内容简介 武钢炼铁厂创新高炉检修模型,推行设备预知检修,实现了设备的经济维修。将高炉定修周期由2个月一次延长至3个月一次,高炉年修则由2年改为2年以上。2010年,高炉休风率仅为1.85%,同比下降了35.5%,创造了该厂设备管理的最好成绩。 2010年,武钢炼铁厂有6座在线生产高炉。压降高炉休风率是保证高炉炉况顺行、提高高炉生铁产量、降低高炉设备维修费、减轻检修工人劳动强度的主要路径。这个厂设备管理部门认真总结过去的经验,归纳出高炉大修设计方案不完善;关键设备备品备件使用寿命周期短,导致高炉提前检修;点检不到位,导致小隐患演变成需高炉休风处理的设备故障;小设备故障处理不当,导致事故扩大;编制检修计划时设备系统与生产系统脱节,导致人为地分成若干次检修等影响高炉休风率的主因。 为此,该厂强化了“三级点检”,科学优化高炉检修模型,严格控制高炉休风率,将高炉休风率攻关目标定为<2.0%。重新修订设备考核条款,强化了对点检失检、漏检等责任事故的考核。加强了对设备隐患的监护和治理。强化了设备检修计划编制,进一步提高设备检修质量。 2010年,该厂准确地编制设备检修计划,充分利用高炉定修、年修以及工艺休风的机会来检修设备、处理设备..
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