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包钢热电厂、炼铁厂联合降低吨铁生产成本
发表时间:[2013-04-10]  作者:  编辑录入:冶金之家  点击数:680

  今年年初,公司加大降低吨钢综合能耗工作力度,炼铁厂作为工艺流程中的重要一环,在降低“铁成本”上研究考量,与热电厂联手在“风”上做起了文章。从2月底到3月20日,仅减少冷风购买量一项,炼铁厂就节约资金223万元。

  高炉生产用风量不是一个定值,随时需要根据实际情况调节风量。以往根据高炉需求和安全保供的要求,热电厂采取大风机高负荷供风方式,当冷风输送到高炉后,再由炼铁厂人员根据生产需要调节高炉用风量,富余冷风直接对空排放。而排掉的这部分冷风就相当于风的生产单位——热电厂做了无用功,造成了成本的增加。

  如何使鼓风机更加合理经济地运行,在保证高炉生产的前提下,减少资源浪费、降低生产成本?为解此题,在公司生产部的组织下,热电厂专门成立攻关小组,提出将备用5号汽轮鼓风机代替供风量大的1号汽轮鼓风机,改变“大马拉小车”的粗放式配风方式,以达到高炉放风阀全部关闭的最终目标。

  高炉生产不允许该项试验有半点失误。试验中,第一个出现的“拦路虎”就是汽轮鼓风机机组的操作系统能否满足高炉频繁加减负荷要求,而两厂岗位人员如何联系配合,杜绝汽轮鼓风机机组发生跳机危险等问题也接踵而至。热电厂生产部部长李平与鼓风车间主任马鹏程召集手下得力干将,制定方案,反复论证,通过加强设备巡检、监护、特护和沟通联系,并邀请炼铁厂相关人员到现场参加调试,解决了两厂共同的难题。经过两周的试验,2月底,热电厂彻底实现了精细化配风。目前,两厂生产平稳,节能降耗、降本增效也随着5号高炉基本实现高炉放风阀全关闭而落地生根。

  张延安是5号汽轮鼓风机运行司机。改变配风方式后,他的工作量也随之加大。他表示,现在虽然累点儿,但心里舒坦,原来看着生产出的冷风白白浪费,大家都觉得心疼。下一步,热电厂将根据不同季节、高炉的不同需求,进行及时调整,将此经济运行的模式运用到各风机中,为炼铁厂降低生产成本助力。

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