用户名: 密码: 验证码: 点击换另外一幅          客服电话:0311-80927349设为主页  加入收藏  
   所有  文献  资讯  行情
 

客服:点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
焦化技术  炼铁技术 炼钢技术  烧结技术 球团技术 轧钢技术 国外技术 质量标准 操作规程 企业名录 冶金专利 视频中心 兑换中心 会员单位
您现在的位置:技术文献 >> 论文投稿
浅谈高炉节能降耗
发表时间:[2013-04-10]  作者:常勇  编辑录入:冶金之家  点击数:1614

点击下载——浅谈高炉节能降耗.doc

浅谈高炉节能降耗

常 勇  

(安徽贵航特钢生产技术部  池州  247100

摘  要:钢铁企业的能耗70%在炼铁,推行节能降耗势在必行。高炉节能的途径和方向主要是以顺行为基础,强力推行低Si冶炼,增加廉价的热源,以低热消耗或减少热损失为手段;以能源的二次回收利用获得节能最大化。

关键词高炉  节能降耗

1  概述

目前国内的经济环境和钢铁行业产能过剩的现状,据中钢协信息发布2012年全国生铁、粗钢、钢材产量分别为65791万吨、71654万吨、95186万吨,同比分别增长3.7%3.1%7.7%2013年计划新增炼铁产能约4000万吨,但20133月上旬全国粗钢日均产量为208.46万吨,旬环比增长2.48%创历史新高。这给钢铁企业的生存和发展带来了巨大的压力,节能降耗是企业的经济效益最大化和竞争力不断增强的有效手段,高炉节能的途径和方向主要是以顺行为基础,强力推行低Si冶炼,增加廉价的热源,以低热消耗或减少热损失为手段;以能源的二次回收利用获得节能最大化。

2  增加廉价热源

2.1  提高热风温度

提高热风温度是降低焦比和强化冶炼的重要措施,采用喷吹技术后,使用高风温更为迫切。高风温能为提高喷吹量和喷吹效率创造条件。热风炉供给高炉热风的热量约占炼铁生产耗热的四分之一。目前的风温水平一般为1000℃1200、高的为1250℃1350,高风温是高炉最廉价,利用率最高的能源,风温每提高100℃可降低焦比820kg,可提高产量2%3%。提高风温还可加快风口前焦炭的燃烧速度,热量更集中于炉缸,使高温区域下移,中温区域扩大,有利于间接还原发展,直接还原度降低,有利于降低焦比。

2.2  提高煤比

提高煤比和提高置换比,可以降低焦比,利用焦炭和煤的差价获得经济效益,富氧高风温大喷煤量技术,可实现高炉喷煤比在180-200kgt铁以上。高炉喷吹煤粉是炼铁系统结构优化的中心环节,可以实现节焦增产、降低生铁成本。提高煤比后煤气量增大,初始煤气分布发生变化,为保证两道合适的煤气流,在适当开放中心,抑制边缘的同时,防止中心过吹和边缘过重,给顺行带来困难,在实际的操作当中煤比的提高限度应当根据焦炭质量、富氧率等因素来确定,以保证合理的理论燃烧温度和煤气流的分布,避免热制度、造渣制度和煤气流分布的失常,导致破坏高炉的顺行,提高煤比的措施有以下几点:1  提高热风温度:热风温度升高l00,可使炉缸理论燃烧温度升高60,允许多喷30~40kgt煤粉。

2  进行富氧鼓风:富氧率提高1%,炉缸理论燃烧温度升高40~50,允许多喷煤粉20~30kgt

3  进行脱湿鼓风:理论上风中每增加1%的湿度,需要有提高72℃风温来补偿,每1%的湿度相当于8g/m3鼓风。风中每增加1g水,需要9℃热风来补偿。实际高炉鼓风含1g/ m3水后,会有H2的产生,有利于铁矿石还原,是个放热反应。实际鼓风增湿1g/m3,只要6℃风温来补偿。鼓风湿度每降低1gm3,理论燃烧温度升高6~7,允许多喷3~4kgt煤粉。(由于我厂处于江南雨水充足,正在极力改善)

3  降低热耗或热损

高炉的长期稳定顺行,最大限度的减少崩、悬料和休风率,减风率等就是一种节能,因为在处理炉况或休风的过程中热量损失较大,需要补充大量的热量。保证高炉的顺行和节能降耗要从以下方面着手。

3.1  焦炭质量

焦炭从炉顶加入高炉后,经过料柱间的摩擦与挤压,以及其它各种反应的影响,粒度组成变化很大,在炉内产生一定数量粉末。粉末多,使料柱透气性恶化,炉缸中心易堆积,高炉不易接受风量和风温,燃料喷吹量也受到限制,焦炭质量与主要参数的关系如表所示。

焦炭质量与主要参数的关系

焦炭质量变化

燃料比

利用系数

生铁产量

M40 +1%

-5.0 Kg/t

+4%

+1%

M10 –0.2%

-7.0 Kg/t

+5%

+1.3%

灰分 +1%

+12%

渣量增加2%

-2.5%

硫分 +0.1%

+1.52.0%

-2.0%

水分 +1%

+1.11.3%

-5.0%

3.2  精料技术

精料工作是高炉的基础,是核心竞争的优势、是成本领先的关键。精料水平在节能中有重要的作用、也是优化炉料结构、影响消耗的重要因素。高品位是精料技术的核心,入炉品位提高1%,炼铁焦比下降1.5%,生铁产量提高2.5%提高原燃料强度可降低炼铁燃料消耗。烧结、球团转鼓强度提高1%,高炉产量升高1.9%,焦比下降。熟料比提高1%,炼铁焦比下降23 Kg/t原料成分要稳定:碱度波动<±0.5%,含铁品位波动1%,高炉产量会影响3.99.7%,焦比变化2.54.6%;碱度波动0.1,高炉产量会影响2.04.0%,焦比变化1.22.0%原燃料粒度要均匀,减少炉料填充效应,提高煤气透汽性和炉料间接还原度。间接还原度每增加1%,炼铁焦比下降67 Kg/t。将烧结矿12.738mm粒度与6.412.7mm粒度进行分级入炉,可降比6%。块矿入炉粒度由1040mm降到835mm可降焦比3%。矿石还原度提高10%,焦比可下降89%。矿石低温还原粉化率升高5%,产量下降1.5%,焦比升高。减少入炉料粉末:<5mm的粉末炉料所占比例要控制在5%以内,粒度在510mm的比例要小于30%。入炉粉末减少1%,焦比下降0.5%,生铁产量提高0.41.0%

影响炼铁燃料比变化因素:

3.3  控制生铁中Si含量

高炉冶炼低硅铁有节焦增产的效应,并对炼钢生产有益(减少炼钢过程的脱Si工作量,是实现少渣炼钢的基本条件之一)。生铁含硅降低0.1%,可降低燃料比4~5kg/t。我厂一号高炉从201210月份开始实施低Si冶炼(Si控制在0.25~0.5之间)高炉冶炼低硅铁的条件是:原燃料质量要稳定,高炉生产稳定顺行,选择好适宜的炉渣碱度。操作当中要关注风量和风压的变化及料速的快慢等因素,准确掌握炉温的发展趋势,坚持早动、小动和少动的调剂原则,防止炉温大幅度波动,给炉况带来波动。

3.4  选择适宜的冶炼强度

在一定的生产条件下,有一个对应于最低焦比的最适宜的冶炼强度。冶炼强度过低或过高都会使焦比升高。当冶炼强度过低时,煤气量太少,煤气分布变差,煤气能量利用变坏,焦比升高,冶炼强度过高时,会出现管道,煤气分布不均,热能与化学能利用变差,也使焦比升高。因此选择适宜的冶炼强度也可以达到节能降耗的目的。

3.5  富氧鼓风

空气中的氮对燃烧反应和还原反应都不起作用,它降低煤气中CO的浓度,使还原反应速度速度降低,同时也降低燃烧速度,因为氮气存在,煤气体积很大,对料柱的浮力增大。根据资料显示:风中含氧21%增至25%,增产3.2%3.5%;风中含氧25%升到30%,增产3%每富氧1%,增产4.76%,风口理论温度升高3545,允许多喷煤1015Kg/t,节焦比1%,煤气发热值升3.4%

3.6  高压操作

高压操作不利于SiO2的还原,强化了渗碳过程,故有利于冶炼低硅铁;一定程度降低焦比。高压操作煤气体积减小,流速降低,压头损失减少,有利于煤气热值充分传递给炉料,促进高炉顺行和节能。提高炉顶压力1Kpa,可增产10±2%,降焦比35%,有利于冶炼低Si铁,提高TRT发电能力,煤气中CO2含量提高0.5%,可降燃耗10 Kg/t,降工序能耗8.5 Kgce/t

贵航特钢一号高炉近几月的经济技术指标

日 期

系 数

品 位

平均Si

焦比

煤 比

风 温

顶 压

富 氧

2012-7

2.73

57.75

0.65

520.8

71.8

960

165

1.3

2012-8

3.01

57.81

0.51

485

89.40

1077

185

1.8

2012-9

3.06

57.69

0.55

441.02

107

1120

185

1.7

2012-10

3.45

57.02

0.42

391.97

145

1173

190

2.0

2012-11

3.68

57.46

0.39

372.58

162

1191

195

2.79

2012-12

3.56

58.28

0.35

373.7

163.9

1183

195

2.87

2013-1

3.92

57.18

0.34

362.81

169.49

1189

195

3.08

2013-2

3.96

56.29

0.34

369.64

171.20

1142

200

3.18

2013-3

4.20

56.23

0.32

369.68

172.4

1127

200

3.30

4  能源的二次回收利用

4.1  高炉炉顶煤气压差发电技术(TRT

TRT发电能力是随炉顶煤气压力而变化,炉顶压力和发电量成正比,一般每吨生铁可发2040度电。干法除尘,可提高发电量30%左右。因煤气温度每提高10,发电透平机出力可提高3%。根据我厂目前TRT发电基本已达到40/t,经济效益显著。

高炉鼓风能耗约占炼铁工序能耗10%~15%,采用TRT装置可回收高炉鼓风机能量的30%左右,可降低炼铁工序能耗1118 Kgce/t 

4.2 调整、回收放散煤气

调整煤气管道压力:20127月的12Kpa调整至现在的20Kpa,平衡了全公司煤气使用量。白灰生烧率由调整前的15%下降至10%,使白灰理化指标大幅提高。特别是白灰窑停用了2台煤气加压机(电费年节约近两百万)

由于二号高炉在建,有待将富余放散的煤气回收用来煤气余热发电。

5  管理降耗

制订统一的操作方针,强化细节操作,要求稳定用风,均衡料速,严禁超料速和在低[Si]、低铁温情况下跑料。根据不同冶强水平、品位、原燃料变化掌握好综合焦比,保证各项参数受控。采用正确的手段对高炉运行进行调整,确保高炉生产稳定顺行,高产、优质、低耗、长寿

6  结束语

综上所述高炉炼铁要保持合理操作炉型,实现炼铁生产的高效、优质、低耗、长寿、环保。稳定顺行是组织炼铁生产的灵魂。高炉节能的措施有很多,但高炉节能各因素之间也是相互制约的,要充分结合高炉的炉役、操作的技术水平、设备参数等因素,制定符合本高炉实际的节能方案,以达到节能较好的目的。

参考文献

          高炉炼铁新工艺新技术实用手册。陈达士主编。  

            炼铁工艺、解广安主编。

相关文章
热点排行
  • 扫一扫,访问冶金之家
更多友情链接      申请友情链接,请加QQ:1525077243
更多合作单位
版权所有:冶金之家 www.GTjia.com 未经许可不得转载  
客服电话0311-80927349   客服传真0311-80927348  客服邮箱gtjiacom@126.com
客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息  客服:点击这里给我发消息
[冶金之家QQ群] 炼铁技术交流群:53122098 炼钢技术交流群:116793970
工信部网站备案/许可证号:冀ICP备11014312号-1
免责声明:本站部分内容来自互联网 不承诺拥有其版权 如有异议请联系本站 将在第一时间删除相关内容。