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烧结+生矿的炉料结构在泰钢1780m3高炉的应用
发表时间:[2017-03-24]  作者:孙其德,薛玉卿,韩传宝  编辑录入:小铬  点击数:3463

 烧结+生矿的炉料结构在泰钢1780m3高炉的应用  

      孙其德 薛玉卿  韩传宝    

山东泰山钢铁集团拥有1780m3高炉两座;无钟炉顶,软水密闭循环冷却,炉身6层、7层、8层、9层冷却壁为铜冷却壁,进水流量3250m3/h ,进水温度30℃, 配套的原料设施有180m2265m2烧结机两台,年产80万吨能力的球团,年产130万吨焦炭的65孔焦炉两座;采用烟煤与无烟煤混喷技术,基本炉料结构为:75%烧结+6%球团+19%块矿;随着钢铁市场的变化,吨铁成本利润不断降低,吨铁利润的空间变的越来越小。降低生产成本是当前钢铁企业生存的根本出路,因此,寻求最佳的炉料结构,最大化的降低生产成本,是高炉铁前降本增效的措施之一;自20161月泰钢1780m3高炉尝试使用烧结+生矿的炉料结构模式,取得了较好的效果。

一、2015年泰钢1780m3高炉指标

 1、铁水一级品率

时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

平均

66.40

89.21

88.36

89.71

87.77

92.51

82.98

91.27

92.74

83.14

84.38

85.13

 2、燃料比指标

时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

平均

520.19

517.77

520.52

520.49

524.72

521.71

530.43

531.86

527.97

530.99

537.22

516.4

二、炉料结构实施烧结+生矿的分析

1、泰钢1780m3高炉的主打矿料为:烧结、球团和矿石,根据市场原料的价格,生矿相比于球团,有更明显的价格优势,是降低铁前成本,优化炉料结构是关键环节,面对钢铁利润空间的缩小,高炉从优化炉料结构挖潜作为增效的突破口,保持入炉品位不变的情况下,结合生矿的物理特性及受热状态下的变化,在遵循高炉冶炼客观规律的基础上,经测算,确定了以最低生产成本的炉料结构配比:80%烧结+20%生矿,停止球团料的使用。

 2、高炉取消使用球团后,炉料结构发生了变化,配比为烧结+生矿的模式,因此必须保证烧结的碱度与矿石搭配的合理性:既不能影响炉况运行的质量,又要保持炉渣有足够的脱硫能力,满足生铁质量的要求。因此对烧结碱度进行了调整:烧结碱度由1.80±0.05提高到1.95±0.05

 烧结矿碱度的提高:

1)烧结在融化前各种物质的颗粒相对位置是不变的,每个颗粒只和接触的颗粒反应,反应最初的产物是一种化合物。因此,高碱度烧结矿强度好,粉末少,有利于炉况顺行。

2)从还原性上看:CaO--SiO2--FeO系统为钙铁橄榄石,高碱度烧结矿冷凝固结时,首先析出的铁酸钙,熔入Fe2O3中形成网状的熔融液相,粘结相矿物为钙铁橄榄石、游离的氧化钙,其显微结构为网状熔融结构,含铁矿物为Fe3O4  Fe2O3  FeO,因此,高碱度烧结矿还原性明显提高。

 3、停止球团的生产,减少了球团生产环保设施的直接投资,从根本上消除了SO2及氮氧化物等有害气体的产生及排放,释放了环保的压力。

三、炉料结构变化后的操作参数调整

1、下部送风制度的调整: 调整风口进风面积:由0.2760m2调整为0.2594m2 ,调整风口长度:从530mm逐步过渡到560mm600mm,增加鼓风动能,扩大风口前的焦炭回旋区,有利于高炉中心气流的通过,提高了料柱的透气性。

 2、上部矩阵的调整:根据球团料在炉料下降过程中超越的物理特性,停用球团后,逐步将焦料平铺,将矿料布角位向外扩大,焦炭最大角度减少布料量,拓宽矿、焦平台,增加边沿矿料量,使边沿气流得到了适当的抑制,相应的增加了中心煤气量,以控制两股气流的合理分布:

 C   调整为 C  

 O  调整为

 3、稳定铁水含硅区间在0.35-0.50%的范围内,控制铁水理热1490--1520℃,稳定综合负荷为保障,根据炉渣中Mg/Al的变化,控制炉渣R2:炉渣镁铝比≥0.57时,二元碱度控制在1.15-1.20,炉渣镁铝比≤0.57时,二元碱度控制在1.20-1.25。炉渣镁铝比<0.5,高炉启用辅料提高镁铝比,使之达到0.57以上。   

    4、在建立两股气流稳定的布料平台基础上,建立炉顶布料管理制度:坚持每个班次检测炉顶下料时间,通过监听下料时间与炉顶布料矩阵进行比对,使布料时间满足布料要求,保持上部气流的稳定。

5、提高炉顶压力:在保持风量3250m3的基础上,炉顶压力从195Kpa提高至205Kpa

6、扩大矿批:矿批从42吨扩大至46吨。                                                              7、排料顺序:排料顺序按照烧结+矿石+烧结的原则,保持生矿料布在矿平台的中心环带。

    8、冷却参数的调整:由于使用的布料矩阵具有着保持着部分边沿气流的特点,炉墙边沿的气流会相应的有一部分通路,降低了煤气流上升的阻力。对于冷却壁镶砖的内衬而言,炉身中、上部静压的稳定对高炉顺行至关重要,是降低炉墙粘结与结厚和获得合理的操作炉型的重要环节,要求控制软水进水温度在28-30℃ ,水温差控制在4-6℃,水温差<4℃时必须采取措施。                                                                  三、烧结+生矿的炉料结构取得了良好的工艺技术指标

    1、通过优化参数控制和高炉调剂控制的管理,实现了全年零失常的炉况运行指标。 

2、 铁水一级品率

时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

平均

91.71

90.29

94.99

90.56

87.23

95.63

91.76

90.94

90.13

90.75

94.28

96.12

   3、铁水含硅0.35-0.55%区间的稳定率

时间

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

平均

85.65

91.49

90.80

88.49

87.80

91.35

91.93

91.44

90.28

91.23

90.08

   4、燃料比指标

时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

平均

506.46

508.68

514.37

522.52

528.39

527.37

513.57

516.52

513.20

517.23

513.79

515.96

四、使用烧结+生矿的炉料结构提高了经济效益

1、当前,烧结价格:760.46/  球团价格:821.37/  生矿价格:640.42/  焦炭价格1770/

按照炉料结构调整前后保持入炉品位不变的原则,则:入炉矿比为1.66t/t

1)炉料结构为75%烧结+6%球团+19%块矿时:吨铁料的加权价格为1230.57/吨。

    炉料结构调整为80%烧结+20%生矿时: 吨铁料加权价格为1222.51/吨。

    两种炉料结构的差价为:1230.57-1222.51=8.06/吨。

两座高炉月产量按26万吨计算,则每月降低成本201.48万元

2)由于矿石比例升高10%,理论入炉焦比上升4%,但实际运行结果:

 2016年全年燃料比516.36Kg/t2015年全年平均燃料比524.71Kg/t降低8.35Kg/t


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