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司家营铁矿原生矿系统流程优化的研究与实践
刘永生
河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司
摘 要 针对司家营铁矿原生矿系统抛尾效果差,尾矿品位高,金属流失严重等问题对原生矿系统进行改造。改造后入磨原矿品位可提高3个百分点,台时能力提高25吨,精矿产量全年增产198万吨,经济效益显著。
关键词 原生矿 精矿 品位
司家营铁矿破碎采用三段一闭路破碎流程,磨矿选别流程采用阶段磨矿、单一磁选的选别流程。主要选矿指标为原矿品位TFe=26.67%;精矿品位=66%;回收率81%。
1司家营铁矿原生矿系统设计流程
1.1 破碎筛分系统
粒度为200-0mm的原生矿,由皮带机运到中细碎筛分车间,中碎用的是HP500标准圆锥破碎机,细碎用的是HP500短头圆锥破碎机,筛分用的是2YAH2460圆振筛。经过中、细两段破碎及一段闭路筛分得到粒度12-0mm的破碎成品,经皮带机运至磨矿仓。在运至磨矿仓的转运皮带处安装磁滑轮进行抛尾,尾矿进入废石仓,经汽车运走。工艺流程见图1。
1.2 磨矿与选别系统
磨矿仓贮存的矿石经皮带机给入到第一段φ3.6×5m格子型球磨机,分级设备为φ3m双螺旋分级机,粒度达到-200目50%的产品进入CTB1230磁选机进行弱磁粗选(一磁),丢掉合格尾矿,粗选精矿进入二段分级。第二段分级设备为MVS2020高频振网细筛,筛上产品经过CTB1230磁选机浓缩后进入φ3.6×5m溢流型球磨机进行二段磨矿,磨机排矿进入二排磁甩掉部分合格尾矿,二排磁精矿返回细筛,筛下产品粒度-200目80%进入二磁(CTB1230磁选机),甩掉部分合格尾矿,精矿进入三段旋流器分级。第三段分级设备为φ500水力旋流器组,旋流器沉砂进入3.6×6m流型球磨机进行三段磨矿,旋流器溢流进入三磁(CTB1230磁选机)甩掉部分合格尾矿,三磨排矿返回旋流器。三磁精矿进入CXZ60磁选柱精选,产生磁选精矿,磁选柱尾矿返到二段磨矿前的浓缩磁选。原生矿磨选系统原设计流程如图2。
2 存在问题
(1)设计中原矿仓运输皮带虽然有抛尾系统,但皮带窄、料层厚,抛尾效果差。
(2)生产初期所处理的原生矿磁性率一般在28%左右,有时还会更低,因此其尾矿品位一直居高不下,均在10%以上,与设计相比要高出 3.5个百分点,金属流失严重;而且由于尾矿颗粒较粗,尾矿输送设备磨损严重,不采取措施,难以实现正常运转
(3)司家营铁矿选厂原生矿系统原设计年处理量为100万吨、台时处理能力为111.11吨、入磨原矿品位为26.67%。而实际入磨品位为21%左右,系统的台时能力175吨。集团公司对精矿产能要求在逐年提高,因此需要对原生矿系统进行扩能改造,如何在现有选厂基本工艺、设备条件下挖掘主体设备潜能,提高精矿产量,是当务之急。
3、原生矿系统流程优化实践
3.1 细碎筛分抛尾系统改造
原来的磁滑轮甩尾因皮带上料层太厚,甩尾分选效果差,甩出的废渣含铁量大,而精矿产品的品位提高幅度小,因此,改造方案确定为在细碎筛分作业的两台振动筛的筛下各设一条皮带,在该皮带的首轮设置磁滑轮,磁滑轮的精矿产品走原系统进磨矿仓,磁滑轮的尾矿则汇集一起,通过新增的两条皮带和废石料仓运出。
3.2尾矿回收系统改造
流程考查中发现一磁尾品位达到12.69%,高出设计品位(设计品位6.39%)6.3个百分点,因此首先对一磁尾矿进行再回收,回收系统采用抚顺隆基公司生产的LGS系列立式感应强磁机两台,尾矿部分仍然回到原尾矿系统,精矿部分给入氧化矿的一段旋流器,粗粒部分给入二段磨矿,细粒部分给入氧化矿的选别系统。
改造方案:在泵间新建一尾矿池,将一磁尾矿管自流引至新建尾矿池,用泵给入FX350*4旋流器组,溢流返回原尾矿系统,沉砂给入mvs1235复振筛,筛上由汽车运走,筛下给入两台强磁机进行选别,尾矿返回原尾矿系统,精矿部分自流给入氧化矿四系列一段旋流器泵池。最后形成回收一磁尾矿和浓缩磁选尾矿的回收系统。
3.3 磨选系统扩能改造
对原生矿干式磁滑轮抛尾系统改造后入磨品位得到提高,但磨选系统设备配置不能满足工艺要求:设计中二段为Φ3.6mx5.0m 磨机、三段为Φ3.6mx6.0m磨机,但生产中发现三磨能力大于二磨能力,二磨、三磨配置不合理,妨碍设备能力的有效发挥。因此将二者的功能对调,即原二磨作三磨使用,原三磨作二磨使用。
3.4分级及磁选系统
为使工艺合理,配合磨矿系统改造,将给矿设备浓缩磁选和旋流器二者的位置同时对调;考虑一段浓缩磁选为一台1230CTB磁选机,改造后能力明显不足,取消二磨排磁选,将原平台西部接出5米,再增加两台同规格的磁选机(将这次改造换下的二磁设备1230CTB磁选机安装在增加的平台上)。二磁现为一台1230CTB磁选机,能力不足,用一台1245CTB磁选机替代1230CTB磁选机。
筛分系统现为12台LK—MVS2020高频振动筛,处理能力不足;改为10台LK—MVS2020高频振动筛和2台陆凯D5FMVS1014型多层振动筛,提高系统筛分能力。
设计采用CXZ60磁选柱5台,生产能力不能满足当前生产要求。因此改为ZXD—650 型,并增加了1台ZDL1600磁选柱,处理能力大大提高。
3.5 矿浆给矿及输送系统
现有的一磁尾泵、高频筛给矿泵、浓缩磁选给矿泵、旋流器给矿泵能力不足,需要更换成150ZBD—630型给矿泵;用原浓缩磁选125ZBD—530型给矿泵替代原100ZBG—400型三磁给矿泵;用原100ZBG—400型三磁给矿泵替代原100ZJ—33型精矿泵。
4.实施效果
原生矿系统流程改造后入磨原矿品位由原来的21%可提高到24%以上,磨机台时由175吨/时增加到200吨/时,金属回收率由初期的50%提高到80%,全年可多产铁精粉198万吨。
改造后工艺流程图见图3。