内容简介 摘要:马钢炼钢厂生产HRB400EA钢种时,因吊运时间和浇注周期长,钢罐兼容性差以及钢罐未能实现加盖等原因,出钢温度较高,不利于质量与成本的控制。针对HRB400EA出钢温度高的问题,本文从建立热平衡静态计算模型、缩短转炉冶炼周期、应用炉后合金烘烤、钢水罐蓄热性改进、转炉同浇次分阶段控制出钢温度以及铸机提速等方面进行改进,取得了显著的效果。通过改进,物料加入量根据热平衡静态计算模型确定,吹炼过程均衡升温;转炉冶炼周期缩短4分28秒;炉后合金加热理论降低出钢温降7.40℃;氩站烘罐比例最高达70.5%;新型复合反射绝热板代替普通纤维保温板得到使用;拉速提升至3.11m/min,对应钢水过热度降低至17.5℃。措施实施后,HRB400EA出钢温度较上年累计值降低10℃,终渣TFe含量降低1.88%。 关键词:出钢温度;热平衡;冶炼周期;合金烘烤;钢水罐蓄热;拉速 下载高清全文——降低HRB400EA出钢温度工艺优化与实践.pdf
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