近日,炼钢厂钢包加盖作业实现重大突破,连续加盖次数突破600次,钢包加盖率升至97.32%,创下历史最优水平。
炼钢流程里,钢包加盖是维持钢水温度恒定、降低热能损耗的关键环节,提升加盖率极为重要。但受设备老化、操作流程繁杂等问题制约,加盖率长期停留在 90% 左右,严重阻碍生产。
为突破瓶颈,炼钢厂组建现场专项攻关小组,从技术革新与流程优化两方面全力攻坚。一方面开展设备升级,邀请包盖供应商实地指导包盖基准尺寸,优化内部锚固件,针对变形严重的钢包,协调专业力量修复,确保设备稳定可靠。另一方面进行工艺创新,一是安排专人定期检查下线包盖,将耐材由普通钢包浇筑料换为轻质浇注料,减重 0.9 吨;二是包盖底部增设透气孔,防止烘烤变形,延长使用寿命;三是编制《钢包包盖一盖一档》,推行 “三查三定” 制度,形成长效管理机制,让各项工作有章可循。
从90%到97.32%,这不仅仅是数字的跃升,更是炼钢厂全体职工对节能降耗、精益生产及绿色转型的不懈追求,这一成绩为行业提供了可复制的 “能效提升样本”,展示了传统制造业向智能化、低碳化转型的强大动力与无限潜力,为企业的高质量发展注入了全新的活力与动能。