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水钢二高炉钒钛矿冶炼实践
发表时间:[2017-03-23]  作者:王登峰  编辑录入:小铬  点击数:972

水钢二高炉钒钛矿冶炼实践

王登峰

(水钢炼铁厂   贵州   六盘水   553028)

摘要:目前,中国对进口矿的依存度高达52%,水钢更是高达75%。由于铁矿石供应量不足,市场价格连续攀升,在国内钢铁工业快速发展而矿石资源紧缺的情况下,矿石资源一直制约着水钢的快速发展。进口矿采购成本高,把钒钛矿冶炼技术作为战略任务切实加以解决。其次,二高炉于2009年3月份炉底碳砖温度上升180-213℃,进入特护阶段,需冶炼V-Ti矿护炉。

关键词:高炉   特护  成本   钒钛矿

1 概 述

水钢二高炉受全球金融危机的影响,于2008年10月29日减产停炉、2009年2月2日开炉。开炉后迅速达产,但在3月份炉底6.225米处碳砖温度急剧上升180-213℃,最高点6013点达到513℃(见表1)。

表一

日期

6001

6011

6013

6021

6023

6031

7011

9002

9003

1002

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513

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506

499

390

299

2008年初,炼铁厂组织相关技术人员召开钒钛矿冶炼攻关会,全力向钒钛球冶炼工艺发起新的冲击。为降低生产成本,不断提高钒钛矿冶炼水平,炼铁厂相关人员对钒钛矿冶炼技术进行攻关。明确提出了钒钛矿入炉比率8%的要求,以降低矿石涨价带来的压力,同时根据钢铁冶炼的发展趋势,钒钛矿也将作为一种主要入炉原料长时间在高炉使用。

基于降低成本和特护的原因,二高炉需要提高V-Ti矿冶炼比例(见表二)。             

表二

日期

富氧率%

风温℃

风量m3/min

日产量t/d

V-Ti矿比例%

08年1月

0.58

1053

2485

2282

4.43

08年2月

0.38

1074

2516

2364

2.93

08年3月

0.68

1097

2642

2503

5.66

08年4月

0.87

1096

2621

2491

6.54

08年5月

0.75

1105

2607

2432

7.82

08年6月

0.68

1092

2645

2394

9.01

08年7月

0.62

1092

2604

2425

10.28

08年8月

0.62

1090

2531

2195

7.99

08年9月

0.60

1047

2436

1870

4.09

08年10月

0.60

1080

2629

2461

9.58

09年2月

0.48

1056

2649

2536

10.15

09年3月

0.56

1069

2644

2559

10.41

09年4月

0.55

1057

2610

2272

12.07

09年5月

/

1063

2604

2385

13.24

09年6月

/

1052

2627

2286

13.86

09年7月

/

1066

2593

2276

13.44

09年8月

/

1047

2576

1988

12.85

09年9月

/

1014

2382

1860

11.53

09年10月

/

1067

2542

2340

12.70

(注:2008年9月、2009年8月、2009年9月中修故日产量低只有1870、1988、1860吨,2008年11月至2009年1月停炉减产。2009年5月9日为了特护,降低冶炼强度停止富氧。)

2 提高V-Ti矿冶炼措施

要加强管理,确保整个生产系统的稳定;烧结机要加强操作,提高烧结矿强度;生产科要做好钒钛矿质量的监测,及时合理调整配比;各相关部门要及时做好协调工作,为高炉创造条件;加大对生产限制环节的攻关力度,使生产始终保持了稳定均衡的良好态势;高炉车间充分分析好炉况,做好准备工作,结合实际调整操作制度,加强操作,提高风温、提高炉缸的活跃性。坚持以炉况稳定顺行为前提,针对二高炉特点,不断优化高炉操作制度,规范操作行为。同时要大力向职工宣传使用钒钛球的意义,统一职工思想;此外还要求进一步完善激励机制,确保钒钛矿入炉冶炼目标的实现。

2 .1提高风温

提高风温有利于V-Ti矿冶炼,但是提高风温最大的制约是热风炉设备结构,二高炉热风炉是内燃式结构,风温设计能力低只有1050℃.如果在其他条件允许的情况下,比如高炉富后风温能达到更高。因此二高炉在提高风温上下足功夫,提高富氧量、加强设备管理减少因设备影响导致风温下降。据设备稳定运行是高炉低硅冶炼的保证,2# 1200 m3高炉提出设备运行“零故障”目标,完善设备管理制度,对设备进行人性化管理,摸索各种设备的运行周期,记录每班设备运行状态,缩短设备维护周期,做到重点设备重点关注。岗位上严格执行班前点检、班中巡检和班后复检制度,发现隐患及时处理,把设备事故消灭在萌芽状态。

钒钛矿的成品矿品位一般在52%至58%之间,当高炉炉缸、炉底在侵蚀严重的情况下,在冶炼时加入适量的钒钛矿,可以对一代炉龄晚期起到护炉作用。缺点是冶炼难度比普通铁矿石高,员工劳动强度增大,冶炼技术难以掌握,冶炼钒钛矿石出铁产量低但燃料消耗高,正是基于这一点,钒钛矿比其它矿石的价格低(目前市场上每吨在560元左右,与进口铁矿石价格相比,每吨差价700元),如果每年用量能达到水钢要求的15%至20%的目标,可为水钢节约大量的矿石采购成本。经过钒钛矿冶炼攻关组和公司相关部门的努力,在目前烧结工艺条件和相关配套装备水平下,炼铁在冶炼过程中保持稳定合理的炉料结构,为高炉提高透气性和稳定热度提供有力保证,提高风温;积极为提高钒钛矿冶炼比例创造条件。

2.2加强原燃料管理

高炉顺行是钒钛矿冶炼的前提,而原料对高炉的顺行与否起着决定性的作用。料柱的透气性决定了高炉是否接受风量,料柱透气性差,必然导致炉内压差升高,炉料下降受阻,造成高炉难行,这样就无法实现低硅冶炼。为此,应做好入炉料的筛分工作。通过给振动筛增加自清理装置达到筛网在线自清理的目的,降低给料机的给料速度来控制过筛的料层厚度,控制合理的过筛时间,将入炉料<5 mm的矿石粉末控制在5.1%~5.3%。为了更好地实现焦炭分级入炉,将焦炭筛筛网尺寸由20 mm扩至25 mm,并增加振动筛自清理装置。在振筛上部加挡料板,使焦炭均匀地分布在筛网面上,最大限度地筛除<25 mm的焦粉,筛下焦粉通过焦丁筛回收,将小块焦同矿石一起入炉,既可改善料柱的透气性又不会造成焦炭浪费,保证高炉的稳定顺行,为提高钒钛矿冶炼比例创造条件。

由于冶炼不同的TIO:含量范围的炉渣,所选定 的五元渣系后,实质上钒的还原率主要由确定的适宜炉温范围所决定。其次是对炉渣含TIO:量来说,又有 TIO:含量对钒还原率的影响,就是随渣中TIO:提高 钒的还原率下降。实际冶炼的钒回收率大致情况是低,渣中铁损相关联、又是相互制约的间题。除了现行操作 稳定所确定的炉温范围外,能把两者结合起来的技术的措施是,既能降低化学热、又能提高物理热的措施。特别是高钛型渣冶炼采用富氧喷粉以及相应的上、下部 调剂会对钒还原率提高有利。

2.3 保持炉缸良好的工作状态

要保证炉渣有良好的脱硫能力,渣铁分离良好,必须使渣铁具有良好的流动性。在炉料配比一定的情况下,决定渣铁流动性的因素是炉缸温度水平,而炉缸温度水平通过风口前的理论燃烧温度体现。所以高炉在煤比较高的情况下,高炉操作者可采取提高风温和富氧率来保证适当的炉缸温度。2# 1 200 m3高炉在煤比130 kg/t左右时,通过全风温,合适的富氧率确保适宜的理论燃烧温度,使铁水温度≥1 450 ℃。在保证适宜的理论燃烧温度的前提下,还要求炉缸工作活跃。为使炉缸活跃,要有适合高炉的鼓风动能和风速,而鼓风动能的大小与原料情况和送风制度是相辅相成的。原料改善,高炉易接受风量,冶炼强度得到提高,风速也随之增大,风口回旋区扩大,炉缸工作活跃。

今年以来,受原燃料资源紧张、烧结保供能力不足、渣铁罐周转困难等工序矛盾的制约,该厂在三座高炉同时生产时始终难以发挥最佳的规模生产效益。面对困难,该厂围绕均衡稳定生产开展了大规模的技术攻关。根据现有条件,坚持以炉况稳定顺行为前提,针对各高炉的不同特点,不断优化高炉操作制度,规范操作行为。经过认真总结和不断摸索,提高了对各种特殊炉况的处理应对能力,为钒钛磁铁矿高炉冶炼技术注入了新的内涵,取得了显著成绩。9月3日,2号高炉在完成中休检修后点火开炉的第一天,利用系数就达到了1.985,创下了水钢高炉开炉达产新纪录。截至到10月底,2号高炉累计钒钛矿冶炼比例达到12.85%.在雨季原燃料质量波动大、原料质量有所下滑的情况下,二高炉通过准确调剂,保持了稳定均衡的良好生产态势。

2.4 加强炉前管理

钒钛矿冶炼比例加重了炉前的劳动量,上渣工作量大,炉内铁水生成速度快,渣铁不能及时排放会造成炉内风压上升并且炉渣流动性差。基于降低吨铁炮泥消耗量考虑,也为了能及时排净渣铁,2# 1 200 m3高炉除加强对炉前工的技能培训外,抢放上渣提高比。出铁次数减少必然导致炉内紧张,为了缓解这一矛盾,通过缩小开口机钻杆直径,改善炮泥质量,缩短出铁间隔时间,延长出铁时间,取得了良好的效果。 高炉操作人员发扬腿勤、眼勤、手勤的“三勤”作风,通过看原料的变化和风口的工作状态,争取早调剂,少调剂,稳定综合负荷,防止炉温和终渣碱度的波动。其次协调好各岗位的工作关系,尤其是做好炉前和上料两个岗位的工作,保持炉况稳定顺行。

3 3 结 语

水钢2# 1200 m3高炉自特护以来,利用现有的设备,加强工艺管理,三班统一操作,达到了提高钒钛矿冶炼比例的目的。

但是,受影响的因素还有以下几个方面:

1)  各岗位操作人员业务水平参差不齐,仍需要进一步的技能培训并在实践中积累操作经验;

2)  原燃料紧张导致原燃料品种变化大,球团矿和块矿共有8个品种,再者外购焦的成分波动大,这样给炉况的长期稳定顺行造成困难;

3)  由于采用混风大闸全关操作,热风炉换炉前后风温相差50~70 ℃之多,这样易造成炉内的热风压力波动。高炉通过缩短热风炉的送风时间,解决了这一问题;4)并罐式喷煤在倒罐时,喷吹罐充压和泄压的两个过程也会造成炉内风压3~5 kPa的波动。

4)  渣铁罐周转困难影响正常生产。

2009年11月6日

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