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风机变频调速节能技术的应用
发表时间:[2013-03-14]  作者:焦光武,赵国华,王焕云  编辑录入:冶金之家  点击数:1840

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风机变频调速节能技术的应用

焦光武  赵国华  王焕云

(首钢矿业公司烧结厂)

摘  要  文章围绕首钢矿业公司烧结厂在风机变频调速节能技术的研究和应用,介绍了风机类负载的特性,针对实际进行了理论分析,为降低能源消耗、提高烧结厂清洁生产水平,在企业开展的工序节能方面的分析、研究和实践。

关键词  变频器 节能 风机 应用

1  前 言

能源短缺和环境污染是人类当前共同面临的世纪性难题。我国人口众多,能源资源相对匮乏节约能源犹显重要。

钢铁工业是国民经济的重要基础产业,我国钢铁产业钢铁年产量消费量名列世界之首但钢铁行业是高消耗、高污染的“大户”,节能减排关系到全社会整体节能减排工作的成效。国家发布的钢铁行业“” 规划,对钢铁行业品种质量、节能减排、技术创新等做出了规划目标,要降低钢铁企业单位增加值能源消耗,开展烧结工序节能减排系统集成优化。

2012年钢铁行业将继续呈现高产能、低需求、低产量、低价位的低景气状况,烧结厂也面临着产量不饱满,固定费用上升的情况,因此节约能源响应国家行业政策需要,同时降低消耗、增收节支更是企业生存发展的瓶颈

据有关资料报导,我国风机、水泵、空气压缩机总量约4200万台,装机容量约1.1亿kw。但系统实际运行效率仅为30~40%,其损耗电能占总发电量的38%以上。由于许多风机、水泵的拖动电机处于恒速运转状态,而生产中的风、水流量要求处于变工况运行;还有许多企业在进行系统设计时,容量选择得较大,系统匹配不合理,往往是“大马拉小车”,造成大量的能源浪费。因此,好风机、水泵的节能工作,对烧结厂的可持续发展具有重要意义。

2风机类负载的特性

2.1 风机类负载

生产机械中电动机的负载种类千差万别,按负载分为平方转矩﹑恒转矩和恒功率等几类机械特性,恒转矩负载输送机卷扬机升降机起重机恒功率负载金属切削机床;风机、水泵属于平方转矩类负载。

一般在设计、选型过程中,考虑裕量过大。如设计过程中很难计算管网的阻力,并不能考虑长期运行过程中可能发生的各种问题,通常总把系统的最大风量和风压裕量作为选型的依据,同时风机、水泵的系列有限,往往选不到合适的型号就往上靠,大20%~30%的情况比较常见。

生产中,对风机常用阀门进行节流调节,增加了管路的阻尼,电机仍旧以额定速度运行,这时能量消耗较大。如果用变频器对风机设备进行调速控制,不需要再用阀门进行节流调节,将阀门开到最大,管路阻尼最小,能耗也大为减少。

2.2 风机类负载流量调节方法

一般情况下,风机的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示。 

图1中,风机在工频运行的特性曲线为n1,额定工作点为A,额定流量Q1额定压力H1,管网理想阻力曲线R1。此时系统的工作点为A,电动机的轴功率P1与面积0-Q1A-A-H1-0成正比。

如果要将流量减少为Q2主要的调节方法有两种:

一是采用节流调节电动机的转速保持不变,将阀门关小,这时的实际管网阻力曲线R2,工作点为B,流量Q2,压力H2,电动机轴功率P2与面积0-Q2-B-H2-0成正比。

二是采用变频调速阀门的开度不变,降低电动机的转速,这时特性曲线n2,理想工作点为C,流量Q2,压力H3,电动机的轴功率P3与面积0-Q2-C-H3-0成正比。

由此可以看出,采用两种流量调节方法,电动机轴功率相差P=P2-P3即H3-C-B-H2的面积。

3风机变频改造的节能分析

3.1电机速方案

由电机转子异步转速公式          (1)

可知若要改变异步电动机的转速,可以有以下方法:

        (1)改变电动机的磁极对数p

        (2)改变电动机的电源频率f1

        (3)改变电动机的转差率s

(1)变极调速

通过改变电动机定子绕组的接线,改变电动机的磁极对数,从而达到调速的目的。

如图2,当T1T2T3外接三相交流电源,而T4T5T6对外断开时,电动机的定子绕组接法为△,极对数为2P;当T4T5T6外接三相交流电源,而T1T2T3连接在一起时,电动机定子绕组的接法为YY,极对数为P。                                       

只适合于特定的笼型--异步电动机,不能实现连续调节。

(2)变频调速

改变电源频率从而使电动机的同步转速变化达到调速的目的。在调速的整个过程中,从高速到低速可以保持有限的转差率,因而具有高效、调速范围宽(10%~100%)和精度高等性能。

由异步电机的电势公式UE=4.44fNΦm,变频调速基本有两种控制方式。在基频以下,保持不变,磁通恒定,属于“恒转矩调速”性质,而在基频以上,转速升高时,电压U不变,磁通降低,属于“恒功率调速” 。

                   

大部分场合,要求在调速时,电机产生最大转矩不变,需要维持磁通不变,由频率和电压协调控制来实现,为可变频率可变电压调速(VVVF),简称变频调速。

(3)转差调速

定子调压调速、转子电路串电阻调速和串级调速。

3.2变频调速节能原理

相似定律是风机在理论分析当中的一条很重要的定律,它表明风机在相似工况下运行时,对应各参数之相互关系的计算公式。即两台完全相同的设备在相同的工况条件下,输送相同的流体,仅仅转速不同时,风机的流量、压力和功率与转速之间的关系。

Q1/Q2=n1/n2 

H1/H2=(n1/n2)2 

P1/P2=(n1/n2)3

式中P1、H1、Q1为转速n1时的功率、压力、流量;P2、H2、Q2为转速n2时的功率、压力、流量。当速度变化时,流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的三次方成正比。

当需要80%的额定风量时,通过调节电机的转速至额定转速的80%,即调节频率到40赫兹即可,这时所需功率将仅为原来的51.2%。

如图4所示,从风机的运行曲线图同样可分析采用变频调速后的节能效果。 

考虑减速后效率下降和调速装置的附加损耗,通过实践的统计,风机类通过调速控制可节能达20%~50%。

3.3 频调速节能对比

图5   风机变频调速时的能耗比较

表1变频调速节能对照表

转速/n%

流量/Q%

风压/H%

轴功率/P%

节电率/%

100

100

100

100

0

90

90

81

72.9

27.1

80

80

64

51.2

48.8

70

70

49

34.3

65.7

60

60

36

21.6

78.4

50

50

25

12.5

87.5

4烧结厂风机变频节能实践

近年来,依靠科技进步与创新,采用新工艺、新设备对于简化生产操作、节能降耗已成为企业发展的根本。

4.1烧结厂现有风机变频调速节能情况

矿业公司烧结厂共有7台烧结机,其中有6台烧结机为机上冷却,每台烧结机配有抽风机3200 kw一台,冷风机2500 kw一台,实际运行电能消耗占老厂的三分之二左右。2005年、2006年先后对3#机、4#抽风机进行了变频器改造,系统启动平稳,在保持烧结机同等机速和料厚的情况下,风机在1500 r/min运行时小时耗电在2276 kwh,电机线电流133 A,而在1220 r/min运行时,小时耗电在1546 kWh,电机线电流96A,小时节电730 kwh,节电率达到32%。

2008年烧结厂新建一台360平烧结机,配套的主抽风机为变频运行,在工频960 r/min运行时小时耗电在4326 kWh,电机线电流428 A,而在930 r/min运行时,小时耗电在3726 kwh,电机线电流381A,小时节电600 kwh,节电率达到13.9%。

4.2其他风机类负载变频调速节能研究

针对360平烧结机配套的配料、筛分、环冷三台布袋除尘器进行了变频调速节能研究,采用变频调速调节风量后,将风门开度调节到最大,改变了原来调节风门开度的操作方式,可节约消耗在阀门及管路系统阻力上的大量电能,使轴功率随流量的减小大幅度下降。实施后不仅可降低风机系统的电量消耗,同时也相应提高360平烧结机高压系统的功率因数。

4.2.1 表2-表4为三台布袋除尘风机的额定参数。

表2   配料除尘风机额定参数

参数

参数

电机型号

YKK560-6

风机型号

AL-R220DW(IDF)

额定功率

1000KW

额定轴功率

815 KW

额定电压

10000V

额定全压

5700Pa

额定电流

70A

额定流量

420000 m3/h

额定转速

992r/min

额定转速

960r/min

功率因数

0.87

风量调节方式:蝶阀开度调整

表3   筛分除尘风机额定参数

参数

参数

电机型号

YKK560-6

风机型号

AL-R220DW(IDF)

额定功率

1000 KW

额定轴功率

815 KW

额定电压

10000 V

额定全压

5700 Pa

额定电流

70A

额定流量

420000 m3/h

额定转速

992 r/min

额定转速

960 r/min

功率因数

0.87

风量调节方式:蝶阀开度调整

表4   环冷布袋除尘风机额定参数

参数

参数

电机型号

YKK800-8

风机型号

AL-R305DW(IDF)

额定功率

1800 KW

额定轴功率

1412 KW

额定电压

10000V

额定全压

5700 Pa

额定电流

134A

额定流量

700000 m3/h

额定转速

742 r/min

额定转速

730 r/min

功率因数

0.82

风量调节方式:液力耦合器调整

4.2.2变频调速与风门控制方式节能比较

目前配料和筛分除尘风机采用调节风机进风口风门开度来调节所需风量。表5和表6为两台布袋除尘器的平均运行参数。

表5  配料布袋除尘器运行参数

蝶阀开度/%

流量/m3/h

电流/A

有功功率/KW

无功功率/Kvar

功率因数

40

332352

47

666

519

0.79

表6    筛分布袋除尘器运行参数

蝶阀开度/%

流量/m3/h

电流/A

有功功率/KW

无功功率/Kvar

功率因数

45

346490 

52.8

760

544

0.81

根据上述理论可知,当工频的流量和转速已知,可求出某一变频下特定流量时所需要调整的转速。

设工频下的流量为Q1,转速为n1,可求出当变频后需要流量为Q2时的转速: n2= n1/(Q1/Q2)。

假设工频时每小时需要电量为P1,可求出变频后每小时需要的电量P2= P1/[ (n1/ n2)3]。

则每小时能节约电量为:△P=P1-P2

根据以上数据,可推出配料和筛分两台除尘风机安装变频器后风机达到目前风量下的转速以及节电量,如表7和表8所示:

其中:n1为电动机的额定转速, n1=992 r/min

      Q1为风机的额定流量,   Q1=420000 m3/h

表7  配料除尘风机安装变频器前后参数对比及节电量

流量Q2 (m3/h)

安装变频器前

安装变频器后

每小时节约电量(kwh)

风门开度(%)

电机转速n1(r/min)

轴功率P1(kw)

风门开度(%)

电机转速n2(r/min)

轴功率P2(kw)

332352

40

992

666

100

785

330

336

表8  筛分除尘风机安装变频器前后参数对比及节电量

流量Q2 (m3/h)

安装变频器前

安装变频器后

每小时节约电量(kwh)

风门开度(%)

电机转速n1(r/min)

轴功率P1(kw)

风门开度(%)

电机转速n2(r/min)

轴功率P2(kw)

346490

45

992

760

100

818

426

333

4.2.3变频调速与液力偶合器调速的节能比较变频调速

目前环冷除尘风机采用液力耦合器来调节所需风量。表9为环冷布袋除尘器平均运行参数:

表9   环冷布袋除尘器运行参数

风机转速/r/min

耦合器开度/%

蝶阀开度/%

流量/m3/h

有功功率/kw

无功功率/Kvar

功率因数

700

82

100

476096

1332

1269

0.72

液力偶合器是通过控制工作腔内工作油液的动量矩变化来传递电动机能量,电动机通过液力偶合器的输入轴拖动其主动工作轮,对工作油进行加速,被加速的工作油再带动液力偶合器的从动工作涡轮,把能量传递到输出轴和负载。电动机的输出功率,即为液力耦合器的输入功率。对于恒转矩负载,液力耦合器的效率正比于输出转速,因此采用液力耦合器调速时,主要损耗在转差损耗

当转速下降时,输出功率成比例下降,而输入功率保持不变,损耗功率与转差损耗成正比增加, 转差损耗 Ph=P1×[(n1-n2)/ n1]。而变频调速是一种改变旋转磁场同步速度的方法,是不耗能的高效调速方式,因此改用变频调速的方式会有非常好的节能效果,节省的能量可按照损耗功率估算。

则每小时节约电能为:

P1× [ (n1-n2)/ n1] =1332×[ (742-700)/742) ] =75 kwh。

4.2.4变频调速对系统无功功率因数的影响

功率因数是电机本身的特性,改变不了,加装变频器后,虽然电机本身的功率因数未提高,但变频器到系统之间的功率因数提高了,形成了变频器一次电流小于二次电流的情况

通用电压型变频器,中间直流滤波环节采用电容器,电机所需的无功功率直接从这些电容获得,变频器实际就充当了无功功率补偿的角色。功率因数提高的原因是变频器内部滤波电容产生无功功率供给了电动机消耗。随着功率因数提高,变频器的实际输入电流减少,从而减少了电网至变频器之间的线路铜耗,因此可进一步节约上游设备的运行费用。 

配料和筛分除尘风机从360平高压配电室Ⅱ段电源引入,加装变频器前后参数对比(假设加装变频器后除尘风机功率因数达到0.97)

表10   Ⅱ段设备加装变频器前后参数对表

设备名称

安装变频器前

安装变频器后

有功功率(Kwh)

无功功率(Kvar)

功率因数

有功功率

Kwh)

无功功率(Kvar)

功率因数

2#电源进线

9960

4616

0.91

9290

3741

0.928

配料

666

519

0.79

330

82

0.97

筛分

760

544

0.81

426

106

0.97

环冷布袋除尘风机从360平高压配电室Ⅰ段电源引入,加装变频器前后参数对比(假设加装变频器后除尘风机功率因数达到0.97)

表11  Ⅰ段设备加装变频器前后参数对表

设备名称

安装变频器前

安装变频器后

有功功率

Kwh)

无功功率(Kvar)

功率因数

有功功率(Kwh)

无功功率(Kvar)

功率因数

1#电源进线

9400

4524

0.9

9325

3562

0.934

环冷布袋除尘器

1332

1278

0.72

1257

316

0.97

4.2.5变频调速可产生的经济效益和效果

综合以上情况,风机采用变频控制后,将降低设备有功损耗。配料除尘风机加装变频器后,每小时节约电能为336 kwh,筛分配料除尘风机加装变频器后,每小时节约电能为333 kwh,环冷布袋除尘风机加装变频器后,每小时节约电能为75 kwh,由于提高功率因数降低线路损耗(无功当量按0.04选取)小时节电量73.5 kwh。因此,安装变频器后,平均每小时节省电量达817.5 kwh,若电费按0.5元计算则每小时可节省电费在408.75元。按连续生产,每天按24小时生产,每年按365天生产,作业率按90%计算则一年节省电费应为: 

   408.75×24×365×90%≈322.26万元。

除尘风机安装变频器后,不但降低线路有功损耗,节约电能,同时将提高360平高压配电室Ⅰ段Ⅱ段进线功率因数,加装变频器后,Ⅱ段进线功率因数将提高到0.928,Ⅰ段电源进线功率因数将提高到0.934,避免了因提高功率因数需要加装无功补偿装置的投资。

变频改造后,可改善设备润滑条件,降低轴承温度,限制起动电流,减少启动时的峰值功率损耗,消除电动机起、停对机械的冲击,延长风机叶轮的使用寿命。

5结论

国家发改委为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》和《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》,加快重点节能技术的推广普及,引导用能单位采用先进的节能新工艺、新技术和新设备,提高能源利用效率,组织编制了《国家重点节能技术推广目录》,已经公告了四批,其中每批均有变频改造节能的技术。因此通过对首钢矿业公司烧结厂在风机变频调速节能技术的研究和应用,验证了风机类负载变频改造的有效性,取得了良好的经济效益。同时符合国家关于节能减排的要求,符合国家产业政策,烧结厂的可持续发展具有重要意义。

参考文献

[1] 黄兆奎.水泵、风机与站房[M].北京:中国工业出版社2000

[2] 高相铭.变频调速节能技术及其在生产中的应用[J].国内外机电一体化技术,2005

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