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200t转炉底吹长效化技术
发表时间:[2024-09-09]  作者:刘 敏,危尚好,王 东,王 星,胡显堂  编辑录入:小锰  点击数:102

内容简介

摘要:结合某公司200t转炉的生产实践,研究了转炉底吹元件、底吹布置、底吹流量等因素对底吹效果及寿命的影响。通过对比底吹效果,将底吹元件由集束式改为双环缝式;底吹布置方式从单圈布置改为双直径双圈布置;同时通过数值模拟,优化了熔池搅拌混匀时间和底吹强度控制,底吹效果及寿命取得大幅提高。优化后,当转炉炉龄8848炉时,底吹寿命与炉龄能够保持同步,炉龄末期底吹眼目视可见,碳氧积、终点氧、脱磷率等指标均取得明显进步。全炉役碳氧积平均0.0016,较优化前降低0.0005;月均全炉次终点氧从457×10-6降低至378×10-6,降低79×10-6;转炉铁水脱磷率从平均86.9%提高到88.7%,且在低磷钢冶炼方面取得明显进步,转炉终点达到了痕迹磷的极限脱磷效果,在同样双渣操作模式下,低磷钢转炉终点磷稳定控制到20×10-6以下,平均11×10-6,最低达到4×10-6,较优化前平均降低30×10-6,脱磷率达到99%以上,为冶炼极低磷洁净钢提供了条件,实现了品种生产新突破。 关键词:转炉;底吹;长效化;碳氧积;低磷钢;极限脱磷 下载高清全文—200t转炉底吹长效化技术.pdf

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