内容简介 摘要:针对φ75mm的40Cr圆钢下料剪切出现横向开裂,采用直读光谱仪、金相显微镜SEMEDS及垦微硬度计对试样进行分析.结果表明,裂纹主要由圆钢中存在夹渣缺陷,其表面缺陷经砂轮机打磨烧伤形成马氏体的硬化层.塑性降低在剪切力作用下最终导致开裂.通过工艺改进石灰量由25kg/t调整为4.2kg/t,化渣剂由0.45kg/1调整为0.85kg/t,Ca/Al比由0.05调整为0.07,水口浸人深度由95mm调整为105mm,保护渣碱度由0.78调整为0。86、粘度由0.34pa.8调整为0.45pa。S,臧少连铸拉速波动等,有效解决了铸坯夹渣缺陷,轧材表面缺陷率由0.35%降低至0。08%,保证了圆钢的产品质量。关键词:40Cr钢;横向开裂;夹渣;表层硬化;保护渣 下载高清全文——40Cr热轧圆钢剪切开裂原因分析及改进工艺.pdf
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