烧结+生矿的炉料结构在泰钢1780m3高炉的应用
孙其德 薛玉卿 韩传宝
山东泰山钢铁集团拥有1780m3高炉两座;无钟炉顶,软水密闭循环冷却,炉身6层、7层、8层、9层冷却壁为铜冷却壁,进水流量3250m3/h ,进水温度30℃, 配套的原料设施有180m2和265m2烧结机两台,年产80万吨能力的球团,年产130万吨焦炭的65孔焦炉两座;采用烟煤与无烟煤混喷技术,基本炉料结构为:75%烧结+6%球团+19%块矿;随着钢铁市场的变化,吨铁成本利润不断降低,吨铁利润的空间变的越来越小。降低生产成本是当前钢铁企业生存的根本出路,因此,寻求最佳的炉料结构,最大化的降低生产成本,是高炉铁前降本增效的措施之一;自2016年1月泰钢1780m3高炉尝试使用烧结+生矿的炉料结构模式,取得了较好的效果。
一、2015年泰钢1780m3高炉指标
1、铁水一级品率
时间
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
平均
|
66.40
|
89.21
|
88.36
|
89.71
|
87.77
|
92.51
|
82.98
|
91.27
|
92.74
|
83.14
|
84.38
|
85.13
|
2、燃料比指标
时间
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
平均
|
520.19
|
517.77
|
520.52
|
520.49
|
524.72
|
521.71
|
530.43
|
531.86
|
527.97
|
530.99
|
537.22
|
516.4
|
二、炉料结构实施烧结+生矿的分析
1、泰钢1780m3高炉的主打矿料为:烧结、球团和矿石,根据市场原料的价格,生矿相比于球团,有更明显的价格优势,是降低铁前成本,优化炉料结构是关键环节,面对钢铁利润空间的缩小,高炉从优化炉料结构挖潜作为增效的突破口,保持入炉品位不变的情况下,结合生矿的物理特性及受热状态下的变化,在遵循高炉冶炼客观规律的基础上,经测算,确定了以最低生产成本的炉料结构配比:80%烧结+20%生矿,停止球团料的使用。
2、高炉取消使用球团后,炉料结构发生了变化,配比为烧结+生矿的模式,因此必须保证烧结的碱度与矿石搭配的合理性:既不能影响炉况运行的质量,又要保持炉渣有足够的脱硫能力,满足生铁质量的要求。因此对烧结碱度进行了调整:烧结碱度由1.80±0.05提高到1.95±0.05。
烧结矿碱度的提高:
(1)烧结在融化前各种物质的颗粒相对位置是不变的,每个颗粒只和接触的颗粒反应,反应最初的产物是一种化合物。因此,高碱度烧结矿强度好,粉末少,有利于炉况顺行。
(2)从还原性上看:CaO--SiO2--FeO系统为钙铁橄榄石,高碱度烧结矿冷凝固结时,首先析出的铁酸钙,熔入Fe2O3中形成网状的熔融液相,粘结相矿物为钙铁橄榄石、游离的氧化钙,其显微结构为网状熔融结构,含铁矿物为Fe3O4 Fe2O3 FeO,因此,高碱度烧结矿还原性明显提高。
3、停止球团的生产,减少了球团生产环保设施的直接投资,从根本上消除了SO2及氮氧化物等有害气体的产生及排放,释放了环保的压力。
三、炉料结构变化后的操作参数调整
1、下部送风制度的调整: 调整风口进风面积:由0.2760m2调整为0.2594m2 ,调整风口长度:从530mm逐步过渡到560mm、600mm,增加鼓风动能,扩大风口前的焦炭回旋区,有利于高炉中心气流的通过,提高了料柱的透气性。
2、上部矩阵的调整:根据球团料在炉料下降过程中超越的物理特性,停用球团后,逐步将焦料平铺,将矿料布角位向外扩大,焦炭最大角度减少布料量,拓宽矿、焦平台,增加边沿矿料量,使边沿气流得到了适当的抑制,相应的增加了中心煤气量,以控制两股气流的合理分布:
C 调整为 C
O 调整为O
3、稳定铁水含硅区间在0.35-0.50%的范围内,控制铁水物理热1490--1520℃,稳定综合负荷为保障,根据炉渣中Mg/Al的变化,控制炉渣R2:炉渣镁铝比≥0.57时,二元碱度控制在1.15-1.20,炉渣镁铝比≤0.57时,二元碱度控制在1.20-1.25。炉渣镁铝比<0.5,高炉启用辅料提高镁铝比,使之达到0.57以上。
4、在建立两股气流稳定的布料平台基础上,建立炉顶布料管理制度:坚持每个班次检测炉顶下料时间,通过监听下料时间与炉顶布料矩阵进行比对,使布料时间满足布料要求,保持上部气流的稳定。
5、提高炉顶压力:在保持风量3250m3的基础上,炉顶压力从195Kpa提高至205Kpa;
6、扩大矿批:矿批从42吨扩大至46吨。 7、排料顺序:排料顺序按照烧结+矿石+烧结的原则,保持生矿料布在矿平台的中心环带。
8、冷却参数的调整:由于使用的布料矩阵具有着保持着部分边沿气流的特点,炉墙边沿的气流会相应的有一部分通路,降低了煤气流上升的阻力。对于冷却壁镶砖的内衬而言,炉身中、上部静压的稳定对高炉顺行至关重要,是降低炉墙粘结与结厚和获得合理的操作炉型的重要环节,要求控制软水进水温度在28-30℃ ,水温差控制在4-6℃,水温差<4℃时必须采取措施。 三、烧结+生矿的炉料结构取得了良好的工艺技术指标
1、通过优化参数控制和高炉调剂控制的管理,实现了全年零失常的炉况运行指标。
2、 铁水一级品率
时间
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
平均
|
91.71
|
90.29
|
94.99
|
90.56
|
87.23
|
95.63
|
91.76
|
90.94
|
90.13
|
90.75
|
94.28
|
96.12
|
3、铁水含硅0.35-0.55%区间的稳定率
时间
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
平均
|
85.65
|
91.49
|
90.80
|
88.49
|
87.80
|
91.35
|
91.93
|
91.44
|
90.28
|
91.23
|
90.08
|
4、燃料比指标
时间
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
平均
|
506.46
|
508.68
|
514.37
|
522.52
|
528.39
|
527.37
|
513.57
|
516.52
|
513.20
|
517.23
|
513.79
|
515.96
|
四、使用烧结+生矿的炉料结构提高了经济效益
1、当前,烧结价格:760.46元/吨 球团价格:821.37元/吨 生矿价格:640.42元/吨 焦炭价格1770元/吨
按照炉料结构调整前后保持入炉品位不变的原则,则:入炉矿比为1.66t/t。
(1)炉料结构为75%烧结+6%球团+19%块矿时:吨铁料的加权价格为1230.57元/吨。
炉料结构调整为80%烧结+20%生矿时: 吨铁料加权价格为1222.51元/吨。
两种炉料结构的差价为:1230.57元-1222.51元=8.06元/吨。
两座高炉月产量按26万吨计算,则每月降低成本201.48万元
(2)由于矿石比例升高10%,理论入炉焦比上升4%,但实际运行结果:
2016年全年燃料比516.36Kg/t比2015年全年平均燃料比524.71Kg/t降低8.35Kg/t。