攀钢空料线停炉炉顶打水系统技术改进
宋 剑,吴亚明,刘天伟,李 健
( 攀钢钒炼铁厂,四川 攀枝花 617062)
【摘 要】 介绍了攀钢高炉在空料线停炉炉顶打水系统所存在的问题,并有针对性地对此系统进行了技术改进和完善,最后对改进实施后的打水效果和经济效益做了评价和计算。
【关键词】 停炉 炉顶打水 改进
1 前言
近年来,空料线停炉技术日臻完善,已成为我国高炉最常用的停炉方法。炉顶打水作为其操作过程中的关键环节,如若处置不当极有可能引发设备和人身伤害事故,成为限制停炉效率提高的重要因素。在过去的几十年,攀钢高炉所秉承的炉顶打水装置,为攀钢的炼铁生产做出了巨大贡献,但是,随着钒钛矿强化冶炼技术的不断提高,这一技术却鲜有改进,在近几年停炉过程中隐患迭起问题频出,已远远不能满足现代化停炉的实际需要,见表 1。
2 炉顶打水系统存在的问题及改进措施
炼铁厂技术攻关部门在推广理论研究的同时,对历次停炉过程进行了全程跟踪调查,找出了传统炉顶打水装置所存在的问题并进行了如下改进:
2. 1 水压不足、管径过细
经过调查,现有的炉顶雾化打水和常规打水所接的水源为 0. 4 MPa 的低压水,打水管内径仅为32 mm。加上打水管由炉台通到炉顶至少还要经过 8 处以上的折点,且每个折点处没有折平滑的弧度,所以水流在上升过程中压力损失很大,出水水压不足直接影响打水效果,见图 1。
依据每座高炉的炉容、停炉所用的风量,经过计算确定每台水泵的出水量和出水压力,对炉台水泵进行改进: 安装水泵 2 组,水源 2 组,改低压水为高压水。水泵电源配 2 组。每组水泵 3 台,2 台运转,1 台备用,即便有一台出现问题,而另一台能马上投入使用,大大提高了安全系数。
2. 2 孔径过细、孔距过大和排列角度不合理。
经过测量,现有的常规打水孔径中间排是 2. 5mm,两边是 3 mm; 孔距为 50 mm; 孔排角度为 60°,且每根管子的出口没有阀门控制,这样的布置容易造成出水量、打水面积小,影响打水效果和阻塞喷水孔而使打水泵憋压。
对此情况,结合实际经验和理论计算最后将两种打水方式的内管径均由原来的ф32 mm 改为ф50mm; 常规打水插入炉内部分的直径,由原来ф40 mm改为ф50 mm; 进水改成了动力厂供 1. 0MPa 的高压水。管子在由炉台通往炉顶的过程中尽量减少折点,折点部分在加工时也要注意保持平滑的弧度,以减少压力损失。
2. 3 雾化打水和炉身吹扫氮气管道不分,安装后检测、安全手段不完善
原雾化打水的氮气吹扫管道与炉身吹氮气管道连在一起,调节不灵活,氮气管网压力不足或波动时容易造成吹扫不理想。将两种管道分开,以满足雾化打水对氮气的需要。雾化打水管道安装完之后先用高压水打压,再用氮气吹扫。所有管道安装完毕,还要用酸洗的方式清洗一遍,以确保管道与喷水孔畅通。
为防止停炉期间出现意外,炉顶点火平台还加设了 4 根打水管,打水开关设在炉台打水处,一旦发生炉顶着火可远程控制,确保第一时间消除隐患。
2. 4 打水总量无法精确计算。
以前没有安装打水流量总表,停炉用水总量都靠经验估算,误差较大。在供打水总管上安装打水计量总表后,每次停完炉可以将理论计算与实际用量进行对比,经过不断对比、修正,误差越来越小,对于今后完善打水操作规程将会起到积极作用。
2. 5 监测仪器、联系方式原始落后。
以前炉台打水现场没有炉顶温度监控设备,高炉操作者与打水配管的内外联系完全依赖人工传递信息,加上停炉现场噪音较大,很容易发生指令误传。现在改为在炉台打水处设数字显示器,同时使用对讲设备,配管随时可以对炉顶 4 个点的温度变化做到精准调节。
3 改进后的效果
设计改造后的炉顶打水装置于 2009 年 12 月18 日首次应用于 4 号高炉停炉,2010 年 7 月 1 日被再次应用于新 3 号高炉,从 4 号高炉两次停炉的效果来看,改造后停炉过程中炉顶温度带窄、波动小,打水效果明显好于改造前,图 2 和图 3 分别为 4 号高炉2007 年4 月14 日( 改造前) 和2009 年12 月18日( 改造后) 停炉炉顶温度变化情况。
改造后停炉过程中没有出现断水、水小和打水不均匀而造成炉内减风、配管进入炉顶煤气区域冒险作业的情况,新型炉顶打水装置的成功应用使此次停炉变得安全、快捷和高效。
3. 1 打水总量得到验证
设定 炉 顶 煤 气 成 分 为,CO = 35. 1%,H2=1. 4% ,N2= 63. 5% ,V煤= 1. 24V风,即煤气量为风量的 1. 24 倍; 煤气在炉腹上沿及炉缸上沿的温度分别为 1300℃及 1450℃,要求煤气降温至 400℃时所放出的热量完全被水吸收,且变成 400℃的水蒸气。
假定 4 号高炉及新 3 号高炉停炉初期风量分别为2800m3/ min 和 3800m3/ min,入炉水温为 30℃ ,计算公式[1]为:
由于停炉打水总表的安装使停炉总水量得以测量。4 号高炉停炉实际用水 760 t,比理论计算少 50t; 新 3 号高炉停炉实际用水 950 t,比理论计算少用108 t,均处于误差范围内,两次停炉共节约用水 200t 左右,经济效益和社会效益十分明显。
3. 2 事故明显减少、停炉安全系数得到提高
在 4 号高炉和新 3 号高炉停炉过程中,新型炉顶打水装置的使用使得整个停炉作业变得安全而顺畅,没有发生一起停水、憋泵和水小而影响炉内停炉操作的事故,避免了停炉过程中配管冒险进入煤气区域开炉顶打水现象的发生,4号高炉煤气含氢量最高 7. 7%; 新 3 号高炉仅为 6. 0%,( 以往最高达13% ) ,有效地防止了炉顶煤气发生爆炸,大大提高了停炉的安全系数。
3. 3 保证了残铁温度,有利于残铁的排放
攀钢高炉在停炉过程中,预先都会将高炉内钒钛矿炉料全部置换为全块矿进行冶炼,普通矿产生的铁水一方面易于排出,另一方面有利于冲刷一些高炉炉墙、炉缸粘结物,降低清出炉缸残余物的难度。但是,如果在停炉过程中打水量控制不好,将使残铁温度低于 1360℃,不利于最后一次出铁,大量铁水滞留在高炉内将极大的增加停炉出残铁作业的危险性。并且在高炉检修期间,不进行破坏性爆破,靠人工进行清理的滞留在炉缸内的铁水将大大影响检修工期。
3. 4 经济效益
新型炉顶打水装置的采用可精确调剂炉顶四个点的温度,加快停炉步伐,为顺利停炉出铁、出残铁和清理炉缸残留物创造了条件,从而为缩短检修工期、高炉提前出铁提供了保障。经过测算,由于此套装置的成功应用,使 4 号高炉与以前停炉相比,创造效益达 122 万元; 新 3 号高炉则不低于 103 万元,推广到全厂五座高炉,产生的经济效益在 500 万元以上。
4 结语
( 1) 停、开炉作业是高炉操作中的核心技术,炉顶打水作为停炉操作中的控制性环节,对其装置进行不断地改进,对于安全、高效、经济的停炉至关重要,也是对我国高炉操作技术的补充与完善。
( 2) 通过对炉顶打水系统一系列的改进,攀钢高炉解决了停炉打水控制难度大的问题,使打水量能根据需要适时进行调剂,保证了炉顶温度稳定受控,使停炉安全性得到了进一步的加强,也为今后炉顶打水系统安装快捷化、操作自动化和调节精确化研究指明了方向。
参考文献
1. 范广权. 高炉炼铁操作[M]. 北京: 冶金工业出版社,2008. 4 ( 7) :298 ~ 300.