鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳开裂及处理
武钢集团鄂钢公司 余其明
鄂钢1080m3高炉于2004年12月24日投产,有效容积1080m3,设有20个风口,两个铁口。高炉采用PW型串罐无料钟炉顶、三座内燃式热风炉、软水密闭循环冷却系统、薄壁炉衬、布料自动补偿等技术。高炉投产后分别于2008年10月和2010年8月进行了中修,于2011年6月发现炉缸二、三段炉壳出现长3800mm左右、宽25mm左右的裂缝,后进行过多次休风焊补灌浆处理,目前维持生产。现将炉缸炉壳开裂及处理情况简要介绍如下:
1 炉缸炉壳开裂原因
1.1设计缺陷
(1)设计寿命基本到期。1080m3高炉设计一代炉龄为8年,目前已基本处于一代炉龄后期,炉壳钢板强度出现老化。
(2)钢板厚度太薄。根据国标,炉缸炉壳厚度t=4.40D-12(D为炉壳直径),鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳厚度应≥40mm,鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳厚度只有32mm。
(3)材质没有达标。根据国标,有效容积1000 m3~2000 m3级高炉的壳体结构,需采用Q345C钢、Q390C钢、Q390D钢,鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳钢板材质为Q235B。
1.2中修的影响
两次中修打水降料面以及处理炉墙、风口带结厚炸炮对炉缸炉壳造成的不利影响。
1.3强化冶炼的影响
鄂钢1080m3高炉自2004年投产到2010年中修前,高炉炉况长期不顺,冶强一直不高,所以炉缸炉壳设计缺陷一直没有显现出来。2010年中修后,特别是进入2011年下半年,高炉炉况顺行不断得到改善,冶强不断提高,实现了强化冶炼。譬如高炉焦比从2011年10月份后一直保持全国同类型高炉前三名,煤比基本保持全国同类型高炉第一名,高炉利用系数一般可达到2.60t/m3.d。
2 炉缸炉壳开裂情况
2.1开裂部位
开裂部位位于北边铁口部位,具体来说:三段裂缝位于北边铁口3段10#冷却壁7根进水管处,二段裂缝位于2段10#冷却壁7根出水管处,一段有3道裂缝具体见图1所示。
图1 炉缸炉壳开裂示意图
2.2裂缝尺寸
二、三段裂缝长度为3800mm,宽度25mm左右,深度32mm左右。一段裂缝有三道如图1所示,左边一道长约900mm,中间一道长约850mm,右下一道长约650mm直至炉底水冷管。一段三道裂缝宽约18mm,深约32mm。
2.3开裂过程
鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳自2010年12月30日首次发现开裂以来,其开裂变化过程如表1所示:
表1 鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳开裂变化过程情况表
日期
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开裂情况
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2010年12月21日
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中修点火开炉
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2010年12月30日
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北铁口冷却立管垫片胀裂脱焊
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2011年4月26日
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一段48#、50#立管回水弯头挤裂
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2011年5月13日
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一段37#、48#、50#立管弯头挤裂
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2011年5月28日
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一段49#立管回水弯头挤裂
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2011年7月18日
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一段37#立管弯头挤裂,裂缝达4m长
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2011年8月3日
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检修焊炉壳
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2011年11月18日
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一段51#、52#立管回水弯头挤裂
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2011年12月2日
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一段炉壳新开裂严重,紧急休风处理
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2012年1月22日
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08:48一段有炮竹声响,一段炉壳开裂
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2012年1月31日
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一段48#进水管处开裂
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2012年2月9日
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检修焊炉壳
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2012年5月3日
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检修焊炉壳
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2.4相关照片
炉壳裂缝处照片如图2、3、4所示:
图2 三段炉壳裂缝照片 图3 二段炉壳裂缝照片 图4 一段炉壳裂缝照片
3 休风焊补灌浆处理情况
3.1打抱箍
用厚30mm、宽250mm左右的钢板分别在第四段冷却壁风口大套下沿、第二段冷却壁和第一段冷却壁打了三段抱箍,大大增强了炉缸炉壳的强度。一段抱箍见图5所示:
图5一段抱箍照片
3.2裂缝的焊补
首先将裂缝打坡口,然后进行填焊。二、三段由于水管分布过于密集,只能用厚度为30mm的钢板拉筋板,具体见图1(蓝色部分)。一段的三道裂缝打坡口填焊后外部贴焊厚30mm的钢板,具体为:左边贴焊1030×300mm的钢板,中间贴焊900×240mm的钢板,右下部贴焊700×240mm的钢板。另外,在右下部裂缝上面从47#水冷管到56#水冷管处又打了一道弧形抱箍,以增加强度。
3.3灌浆
每次休风除了进行炉壳焊补外,还进行了灌浆处理,图1中用标明了历次休风灌浆孔分布情况。具体灌浆情况见表2:
表2 鄂钢1080m3高炉炉缸炉壳灌浆情况
休风灌浆时间
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灌浆厂家
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材质
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灌浆孔个数
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灌浆量
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压力控制
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2011.8.3
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武汉建院
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无水压入泥浆:C+SiC质;
CC-3B结合剂:煤焦油
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≤1MP
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2011.11.18
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武汉建院
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无水压入泥浆:C+SiC质;
结合剂:树脂
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一、二、三段各开1个灌浆孔
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≤1MP
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2011.12.2
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武汉威林
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骨料:高炉铁口压入料;结合剂:脱水焦油
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风口带:4个;三段:2个;二段:4个;一段:5个
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骨料:2吨;结合剂:2吨
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≤1MP
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2012.2.9
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武汉建院
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高炉铁口压入料:C+SiC质;结合剂:树脂
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风口带:2个;三段:1个;二段:2个;一段:4个
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骨料+结合剂700~800Kg
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≤1MP
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4 炉墙温度、水温差和热流强度情况
为了密切监视炉缸炉壳开裂处情况,防止炉缸烧穿事故的发生,高炉对
裂缝处一、三段炉墙B列温度(二段热电偶坏)、水温差和热流强度进行了在线监控,具体见图6和图7:
图6一、三段B列炉墙温度
图7 裂缝处热流强度
5 讨论
5.1炉壳开裂的最终措施
鄂钢1080m3高炉炉壳开裂最终措施就是中修换炉壳,最好有条件进行一次大修彻底处理。
5.2炉壳挖补
这是炉壳开裂的另外一个处理措施,但效果不如上面5.1。
5.3铁口深度对炉壳开裂的影响
从图5可以看出,2012年2月26日到2012年2月28日随着北边铁口深度变浅(最浅到1.8m)炉壳开裂处的热流强度超过了10000Kcal/m2.h。当改用鄂钢2200m3高炉北海炮泥后,铁口深度很快涨到2.5m左右,热流强度也逐渐降至4000Kcal/m2.h以下。由此可见,铁口的维护也很重要。