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水钢炼铁厂科技创新降本生产实践
发表时间:[2017-03-23]  作者:肖扬武,周成林  编辑录入:小铬  点击数:1121

水钢炼铁厂科技创新降本生产实践

                                      肖扬武  周成林

                                (首钢水钢集团公司炼铁厂)

 

  要:水钢炼铁厂科技创新的核心是以低成本组织生产。通过调整资源利用,增加省内矿比例、降低燃料灰分,降低烧结燃料消耗、降低铝镁比,减少白云石用量,实现烧结成本下降。高炉系统通过优化炉料结构,改善煤气分布,坚持低硅冶炼、完善系统工艺等措施,取得明显经济效益。

关键词:高炉  低成本矿石  冶炼

近年来,钢铁行业因供求矛盾突出,钢铁行业全面陷入严冬,全行业大面积严重亏损,生产经营遇到了空前的困难。各钢企均积极着手优化管理,降本增效,努力寻求生成发展之路。首钢水钢炼铁厂地处贵州西部,铁矿石资源贫乏,长期依赖进口矿石支撑,运距长,物流成本高,限制水钢产品的市场竞争能力。为了降低炼铁成本,提高水钢产品的市场竞争能力,水钢炼铁系统根据区域资源优势,加大了省内矿使用比例的同时。通过加强成本管理、积极开展合理化建议、技改技措、优化烧结、炼铁生产技术等一系列科技创新措施,保持高炉炉况总体稳定顺行,高炉技术经济指标相对稳定,避免了高炉燃料比的大幅度上升,取得了明显的综合经济效益。

1、降低烧结成本

1.1、提高国内矿比例,实现经济配料。在矿石采购方面省内矿有着价格低、运输费用低的优势,但同时也存在着品位低,量少,成分波动大、有害杂质高的不利因素。通过加强市场监控,踩准市场价格,准确把脉市场行情,摸清性价比差异,适当放宽有害元数管控,扩大省内矿石配比,将高品位进口矿与低品位省内矿配合,在保证烧结矿品位提高的前提下,国内矿配比得到提高,2015年国内矿配比达21.14%,较201411.08%提高10.06%,配矿成本由461.13/t,降至445.93/t。烧结品位由201452.8 9%提高至54.41%,大大降低了烧结配料成本。

1.2、降低铝镁比,降低白云石配比。高炉渣中维持相对偏高的(MgO),有利于改善炉渣流动性和稳定性,因增加白云石配比造成成本上升,渣量上升,热量消耗增加,控制渣中氧化镁有利于降低成本,国内外炉渣中(MgO/Al2O3)比例均较我们控制低,结合国内外炉渣中(MgO/Al2O3)水平,在炉渣降低(Al2O3)的同时,适当降低(MgO/Al2O3)比。高炉炉渣当高炉炉渣(MgO/Al2O3)小于0.55时,上调白云石配比。当高炉炉渣(MgO/Al2O3)大于0.65时,下调白云石配比。通过采取上述措施,高炉渣中(MgO/Al2O3)比由2014年的0.65下降至0.60,烧结矿熔剂中白云石比例由37.18%下降至13.47%。白云石使用明显减少,年创效1148万元。

1.3、优化烧结工艺,降低烧结燃料消耗。加大了对燃料、矿石、熔剂粒度的管控,提升矿石、熔剂、燃料粒度合格率;认真治理烧结机漏风,降低漏风率;严格控制燃料灰分,烧结燃料灰份由21%水平降低至17%水平;控制生石灰活性度;适量配加精矿粉、磁选粉、氧化铁皮,少量配加菱铁矿和褐铁矿,促进燃料消耗的降低,同时坚持厚料层烧结,烧结料层厚度大和使用铺底料技术,严格控制工艺参数等措施,通过采取上述措施,烧结燃料消耗明显降低,烧结燃料消耗由2014年的71.72公斤/吨降至2015年的57.80公斤/吨。

2、着力降低高炉燃料比

2.1、加强高炉原燃料管理。针对水钢焦炭资源不足外购焦使用比例大,烧结产能受环保脱硫能力限制,产能不足的情况,水钢主要采取以下措施,①使用部分普球替代块矿,提高综合品位,保证熟料率≥80%,改善炉料冶金性能,满足高炉生产对熟料率的要求。②优质焦炭优先供应大高炉原则。干熄焦供2500m3高炉,干熄焦不足,湿熄焦补充。湿熄焦供1350m3高炉,湿熄焦不足,外购焦补充。③加强原燃料的生产使用管理,制定焦种变更管理办法,原燃料使用管理办法,确保质量可控,同时加强入槽前的称量、筛分管理,严控粉末入炉,通过采取上述措施,入炉粉末控制在<5%,同时保持一定的熟料率,保证了高炉保持一定透气性,为高炉降焦工作打下了坚实的基础。高炉原燃料情况见表1、表2

1   高炉原料结构及粒度情况

项目

Tfe

烧结率

球团

块矿

烧结矿质量

转鼓

10mm

5-10mm

5mm

2014

52.89

72.59

14.91

12.5

78.87

69.45

26.84

3.70

2015

54.41

71.54

12.69

15.77

79.33

71.12

25.30

3.58

2   高炉炉焦炭情况

 

 

水分

灰分

挥发份

S

CRI

CSR

M40

M10

干熄焦

2014

0.63

13.35

1.22

0.66

27.55

64.19

85.33

6.40

2015

0.68

13.30

1.22

0.65

27.35

64.22

85.42

6.39

湿熄焦

2014

4.66

13.35

1.23

0.66

29.15

61.84

83.43

6.75

2015

4.60

13.29

1.22

0.65

28.38

62.53

83.69

6.78

外购焦

2014

9.62

13.24

1.26

0.62

29.20

61.38

83.87

6.78

2015

8.68

13.43

1.25

0.64

28.86

61.69

83.91

6.76

2.2、优化高炉气流分布,改善高炉煤气利用。气流的合理分布实质就是要保持炉缸温度充沛,炉缸工作全面活跃。保持边缘和中心两道煤气利用,在顺行的基础上,适当抑制边缘气流,改善煤气利用。在保证高炉活跃的手段上,风量是最关键因素,保持一定的鼓风动能是炉缸活跃的前提。因此在生产上炼铁厂强调高炉必须保证一定风量要求1350m3高炉风量控制目标3900±100m3/min2500m3高炉风量控制目标4900±100m3/min,实现高炉保持一定的鼓风动能活跃高炉炉缸。在2015年我厂由于限产,将2500m3高炉风口面积由0.3589m2下调至0.3511m2,保证了高炉炉缸活跃鼓风动能维持112kj/s。上部制度主要通过调整矿批、布料倾角调整,改善高炉煤气利用,当压量关系偏紧,适当缩小矿批,退负荷,关系仍难改善,进一步收小矿焦角,改善透气性,反之则加重焦炭负荷,扩大矿批,降低燃料比。

2.3、强化冶炼,进一步降低成本。高炉保持高强度冶炼,高炉冶炼强度由20141.250t/m3.d提高至1.270t/m3.d,同时坚持低硅冶炼,高炉正常生产时铁水硅控制在0.25-0.35%;保持高炉高风温操作,高炉平均风温达1200℃;保持富氧喷煤,煤比控制160kg/t水平,主要通过煤气除尘灰评判喷吹效果,要求除尘灰含碳≤30%为控制目标。超过目标,则适当降低喷煤比。

通过上述措施,高炉煤气利用由44.2%上升至45.5%,高炉燃料比由2015551kg/t降至544kg/t。年创效达1561万元。

3、优化炉料结构,降低矿石入炉成本

    水钢炼铁厂265m2烧结机脱硫工艺为半干法脱硫,该工艺由于不成熟,脱硫能力低,为保证烟气排放合格,烧结被迫长期降低负压,控烧结产能生产,造成高炉烧结率低,被迫采取使用部分球团保证高炉对熟炉料的需要,但普球价格高,块矿价格低,普球较块矿价格高110元,增加普球对降低成本不利。我们在保证高顺行前提下,争取控制相对较低的熟料率,控制入炉成本,块矿比例由2014年的12.5提高至15.8%。降低配矿成本约1.72/吨铁.优化炉料结构年降低成本588万元。

4、加大技改技措投入,进一步降低生铁成本

4.1、回收利用焦化除尘灰。水钢干熄焦系统为干法熄焦,年产能100万吨,焦炭在运输过程中产生大量粉尘,通过除尘系统回收粉尘约1.5万吨,通过分析,除尘灰含炭>80%,可作燃料和保温剂,我公司与重庆大学合作,开展喷吹煤配加除尘灰研究,得出在喷吹煤中配加5-8%除尘灰,有利于改善煤粉燃烧。同时我厂投资除尘灰打包系统,将除尘灰用替代炭化稻壳于铁水罐保温,全年使用除尘灰1.53万吨,创效达1234.4万元。

4.2、改进皮带系统结头的结构形式,降低批带故障率。由金属扣改为硫化胶结接头,皮带使用寿命大大提高。炼铁全厂皮带金属扣接接头占90%,皮带运行故障率高,为了降低皮带运行故障率,厂部成立皮带硫化接头攻关组,利用检修时间有计划的对全厂皮带接头进行硫化攻关,大大降低皮带开裂故障率,运行效率明显提高。

4.3、对烧结机振动筛进行改造。用棒条震动筛替换椭圆振动筛,筛分故障率明显降低,降低电耗,及油脂消耗,提高筛分效率。年节约成本约200万元。

4.4、增设四高炉喷煤管加热项目。对喷煤管道增设套管,将热风炉烟气引入套管,加热喷煤管道,实现加热喷吹煤粉。粉温度上升30-40℃(根据相关研究,煤粉温度上升50℃,可提高燃烧率2%),可降低四高炉焦比2kg/t,年创效476万元。

4.5、对炼铁皮带系统进行改造,实现二烧烧结矿供给四高炉使用,工艺得到优化。实现一烧、二烧料均可以供给三、四高炉。

4.6、对265m2烧结机燃烧器优化改造,将高炉煤气改为焦炉煤气。由于六盘水市对焦炉煤气需求减少,公司焦炉煤气富余,用于发电的高炉煤气不足,将两台265m2烧结机点火煤气改为焦炉煤气,完善了资源配置。通过改造,提高了烧结机点火温度及烧结强度,吨烧结矿可节约高炉煤气约60m3

5、精细管理降成本

5.1、加强生产组织管理,减少资源浪费。加强厂内物流运输管理,提高燃料直付率,2015年达83.99%,降低二次倒运费用,细化厂内物流运输管理,降低运输费用,实现全年物流费用降低714.27万元。通过制定《直付外购焦质量管理办法》、《炼铁厂进厂原燃料验收管理规定》加强进厂焦炭的接收管理,通过实施,厂粉焦比明显下降,由201434 kg/t降至201523kg/t。全年创效3898万元。

5.2、积极开展合理化建议活动。全面持续开展《群众性创新创效》活动。全心全意依靠职工破难题、解难事。加强班组建设,激活班组细胞,通过开展小改小革、“金点子”等活动,通过开展合理化建议活动取得了较好的经济效益,创效达1695万元。

5.3、全面开展修旧利费工作。开展修旧利废工作,实行正激励方式,一方面给予适当奖励,一方面团队竞赛给予加分,极大程度上鼓励职工,增加了职工的收入,发挥职工的主动创造性和积极性,提升职工的技能;同时修旧利废节约了大量的备件采购费用,满足了现场设备稳定运行要求,如电焊机,各种阀,皮带轮,车轮组、油缸、渣铁摆、台车等。年创效达3300万元

6、结语

    水钢通过开展创新降成本以来,通过优化烧结配料、降低燃料消耗,改善高炉煤气利用,优化生产工艺等措施,大幅度降低了生产成本,取得了明显的经济效益和社会效益,全年创效达2亿,为水钢减亏发挥了积极的作用。下一步通过不断摸索、实践、总结,对现开展的降本措施进月报细化,形成良好的生产、技术、经营体系,实现经济效益最大化,是下一步的中心工作。

 

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