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翼钢1号高炉冷却壁漏水处理浅析
发表时间:[2012-06-28]  作者:张雷  编辑录入:冶金之家  点击数:2107

(点击下载)——翼钢1号高炉冷却壁漏水处理浅析.doc

翼钢1号高炉冷却壁漏水处理浅析

张  雷① ②

(1西安建筑科技大学,2翼钢炼铁厂)

摘要:翼钢1号高炉自2012年2月16日年修点火投产以来,顺行良好, 3月7日检查水系统时发现4段12号冷却壁进水管管根有漏水现象,4月1日对4段12号冷却壁进水管套管处焊接套管,在新套管处安装球阀,尽量将漏水引至炉外,确保了高炉的长期稳定顺行,各项指标得到了优化。

关键词    冷却壁  进水管   套管  焊接 

1   前言

翼钢1炉2012年1月16日年修点火投产,有效炉容为420m3,采取14个风口送风,炉缸设计为大碳砖与刚玉砖砌筑的“炭砖-棕刚玉砌体复合炉缸内衬”。炉缸1、2、3段采用开路工业循环水冷系统,炉身4—10段冷却壁采用汽化冷却方式。

  冷却壁进水管根漏水经过

翼钢1号高炉自2月份以来,炉内压量关系稳定,产量稳步提高,各项技术经济指标不断优化,高炉处于良好的运行状态。

3月7日发现1号高炉4段12号冷却壁进水管根漏水,由于漏水进入炉内,和炉料接触后形成大量水煤气,体积急剧膨胀,使炉内局部边缘气流发展,出现压量关系不稳定,主要表现在风量偏小、风压高,从炉顶成像仪观察对应漏水处,边缘出现过吹现象。由于出现炉内漏水,产量指标出现明显下滑(见表1)。

表1     翼钢1号高炉2月-3月压量关系及主要经济技术指标

日  期

风 温(℃)

风 量(m3/min)

风 压(Mpa)

氧 量(m3/h)

日产量(t)

焦 比(kg/t)

2月第一周

1157

1102

0.208

3000

1352

388

2月第二周

1158

1118

0.207

3000

1385

391

2月第三周

1159

1124

0.210

3000

1401

391

2月第四周

1156

1116

0.209

3000

1407

386

3月第一周

1157

1104

0.208

3000

1415

384

3月第二周

1155

1097

0.208

3000

1401

385

3月第三周

1154

1092

0.209

2500

1392

391

3月第四周

1147

1082

0.215

2500

1363

396

3   冷却壁进水管根漏水原因分析

翼钢1号高炉冷却壁为球墨铸铁冷却壁,球墨铸铁的铸件表面伸长率为20%,而中心只有6%~8%,预留的尺寸不够,在高炉生产条件下容易使冷却壁收缩不均匀,易在进出水管连接处产生裂缝。球墨铸铁中布满0.025~0.15 mm的球状石墨被氧化后形成孔洞,容易产生裂纹并加速扩展。

4   漏水管根处理方法及措施

翼钢1号高炉4段12号冷却壁进水管根漏水处理措施:

4.1 将4段12号冷却壁进水套管处炉皮割开,在冷却壁和进水管根连接凸台处呈120°角开三个孔,孔深50mm,直径8mm。

4.2 制作大套管,制作一个直径100mm,长150mm的套管,套管横截面尽量抛光,使套管与冷却壁能紧密结合。

4.3 在所打眼处栽入三个螺栓,将大套管与所栽螺栓焊接在冷却壁上,使套管漏水进入大套管,减少向炉内漏水的可能。

4.4 在大套管上焊接一球阀,球阀一端用橡皮管连接一盛水装置,根据所测漏水量,实时监测漏水发展情况。

                                                                                                                         

5   漏水管根处理效果

4月1日检修对4段12号处理后,1号高炉仍然存在风量偏小(见表2),边缘气流发展的现象有所好转,这表明4段12号向炉内漏水有所好转,但未得到根本解决,效果不理想。此次翼钢1号高炉冷却壁管根漏水在处理过程中存在以下几点问题:

5.1 在将大套管向冷却壁焊接时,出现大套管与冷却壁材质不同,焊接时未准备与之相符的焊条,而使用J506焊条,焊接效果较差。

5.2 进水管根与冷却壁连接凸台处打眼过于分散,大套管与螺栓焊接时强度不足。

表2     翼钢1号高炉4月-5月压量关系及主要经济技术指标

日  期

风 温(℃)

风 量(m3/min)

风 压(Mp)

氧 量(m3/h)

日产量(t)

焦 比(kg/t)

4月第一周

1154

1072

0.214

2500

1436

392

4月第二周

1144

1059

0.217

2500

1435

388

4月第三周

1141

1070

0.214

2500

1441

387

4月第四周

1141

1061

0.215

2500

1435

385

5月第一周

1142

1059

0.216

2500

1458

385

5月第二周

1143

1054

0.218

2500

1434

383

5月第三周

1143

1070

0.216

2500

1439

382

6   结语  

6.1  本次冷却壁进水管根漏水处理,由于初次涉及此类问题,准备工作不够充分,处理后仍存在向炉内漏水的现象,需进一步探索冷却壁漏水处理措施;

6.2  焊条与本体材质相同与否直接决定了焊接质量,以及后续高炉的稳定生产;

6.3  技术人员根据当前翼钢实际,合理运用上下部调剂,以及稳定各种操作参数,在冷却壁漏水未能彻底处理的情况下,确保了高炉的各项指标持续进步、优化。

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