在邢台德龙集团将2025年定位为攻坚年与精益管理元年的大背景下,轧钢厂迅速响应,以雷霆之势深入推进精益管理,将 “设备备件全寿命周期管理,提升效率,降低成本” 作为核心任务,通过一系列创新举措,成功实现降本增效,为集团发展注入强劲动力。其中,“五小创新” 项目里对1250轧线卷取卸卷小车的改造,堪称精益管理实践的经典范例。
1250轧线卷取卸卷小车作为钢卷运输的首道环节,肩负着将钢卷从卷取机顺利运出的重任。其横移依靠液压油缸推动完成,油缸与小车采用销套连接。然而,在长期高强度的工作运转下,销套在使用一段时间后便会出现间隙。这看似细微的间隙问题,实则隐患重重。一旦间隙产生,在运送钢卷停止时,卸卷小车就会产生闯动现象;而当间隙超过一定限度,限位开关无法接收到信号,极有可能导致严重事故,不仅影响生产效率,还可能带来高昂的设备维修成本与安全风险。
面对这一棘手难题,轧钢厂的技术团队没有退缩,而是积极投身 “五小创新” 活动,展开技术攻关。经过反复研究与试验,他们找到了一个简单却行之有效的解决方案 —— 制作楔形块。楔形块的设计独具匠心,其下端厚度尺寸小于油缸抬肩距耳环之间的距离。将楔形块从上至下精准塞入卸卷小车耳环与油缸抬肩之间,当间隙逐渐加大时,楔形块便会在重力作用下自行下落,从而填补间隙,保证卸卷小车的稳定运行。
这一创新举措看似简单,却产生了可观的效益。此前,频繁更换油缸销套不仅耗费大量人力、物力,还严重影响生产进度。而现在,通过楔形块的巧妙运用,卸卷小车销套的使用寿命成功由1年延长至2年。每次更换卸卷小车销套需要8小时,按照每月20块的产量、每块14吨以及每吨300元的价格计算,月效益高达28000元。这不仅大大降低了设备维护成本,提高了生产效率,更减少了因设备故障导致的潜在损失,为轧钢厂的持续稳定生产提供了坚实保障。
轧钢厂对1250轧线卷取卸卷小车的改造,是其在精益管理道路上的一次成功探索。通过聚焦设备运行中的细微问题,运用 “五小创新” 思维,以小投入实现大产出,不仅解决了实际生产难题,还为企业降本增效开辟了新路径。在未来的发展中,相信轧钢厂将继续秉持精益管理理念,深入挖掘创新潜力,在攻坚之年创造更多辉煌,为集团发展书写更加绚丽的篇章。