转炉厂通过技术优化和管理改进,推进负能炼钢,突出增加煤气回收和使用,重点控制氧氮和水电消耗,各项能源指标取得了突破性进展。1-5月,煤气回收总量达13316万立方米,达到吨钢105.5立方米,同比增加4.1立方米,降低工序能耗0.75公斤标煤。
深入开展对标挖潜、增加煤气回收、合理使用煤气,是转炉厂节能工作的重中之重。该厂在确保安全的前提下,力争多回收转炉煤气。对外主要是与计量处、生产处、信息管理部等部门密切配合,确保回收煤气的信息畅通;对内主要是调整RD阀的开度,控制炉口的微差压,最大限度地减少炉口空气的吸入量,提高煤气热值。改造旁通阀、三能阀、水封逆止阀,降低了设备事故故障率,提高转炉煤气回收量。加强OG风机维护保养,增加点巡检频次,提高风机使用寿命。利用检修时间清理净化系统污垢,对三通阀、旁通阀等关键部位的系统检查,确保煤气系统安全稳定运行。
在烘烤用气方面,尽量合理安排钢包、中包周转数量,加快钢包、中包周转,降低烘包煤气用量。为了降低煤气消耗,准备车间和烘包组员工一起想方设法,对钢、铁包烘烤严格按规定进行烘、关、停,要求各工长加强对钢包进行协调管理,合理调配。同时,车间组织开展了节能降耗劳动竞赛,有效降低了煤气消耗,为该厂实现负能炼钢作出了努力。
此外,该厂加强对蒸汽管路的维护及计量管理,设法增加蒸汽回收。加强煤气计量管理,对煤气吨钢消耗费用加强考核。对转炉部分除尘风机的电机控制系统进行变频调速技术改造,对转炉炉帽加压水泵采用节能型水泵,来降低电耗。通过加强对氮气管道的管理、维护,防止氮气泄漏、放散,降低氮气消耗,同时对“转炉散装料仓及氧枪氮封用气”进行立项改造,将封口的氮封装置由长开改为自动控制,与氧枪冶炼过程同步,防止氮气浪费。