内容简介 摘要:生产50~75mm的GGr15轴承钢时,轧后棒材存在中心疏松缺陷。通过数值模拟研究,观察棒材心部等效应变的渗透情况,并对粗轧孔型工艺进行优化,将优化前一二道次的压下量从21mm、58mm分别增加到51毫米.85mm,第三道次的压下量从60mm减小到34mm。等效应变值随着道次的增加,呈逐渐增大趋势,棒材中的拉应力在经I艺优化后变为压应力,变形均匀度也得到提升,促进了铸坯心部的变形,有利于中心孔洞的压合.工艺优化后轴承钢的探伤合格率由原93.25%提高到96。06%关键词:GGR15钢;粗轧;数值模拟;等效应变;中心疏松 下载高清全文——GCr15轴承钢250mm_28_省略_50mm坯粗轧数值模拟及工艺优化.pdf
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