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鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳开裂及处理
发表时间:[2012-05-22]  作者:余其明  编辑录入:冶金之家  点击数:1669

 

鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳开裂及处理

           武钢集团鄂钢公司 余其明

鄂钢1080m3高炉于20041224日投产,有效容积1080m3,设有20个风口,两个铁口。高炉采用PW型串罐无料钟炉顶、三座内燃式热风炉、软水密闭循环冷却系统、薄壁炉衬、布料自动补偿等技术。高炉投产后分别于200810月和20108月进行了中修,于20116月发现炉缸二、三段炉壳出现长3800mm左右、宽25mm左右的裂缝,后进行过多次休风焊补灌浆处理,目前维持生产。现将炉缸炉壳开裂及处理情况简要介绍如下:

炉缸炉壳开裂原因

1.1设计缺陷

1)设计寿命基本到期。1080m3高炉设计一代炉龄为8年,目前已基本处于一代炉龄后期,炉壳钢板强度出现老化。

2)钢板厚度太薄。根据国标,炉缸炉壳厚度t=4.40D-12(D为炉壳直径),鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳厚度应≥40mm,鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳厚度只有32mm

3)材质没有达标。根据国标,有效容积1000 m3~2000 m3级高炉的壳体结构,需采用Q345C钢、Q390C钢、Q390D钢,鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳钢板材质为Q235B

1.2中修的影响

两次中修打水降料面以及处理炉墙、风口带结厚炸炮对炉缸炉壳造成的不利影响。

1.3强化冶炼的影响

鄂钢1080m3高炉自2004年投产到2010年中修前,高炉炉况长期不顺,冶强一直不高,所以炉缸炉壳设计缺陷一直没有显现出来。2010年中修后,特别是进入2011年下半年,高炉炉况顺行不断得到改善,冶强不断提高,实现了强化冶炼。譬如高炉焦比从201110月份后一直保持全国同类型高炉前三名,煤比基本保持全国同类型高炉第一名,高炉利用系数一般可达到2.60t/m3.d

炉缸炉壳开裂情况

2.1开裂部位

    开裂部位位于北边铁口部位,具体来说:三段裂缝位于北边铁口310#冷却壁7根进水管处,二段裂缝位于210#冷却壁7根出水管处,一段有3道裂缝具体见图1所示。        

                 图1 炉缸炉壳开裂示意图

2.2裂缝尺寸

二、三段裂缝长度为3800mm,宽度25mm左右,深度32mm左右。一段裂缝有三道如图1所示,左边一道长约900mm,中间一道长约850mm,右下一道长约650mm直至炉底水冷管。一段三道裂缝宽约18mm,深约32mm

2.3开裂过程

鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳自20101230日首次发现开裂以来,其开裂变化过程如表1所示:

鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳开裂变化过程情况表

日期

开裂情况

20101221

中修点火开炉

20101230

北铁口冷却立管垫片胀裂脱焊

2011426

一段48#50#立管回水弯头挤裂

2011513

一段37#48#50#立管弯头挤裂

2011528

一段49#立管回水弯头挤裂

2011718

一段37#立管弯头挤裂,裂缝达4m

201183

检修焊炉壳

20111118

一段51#52#立管回水弯头挤裂

2011122

一段炉壳新开裂严重,紧急休风处理

2012122

0848一段有炮竹声响,一段炉壳开裂

2012131

一段48#进水管处开裂

201229

检修焊炉壳

201253

检修焊炉壳

2.4相关照片

炉壳裂缝处照片如图234所示:

  

三段炉壳裂缝照片        图二段炉壳裂缝照片        图一段炉壳裂缝照片

 

休风焊补灌浆处理情况

3.1打抱箍

用厚30mm、宽250mm左右的钢板分别在第四段冷却壁风口大套下沿、第二段冷却壁和第一段冷却壁打了三段抱箍,大大增强了炉缸炉壳的强度。一段抱箍见图5所示:

  

5一段抱箍照片

3.2裂缝的焊补

首先将裂缝打坡口,然后进行填焊。二、三段由于水管分布过于密集,只能用厚度为30mm的钢板拉筋板,具体见图1(蓝色部分)。一段的三道裂缝打坡口填焊后外部贴焊厚30mm的钢板,具体为:左边贴焊1030×300mm的钢板,中间贴焊900×240mm的钢板,右下部贴焊700×240mm的钢板。另外,在右下部裂缝上面从47#水冷管到56#水冷管处又打了一道弧形抱箍,以增加强度。

3.3灌浆

每次休风除了进行炉壳焊补外,还进行了灌浆处理,图1中用标明了历次休风灌浆孔分布情况。具体灌浆情况见表2:

表2 鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳灌浆情况

休风灌浆时间

灌浆厂家

材质

灌浆孔个数

灌浆量

压力控制

2011.8.3

武汉建院

无水压入泥浆:C+SiC质;

CC-3B结合剂:煤焦油

≤1MP

2011.11.18

武汉建院

无水压入泥浆:C+SiC质;

结合剂:树脂

一、二、三段各开1个灌浆孔

≤1MP

2011.12.2

武汉威林

骨料:高炉铁口压入料;结合剂:脱水焦油

风口带:4个;三段:2个;二段:4个;一段:5个

骨料:2吨;结合剂:2吨

≤1MP

2012.2.9

武汉建院

高炉铁口压入料:C+SiC质;结合剂:树脂

风口带:2个;三段:1个;二段:2个;一段:4个

骨料+结合剂700~800Kg

≤1MP

4 炉墙温度、水温差和热流强度情况

    为了密切监视炉缸炉壳开裂处情况,防止炉缸烧穿事故的发生,高炉对

裂缝处一、三段炉墙B列温度(二段热电偶坏)、水温差和热流强度进行了在线监控,具体见图6和图7:

6一、三段B列炉墙温度

图7 裂缝处热流强度

5 讨论

5.1炉壳开裂的最终措施

鄂钢1080m3高炉炉壳开裂最终措施就是中修换炉壳,最好有条件进行一次大修彻底处理。

5.2炉壳挖补

这是炉壳开裂的另外一个处理措施,但效果不如上面5.1

5.3铁口深度对炉壳开裂的影响

从图5可以看出,2012226日到2012228日随着北边铁口深度变浅(最浅到1.8m)炉壳开裂处的热流强度超过了10000Kcal/m2.h。当改用鄂钢2200m3高炉北海炮泥后,铁口深度很快涨到2.5m左右,热流强度也逐渐降至4000Kcal/m2.h以下。由此可见,铁口的维护也很重要。

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