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太钢高炉降低铁水硅含量冶炼的探索与实践
发表时间:[2010-03-12]  作者:杨志荣 王红斌  编辑录入:admin  点击数:11265

内容简介

太钢高炉降低铁水硅含量冶炼的探索与实践杨志荣王红斌(山西太钢不锈钢股份有限公司炼铁厂)摘要:在分析清楚太钢高炉铁水硅含量较高的原因后,分别对应采取针对措施,其中增加烧结矿配比,减少球团矿配比,增大喷吹用煤烟煤配比,减少无烟煤配比等措施,与降低生产成本提升EVA方向一致,取得了良好的阶段成果,气流稳定性改善,铁水硅含量标准偏差缩小,平均含硅量降低。关键词:高炉降低铁水硅实践1.概况太钢不锈钢股份有限公司目前有三座高炉,炉容分别为3号炉1800m3、4号炉1650m3、5号炉4350m3。1991年~1998年上半年前,太钢4号高炉第一代(1350m3)烧结矿配比只有55%~65%,大量使用了进口球团矿,2002年底尖山铁矿提铁降硅工程投用,烧结矿品位提高到59%~60.3%,SiO2降低到4.5~5%,将烧结碱度提高剑1.75~1.85%,2003年一季度高炉入炉品位达到60.36%,之后高炉综合入炉品位长期保持在60%左右,渣铁比减少到270~290kg/t。4号高炉第二代(1650m3)2000年11月扩容大修后投产,目前已到炉役后期。5号高炉2006年10月份投产后利用系数和煤比、燃料比逐年进步,但铁水硅含最平均值高且稳定性差,2008年平均[Si]0.52%,σ[Si]达0.193%,个别月份高达0.247%,..

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