内容简介 摘要:为了有效解决提铁降硅对生产带来的不利影响,分析与研究了铁精矿提铁降硅后在生产过程中对烧结矿产量提高、质量改善的内在规律,提出了改善本钢烧结矿的技术原则,以合理使用本钢现有的资源,达到产量、质量共同提高的目的。关键词:提铁降硅 粘结相 铁酸钙 近年来国内外都十分重视提高烧结矿的品位,以利高炉节焦增铁。本钢自产精矿的品位从2004年3月开始逐步升高,SiO2含量不断降低。 致使烧结矿在R不变情况下,粘结相数量愈来愈少,烧结矿产量降低、质量明显变差。因此,为改善质量、提高产量,通过借鉴其它先进钢铁企业经验,主要是提高烧结矿碱度,发展铁酸钙粘结相,增加液相数量,再辅以其它措施来提高烧结矿强度,改善还原性能,抑制烧结矿低温粉化,降低筛分指数,减少了入炉粉末,从而改善高炉炉料结构,达到增铁节焦的目的。1提铁降硅对烧结生产的影响 本钢冷烧两台265m2烧结机生产用的含铁原料中78%为细磨精矿,其中,南芬铁精矿粉占55%,歪头山铁精矿占23%,15%为进口富矿粉,7%为高炉灰。使用提铁降硅的铁精矿后,烧结矿品位由56%提高到58%,升高2%,SiO2由6.4%降到4.8%(目前在5.5%~6.0%之间波动),下降1.6%,燃料消耗增加3kg/t,烧结矿强度没..
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