水钢二高炉钒钛矿冶炼实践
王登峰
(水钢炼铁厂 贵州 六盘水 553028)
摘要:目前,中国对进口矿的依存度高达52%,水钢更是高达75%。由于铁矿石供应量不足,市场价格连续攀升,在国内钢铁工业快速发展而矿石资源紧缺的情况下,矿石资源一直制约着水钢的快速发展。进口矿采购成本高,把钒钛矿冶炼技术作为战略任务切实加以解决。其次,二高炉于2009年3月份炉底碳砖温度上升180-213℃,进入特护阶段,需冶炼V-Ti矿护炉。
关键词:高炉 特护 成本 钒钛矿
1 概
述
水钢二高炉受全球金融危机的影响,于2008年10月29日减产停炉、2009年2月2日开炉。开炉后迅速达产,但在3月份炉底6.225米处碳砖温度急剧上升180-213℃,最高点6013点达到513℃(见表1)。
表一
日期
|
6001
|
6011
|
6013
|
6021
|
6023
|
6031
|
7011
|
9002
|
9003
|
1002
|
1004
|
3月1日
|
|
315
|
300
|
331
|
324
|
326
|
319
|
549
|
|
423
|
286
|
3月2日
|
|
335
|
288
|
334
|
328
|
327
|
322
|
555
|
|
367
|
286
|
3月3日
|
|
337
|
293
|
337
|
330
|
331
|
325
|
557
|
|
365
|
286
|
3月4日
|
|
342
|
296
|
342
|
334
|
335
|
328
|
561
|
|
392
|
288
|
3月5日
|
|
344
|
297
|
343
|
337
|
337
|
331
|
542
|
|
388
|
288
|
3月6日
|
|
347
|
297
|
346
|
339
|
339
|
334
|
568
|
|
378
|
288
|
3月7日
|
|
348
|
297
|
347
|
341
|
341
|
335
|
578
|
|
372
|
286
|
3月8日
|
|
346
|
299
|
348
|
343
|
341
|
337
|
591
|
|
372
|
286
|
3月9日
|
|
352
|
301
|
351
|
345
|
345
|
338
|
626
|
|
371
|
286
|
3月10日
|
|
355
|
303
|
355
|
349
|
340
|
340
|
581
|
|
370
|
288
|
3月11日
|
|
357
|
306
|
358
|
351
|
350
|
343
|
582
|
|
369
|
288
|
3月12日
|
|
359
|
306
|
359
|
353
|
353
|
344
|
580
|
|
367
|
288
|
3月13日
|
|
361
|
305
|
359
|
355
|
355
|
346
|
614
|
|
373
|
291
|
3月14日
|
|
363
|
307
|
363
|
357
|
357
|
348
|
—
|
|
368
|
292
|
3月15日
|
|
363
|
303
|
363
|
358
|
348
|
348
|
676
|
|
425
|
295
|
3月16日
|
|
364
|
330
|
366
|
358
|
359
|
349
|
650
|
|
485
|
296
|
3月17日
|
|
364
|
332
|
368
|
350
|
361
|
352
|
676
|
|
481
|
296
|
3月18日
|
|
366
|
304
|
368
|
360
|
361
|
350
|
654
|
|
372
|
297
|
3月19日
|
|
366
|
306
|
369
|
361
|
363
|
351
|
618
|
|
403
|
297
|
3月20日
|
|
366
|
368
|
369
|
362
|
361
|
351
|
421
|
|
376
|
297
|
3月21日
|
|
366
|
368
|
373
|
370
|
363
|
354
|
428
|
|
374
|
296
|
3月22日
|
|
398
|
385
|
373
|
383
|
365
|
359
|
435
|
|
380
|
296
|
3月23日
|
|
394
|
407
|
380
|
408
|
381
|
377
|
333
|
|
381
|
294
|
3月24日
|
|
415
|
432
|
407
|
412
|
361
|
406
|
475
|
|
387
|
294
|
3月25日
|
|
449
|
456
|
441
|
454
|
427
|
415
|
612
|
|
388
|
294
|
3月26日
|
|
473
|
483
|
467
|
468
|
452
|
457
|
597
|
|
381
|
295
|
3月27日
|
|
486
|
484
|
482
|
480
|
468
|
459
|
600
|
|
393
|
297
|
3月28日
|
|
498
|
500
|
496
|
495
|
487
|
484
|
623
|
|
395
|
299
|
3月29日
|
|
505
|
503
|
503
|
499
|
493
|
491
|
—
|
|
397
|
298
|
3月30日
|
|
507
|
508
|
507
|
404
|
502
|
496
|
—
|
|
390
|
298
|
3月31日
|
|
512
|
513
|
513
|
510
|
506
|
499
|
—
|
|
390
|
299
|
2008年初,炼铁厂组织相关技术人员召开钒钛矿冶炼攻关会,全力向钒钛球冶炼工艺发起新的冲击。为降低生产成本,不断提高钒钛矿冶炼水平,炼铁厂相关人员对钒钛矿冶炼技术进行攻关。明确提出了钒钛矿入炉比率8%的要求,以降低矿石涨价带来的压力,同时根据钢铁冶炼的发展趋势,钒钛矿也将作为一种主要入炉原料长时间在高炉使用。
基于降低成本和特护的原因,二高炉需要提高V-Ti矿冶炼比例(见表二)。
表二
日期
|
富氧率%
|
风温℃
|
风量m3/min
|
日产量t/d
|
V-Ti矿比例%
|
08年1月
|
0.58
|
1053
|
2485
|
2282
|
4.43
|
08年2月
|
0.38
|
1074
|
2516
|
2364
|
2.93
|
08年3月
|
0.68
|
1097
|
2642
|
2503
|
5.66
|
08年4月
|
0.87
|
1096
|
2621
|
2491
|
6.54
|
08年5月
|
0.75
|
1105
|
2607
|
2432
|
7.82
|
08年6月
|
0.68
|
1092
|
2645
|
2394
|
9.01
|
08年7月
|
0.62
|
1092
|
2604
|
2425
|
10.28
|
08年8月
|
0.62
|
1090
|
2531
|
2195
|
7.99
|
08年9月
|
0.60
|
1047
|
2436
|
1870
|
4.09
|
08年10月
|
0.60
|
1080
|
2629
|
2461
|
9.58
|
09年2月
|
0.48
|
1056
|
2649
|
2536
|
10.15
|
09年3月
|
0.56
|
1069
|
2644
|
2559
|
10.41
|
09年4月
|
0.55
|
1057
|
2610
|
2272
|
12.07
|
09年5月
|
/
|
1063
|
2604
|
2385
|
13.24
|
09年6月
|
/
|
1052
|
2627
|
2286
|
13.86
|
09年7月
|
/
|
1066
|
2593
|
2276
|
13.44
|
09年8月
|
/
|
1047
|
2576
|
1988
|
12.85
|
09年9月
|
/
|
1014
|
2382
|
1860
|
11.53
|
09年10月
|
/
|
1067
|
2542
|
2340
|
12.70
|
(注:2008年9月、2009年8月、2009年9月中修故日产量低只有1870、1988、1860吨,2008年11月至2009年1月停炉减产。2009年5月9日为了特护,降低冶炼强度停止富氧。)
2 提高V-Ti矿冶炼措施
要加强管理,确保整个生产系统的稳定;烧结机要加强操作,提高烧结矿强度;生产科要做好钒钛矿质量的监测,及时合理调整配比;各相关部门要及时做好协调工作,为高炉创造条件;加大对生产限制环节的攻关力度,使生产始终保持了稳定均衡的良好态势;高炉车间充分分析好炉况,做好准备工作,结合实际调整操作制度,加强操作,提高风温、提高炉缸的活跃性。坚持以炉况稳定顺行为前提,针对二高炉特点,不断优化高炉操作制度,规范操作行为。同时要大力向职工宣传使用钒钛球的意义,统一职工思想;此外还要求进一步完善激励机制,确保钒钛矿入炉冶炼目标的实现。
2 .1提高风温
提高风温有利于V-Ti矿冶炼,但是提高风温最大的制约是热风炉设备结构,二高炉热风炉是内燃式结构,风温设计能力低只有1050℃.如果在其他条件允许的情况下,比如高炉富后风温能达到更高。因此二高炉在提高风温上下足功夫,提高富氧量、加强设备管理减少因设备影响导致风温下降。据设备稳定运行是高炉低硅冶炼的保证,2# 1200 m3高炉提出设备运行“零故障”目标,完善设备管理制度,对设备进行人性化管理,摸索各种设备的运行周期,记录每班设备运行状态,缩短设备维护周期,做到重点设备重点关注。岗位上严格执行班前点检、班中巡检和班后复检制度,发现隐患及时处理,把设备事故消灭在萌芽状态。
钒钛矿的成品矿品位一般在52%至58%之间,当高炉炉缸、炉底在侵蚀严重的情况下,在冶炼时加入适量的钒钛矿,可以对一代炉龄晚期起到护炉作用。缺点是冶炼难度比普通铁矿石高,员工劳动强度增大,冶炼技术难以掌握,冶炼钒钛矿石出铁产量低但燃料消耗高,正是基于这一点,钒钛矿比其它矿石的价格低(目前市场上每吨在560元左右,与进口铁矿石价格相比,每吨差价700元),如果每年用量能达到水钢要求的15%至20%的目标,可为水钢节约大量的矿石采购成本。经过钒钛矿冶炼攻关组和公司相关部门的努力,在目前烧结工艺条件和相关配套装备水平下,炼铁在冶炼过程中保持稳定合理的炉料结构,为高炉提高透气性和稳定热度提供有力保证,提高风温;积极为提高钒钛矿冶炼比例创造条件。
2.2加强原燃料管理
高炉顺行是钒钛矿冶炼的前提,而原料对高炉的顺行与否起着决定性的作用。料柱的透气性决定了高炉是否接受风量,料柱透气性差,必然导致炉内压差升高,炉料下降受阻,造成高炉难行,这样就无法实现低硅冶炼。为此,应做好入炉料的筛分工作。通过给振动筛增加自清理装置达到筛网在线自清理的目的,降低给料机的给料速度来控制过筛的料层厚度,控制合理的过筛时间,将入炉料<5 mm的矿石粉末控制在5.1%~5.3%。为了更好地实现焦炭分级入炉,将焦炭筛筛网尺寸由20 mm扩至25 mm,并增加振动筛自清理装置。在振筛上部加挡料板,使焦炭均匀地分布在筛网面上,最大限度地筛除<25 mm的焦粉,筛下焦粉通过焦丁筛回收,将小块焦同矿石一起入炉,既可改善料柱的透气性又不会造成焦炭浪费,保证高炉的稳定顺行,为提高钒钛矿冶炼比例创造条件。
由于冶炼不同的TIO:含量范围的炉渣,所选定 的五元渣系后,实质上钒的还原率主要由确定的适宜炉温范围所决定。其次是对炉渣含TIO:量来说,又有 TIO:含量对钒还原率的影响,就是随渣中TIO:提高 钒的还原率下降。实际冶炼的钒回收率大致情况是低,渣中铁损相关联、又是相互制约的间题。除了现行操作 稳定所确定的炉温范围外,能把两者结合起来的技术的措施是,既能降低化学热、又能提高物理热的措施。特别是高钛型渣冶炼采用富氧喷粉以及相应的上、下部 调剂会对钒还原率提高有利。
2.3 保持炉缸良好的工作状态
要保证炉渣有良好的脱硫能力,渣铁分离良好,必须使渣铁具有良好的流动性。在炉料配比一定的情况下,决定渣铁流动性的因素是炉缸温度水平,而炉缸温度水平通过风口前的理论燃烧温度体现。所以高炉在煤比较高的情况下,高炉操作者可采取提高风温和富氧率来保证适当的炉缸温度。2# 1 200 m3高炉在煤比130 kg/t左右时,通过全风温,合适的富氧率确保适宜的理论燃烧温度,使铁水温度≥1 450 ℃。在保证适宜的理论燃烧温度的前提下,还要求炉缸工作活跃。为使炉缸活跃,要有适合高炉的鼓风动能和风速,而鼓风动能的大小与原料情况和送风制度是相辅相成的。原料改善,高炉易接受风量,冶炼强度得到提高,风速也随之增大,风口回旋区扩大,炉缸工作活跃。
今年以来,受原燃料资源紧张、烧结保供能力不足、渣铁罐周转困难等工序矛盾的制约,该厂在三座高炉同时生产时始终难以发挥最佳的规模生产效益。面对困难,该厂围绕均衡稳定生产开展了大规模的技术攻关。根据现有条件,坚持以炉况稳定顺行为前提,针对各高炉的不同特点,不断优化高炉操作制度,规范操作行为。经过认真总结和不断摸索,提高了对各种特殊炉况的处理应对能力,为钒钛磁铁矿高炉冶炼技术注入了新的内涵,取得了显著成绩。9月3日,2号高炉在完成中休检修后点火开炉的第一天,利用系数就达到了1.985,创下了水钢高炉开炉达产新纪录。截至到10月底,2号高炉累计钒钛矿冶炼比例达到12.85%.在雨季原燃料质量波动大、原料质量有所下滑的情况下,二高炉通过准确调剂,保持了稳定均衡的良好生产态势。
2.4 加强炉前管理
钒钛矿冶炼比例加重了炉前的劳动量,上渣工作量大,炉内铁水生成速度快,渣铁不能及时排放会造成炉内风压上升并且炉渣流动性差。基于降低吨铁炮泥消耗量考虑,也为了能及时排净渣铁,2# 1 200 m3高炉除加强对炉前工的技能培训外,抢放上渣提高比。出铁次数减少必然导致炉内紧张,为了缓解这一矛盾,通过缩小开口机钻杆直径,改善炮泥质量,缩短出铁间隔时间,延长出铁时间,取得了良好的效果。 高炉操作人员发扬腿勤、眼勤、手勤的“三勤”作风,通过看原料的变化和风口的工作状态,争取早调剂,少调剂,稳定综合负荷,防止炉温和终渣碱度的波动。其次协调好各岗位的工作关系,尤其是做好炉前和上料两个岗位的工作,保持炉况稳定顺行。
3 3 结 语
水钢2# 1200 m3高炉自特护以来,利用现有的设备,加强工艺管理,三班统一操作,达到了提高钒钛矿冶炼比例的目的。
但是,受影响的因素还有以下几个方面:
1)
各岗位操作人员业务水平参差不齐,仍需要进一步的技能培训并在实践中积累操作经验;
2)
原燃料紧张导致原燃料品种变化大,球团矿和块矿共有8个品种,再者外购焦的成分波动大,这样给炉况的长期稳定顺行造成困难;
3)
由于采用混风大闸全关操作,热风炉换炉前后风温相差50~70 ℃之多,这样易造成炉内的热风压力波动。高炉通过缩短热风炉的送风时间,解决了这一问题;4)并罐式喷煤在倒罐时,喷吹罐充压和泄压的两个过程也会造成炉内风压3~5 kPa的波动。
4)
渣铁罐周转困难影响正常生产。
2009年11月6日