年初以来,热轧板公司积极响应公司降本增效的生产指导方针,围绕“对标挖潜、提质增效”在各部成立了工艺攻关小组,瞄准行业先进指标,坚持走出去、请进来的办法,逐项解决生产过程中的各项制约因素,严格落实各项降本措施,使生产综合成本稳中有降,特别是原辅料吨钢消耗20.16元,同比吨钢成本降低了3.85元。
原辅料作为炼钢生产过程中不可或缺的成份,在炼钢综合成本中占有相当大的比例,是控制炼钢成本的重要环节。炼钢作业部结合铁水成份特点,合理配比入炉料结构:首先调整入炉废钢量,保证装入量稳定,确保终点一次命中;其次针对低硅铁水,不断摸索总结经验,掌握好造渣料的加入量和加入时机,科学控制含铁物料,确保化渣效果;第三,在保证产品质量、保证炉况的前提下,提高铁水脱硫扒渣率,降低入炉铁水带渣量,降低炉渣碱度,减少造白渣时间,保证精炼炉的碱度在合适范围内,使加入到包内的石灰充分作用,进一步降低石灰消耗,从而减少了各种原辅料的用量。
同时,通过短距离劳动竞赛,评选指标特色班组等活动,激励工艺人员不断摸索、总结成功经验,加强责任心,确保各项生产指标达标。在保证终点要求情况下,减少了造渣料石灰及白云石的用量。据统计显示,上半年白灰单耗较去年降低了9.69kg/t,白云石单耗较去年降低了0.75Kg/t,改质剂较去年降低了0.92Kg/t,为下一步推广攻关成果和进一步提高操作技能、降低工艺成本奠定了基础。