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炼铁总厂360m2烧结机节能降耗生产实践
发表时间:[2008-08-04]  作者:刘艳辉 段立祥 于淑荣 李跃民 韩晓东  编辑录入:admin  点击数:7524

内容简介

摘要鞍钢炼铁总厂360m2烧结机自投产以来,工序能耗一直高居不下,近几年采取了一系列有效措施降低消耗,主要采取了提高生石灰的配比、厚料层烧结、改进点火器等,使烧结工序能耗逐年在降低,到2007年工序能耗达到了56.20Kgec/t,比2002年的工序能耗降低了15.35Kgec/t。关键词工序能耗生石灰配比厚料层烧结点火器1前言随着经济的发展,能源的供需矛盾越来越尖锐,能源危机笼罩整个世界。目前,节能减排是我国工业生产的主要目标,而钢铁业生产的能源消耗位居榜首,其中烧结能耗占钢铁生产能耗的10%~15%。为降低烧结的生产成本,以适应激烈的国内外市场竞争,各家企业都把节能降耗作为生产发展的重要目标。鞍钢炼铁厂也高度重视能源消耗问题,根据自身的生产条件,进行技术创新、设备改造,进一步降低烧结的能耗,现已初见成效。二烧车间的360m2烧结机是2001年10月建成投产的,设计之初就考虑节能降耗问题,采用了热风烧结、燃料分加等技术,生产初期由于设备故障较多,生产很不稳定,作业率和生产率很不稳定,影响产质量,烧结能耗比较高。2002年二烧车间的烧结工序能耗、固体燃耗和电力消耗分别达到了71.55kgec/t、60kg/t和43.95kwh/t,与国内同行业相比还有很大差..

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