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环保达标再+1!轧钢厂热卷烟气再循环项目改造成功!
发表时间:[2025-05-10]  作者:  编辑录入:小锰  点击数:88


项目攻坚纪实:
3月13日 2号炉率先投用
4月2日 1号炉成功投用
4月28日 3号炉完美收官


4月28日15时46分,随着热卷产线3号加热炉烟气循环风机试车成功,标志着《热卷加热炉烟气再循环及附属设备改造超低排项目》全面投用。本项目较原计划提前两天完成,改造后氮氧化物排放小时均值由250mg/Nm3降低至100mg/Nm3,远低于氮氧化物排放小于200mg/Nm3 的超低排放标准要求,为热卷产线生产增添了“绿色引擎”。


改造、检修双线突破

面对超低排改造和三座加热炉系列炉修的双重挑战,轧钢厂迎难而上,创新构建"三重质量"管控体系——通过施工自检筑基、监理专检护航、专业验收把关,取得了单体试车与联动试车均一次性通过的斐然成绩,为设备长周期稳定运行提供坚实保障。


技术团队三维攻坚

为保障项目顺利推进,轧钢厂技术团队主动出击,多次组织设计、施工人员深入现场踏勘,围绕循环风机定位、吊装方案、管网布局等技术难点展开攻坚。通过反复研讨论证,逐一突破关键节点,为后续施工的顺利开展奠定坚实基础。


技术团队严格遵循计划节点要求,构建分级计划管控体系:总包单位依据项目推进节奏,制定精确的设备到货时间节点表;施工单位则细化编制二级网络计划,同步实施进度管理——通过"天天读"对各施工节点实行 “日清日结” 检查,确保每个环节都能按时保质完成。


技术先锋一线破题

施工过程中面对施工空间局促的硬性条件,项目负责人张修宁立即组织技术小组展开吊装方案讨论,仔细研究风机上方混凝土结构图纸,反复验算其承载力,最终创新性地提出混凝土楼板打孔作为锚点的吊装方案,形成十多页标准化作业指南,相比原方案至少节约8小时的施工时间,为项目抢出关键进度。


在设备验收环节,张修宁始终紧盯百分表数据,当发现同轴度偏差超过 0.05mm 时,他果断叫停验收经过半小时现场论证,依据实际情况和技术规范制定整改措施,督促施工单位返工确保安装质量。


氮氧化物排放浓度稳定在100mg/Nm3,较改造前排放量降幅达60%,热卷加热炉烟气循环及附属设备超低排改造取得圆满成功。项目改造达到预期效果,是全体项目人员日夜奋战、攻坚克难的成果,也是轧钢人敢打硬仗、善打硬仗的证明。接下来,轧钢厂全体员工将继续发扬拼搏精神,在绿色生产与效率提升的道路上砥砺前行,全力以赴向着实现 “扭亏为盈、确保创 A” 目标奋力冲刺。


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