炉的顺行,提高煤比的措施有以下几点:(1) 提高热风温度:热风温度升高l00℃,可使炉缸理论燃烧温度升高60℃,允许多喷30~40kg/t煤粉。
(2) 进行富氧鼓风:富氧率提高1%,炉缸理论燃烧温度升高40~50℃,允许多喷煤粉20~30kg/t。
(3) 进行脱湿鼓风:理论上风中每增加1%的湿度,需要有提高72℃风温来补偿,每1%的湿度相当于8g/m3鼓风。风中每增加1g水,需要9℃热风来补偿。实际高炉鼓风含1g/ m3水后,会有H2的产生,有利于铁矿石还原,是个放热反应。实际鼓风增湿1g/m3,只要6℃风温来补偿。鼓风湿度每降低1g/m3,理论燃烧温度升高6~7℃,允许多喷3~4kg/t煤粉。(由于我厂处于江南雨水充足,正在极力改善)
3 降低热耗或热损
高炉的长期稳定顺行,最大限度的减少崩、悬料和休风率,减风率等就是一种节能,因为在处理炉况或休风的过程中热量损失较大,需要补充大量的热量。保证高炉的顺行和节能降耗要从以下方面着手。
3.1 焦炭质量
焦炭从炉顶加入高炉后,经过料柱间的摩擦与挤压,以及其它各种反应的影响,粒度组成变化很大,在炉内产生一定数量粉末。粉末多,使料柱透气性恶化,炉缸中心易堆积,高炉不易接受风量和风温,燃料喷吹量也受到限制,焦炭质量与主要参数的关系如表所示。
焦炭质量与主要参数的关系
焦炭质量变化
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燃料比
|
利用系数
|
生铁产量
|
M40 +1%
|
-5.0 Kg/t
|
+4%
|
+1%
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M10 –0.2%
|
-7.0 Kg/t
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+5%
|
+1.3%
|
灰分 +1%
|
+1~2%
|
渣量增加2%
|
-2.5%
|
硫分 +0.1%
|
+1.5~2.0%
|
|
-2.0%
|
水分 +1%
|
+1.1~1.3%
|
|
-5.0%
|
3.2 精料技术
精料工作是高炉的基础,是核心竞争的优势、是成本领先的关键。精料水平在节能中有重要的作用、也是优化炉料结构、影响消耗的重要因素。①高品位是精料技术的核心,入炉品位提高1%,炼铁焦比下降1.5%,生铁产量提高2.5%。②提高原燃料强度可降低炼铁燃料消耗。烧结、球团转鼓强度提高1%,高炉产量升高1.9%,焦比下降。熟料比提高1%,炼铁焦比下降2~3 Kg/t。③原料成分要稳定:碱度波动<±0.5%,含铁品位波动1%,高炉产量会影响3.9~9.7%,焦比变化2.5~4.6%;碱度波动0.1,高炉产量会影响2.0~4.0%,焦比变化1.2~2.0%。④原燃料粒度要均匀,减少炉料填充效应,提高煤气透汽性和炉料间接还原度。间接还原度每增加1%,炼铁焦比下降6~7 Kg/t。将烧结矿12.7~38mm粒度与6.4~12.7mm粒度进行分级入炉,可降比6%。块矿入炉粒度由10~40mm降到8~35mm可降焦比3%。矿石还原度提高10%,焦比可下降8~9%。矿石低温还原粉化率升高5%,产量下降1.5%,焦比升高。⑤减少入炉料粉末:<5mm的粉末炉料所占比例要控制在5%以内,粒度在5~10mm的比例要小于30%。入炉粉末减少1%,焦比下降0.5%,生铁产量提高0.4~1.0%。
影响炼铁燃料比变化因素:
3.3 控制生铁中Si含量
高炉冶炼低硅铁有节焦增产的效应,并对炼钢生产有益(减少炼钢过程的脱Si工作量,是实现少渣炼钢的基本条件之一)。生铁含硅降低0.1%,可降低燃料比4~5kg/t。我厂一号高炉从2012年10月份开始实施低Si冶炼(Si控制在0.25~0.5之间)高炉冶炼低硅铁的条件是:原燃料质量要稳定,高炉生产稳定顺行,选择好适宜的炉渣碱度。操作当中要关注风量和风压的变化及料速的快慢等因素,准确掌握炉温的发展趋势,坚持早动、小动和少动的调剂原则,防止炉温大幅度波动,给炉况带来波动。
3.4 选择适宜的冶炼强度
在一定的生产条件下,有一个对应于最低焦比的最适宜的冶炼强度。冶炼强度过低或过高都会使焦比升高。当冶炼强度过低时,煤气量太少,煤气分布变差,煤气能量利用变坏,焦比升高,冶炼强度过高时,会出现管道,煤气分布不均,热能与化学能利用变差,也使焦比升高。因此选择适宜的冶炼强度也可以达到节能降耗的目的。
3.5 富氧鼓风
空气中的氮对燃烧反应和还原反应都不起作用,它降低煤气中CO的浓度,使还原反应速度速度降低,同时也降低燃烧速度,因为氮气存在,煤气体积很大,对料柱的浮力增大。根据资料显示:风中含氧21%增至25%,增产3.2%~3.5%;风中含氧25%升到30%,增产3%。每富氧1%,增产4.76%,风口理论温度升高35~45℃,允许多喷煤10~15Kg/t,节焦比1%,煤气发热值升3.4%。
3.6 高压操作
高压操作不利于SiO2的还原,强化了渗碳过程,故有利于冶炼低硅铁;一定程度降低焦比。高压操作煤气体积减小,流速降低,压头损失减少,有利于煤气热值充分传递给炉料,促进高炉顺行和节能。提高炉顶压力1Kpa,可增产10±2%,降焦比3~5%,有利于冶炼低Si铁,提高TRT发电能力,煤气中CO2含量提高0.5%,可降燃耗10 Kg/t,降工序能耗8.5 Kgce/t。
贵航特钢一号高炉近几月的经济技术指标
日 期
|
系 数
|
品 位
|
平均Si
|
焦比
|
煤 比
|
风 温
|
顶 压
|
富 氧
|
2012-7
|
2.73
|
57.75
|
0.65
|
520.8
|
71.8
|
960
|
165
|
1.3
|
2012-8
|
3.01
|
57.81
|
0.51
|
485
|
89.40
|
1077
|
185
|
1.8
|
2012-9
|
3.06
|
57.69
|
0.55
|
441.02
|
107
|
1120
|
185
|
1.7
|
2012-10
|
3.45
|
57.02
|
0.42
|
391.97
|
145
|
1173
|
190
|
2.0
|
2012-11
|
3.68
|
57.46
|
0.39
|
372.58
|
162
|
1191
|
195
|
2.79
|
2012-12
|
3.56
|
58.28
|
0.35
|
373.7
|
163.9
|
1183
|
195
|
2.87
|
2013-1
|
3.92
|
57.18
|
0.34
|
362.81
|
169.49
|
1189
|
195
|
3.08
|
2013-2
|
3.96
|
56.29
|
0.34
|
369.64
|
171.20
|
1142
|
200
|
3.18
|
2013-3
|
4.20
|
56.23
|
0.32
|
369.68
|
172.4
|
1127
|
200
|
3.30
|
4 能源的二次回收利用
4.1 高炉炉顶煤气压差发电技术(TRT)
TRT发电能力是随炉顶煤气压力而变化,炉顶压力和发电量成正比,一般每吨生铁可发20~40度电。干法除尘,可提高发电量30%左右。因煤气温度每提高10℃,发电透平机出力可提高3%。根据我厂目前TRT发电基本已达到40度/t,经济效益显著。
高炉鼓风能耗约占炼铁工序能耗10%~15%,采用TRT装置可回收高炉鼓风机能量的30%左右,可降低炼铁工序能耗11~18 Kgce/t。
4.2 调整、回收放散煤气
调整煤气管道压力:由2012年7月的12Kpa调整至现在的20Kpa,平衡了全公司煤气使用量。白灰生烧率由调整前的15%下降至10%,使白灰理化指标大幅提高。特别是白灰窑停用了2台煤气加压机(电费年节约近两百万)。
由于二号高炉在建,有待将富余放散的煤气回收用来煤气余热发电。
5 管理降耗
制订统一的操作方针,强化细节操作,要求稳定用风,均衡料速,严禁超料速和在低[Si]、低铁温情况下跑料。根据不同冶强水平、品位、原燃料变化掌握好综合焦比,保证各项参数受控。采用正确的手段对高炉运行进行调整,确保高炉生产稳定顺行,“高产、优质、低耗、长寿”。
6 结束语
综上所述高炉炼铁要保持合理操作炉型,实现炼铁生产的“高效、优质、低耗、长寿、环保”。稳定顺行是组织炼铁生产的灵魂。高炉节能的措施有很多,但高炉节能各因素之间也是相互制约的,要充分结合高炉的炉役、操作的技术水平、设备参数等因素,制定符合本高炉实际的节能方案,以达到节能较好的目的。
参考文献:
高炉炼铁新工艺、新技术实用手册。陈达士主编。
炼铁工艺、解广安主编。