在前期试轧成功的基础上,9月12日至14日,安阳基地2800机组连续成功批量轧制高锰无磁20Mn23ALV变压器结构用钢171.2吨,较上次试轧Mn13Cr1耐磨钢更高端,附加值更高。产品经检验,尺寸、板型等各项质量指标均符合客户要求。此钢种将应用于输配电领域,标志着特钢转型再次取得新突破。
近年来,安阳基地坚定“三化一转”发展方向,坚持以效益为中心、以市场为导向,加大拓展规格品种力度,高附加值产品比例持续提升。此次所接20Mn23ALV高锰无磁钢订单是客户量身定制产品,坯料为模铸坯,形状呈不规则楔形,精度不高,长度参差不齐,厚度部分超薄、部分超厚,突破了加热炉坯料宽厚比设计极限,再加上该产品本身强度高,导热性差,加热时间长,温降快,对设备、工艺、操作要求都异常严苛。为确保该产品首次批量轧制成功,安阳基地一炼轧作业部多次召开研讨会,反复论证生产方案,围绕高锰无磁钢不规则坯料轧制难点和2800机组工艺装备特点,编制、修订工艺操作要点。针对坯料不规则问题,技术人员对来料逐块测量尺寸,制订装炉顺序表,根据装炉顺序自制了坯料垫块,有效破解了加热过程中坯料倾斜、重叠等技术难题。轧制中,岗位人员精心操作,专注运行质量,根据轧制情况及时微调工艺参数,使生产运行达到最佳状态。由于该产品具有无磁特点,普通磁盘吊无法使用,该作业部职工自主制作了钢丝绳吊钩,攻克了钢板吊运及外发装车难关,使产品成功下线。
此次高锰无磁钢20Mn23ALV的批量成功轧制,进一步拓展了高端产品种类和规格,让2800机组重新焕发生机,成为特钢转型过程中又一“力作”。