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宣钢2号高炉降低焦比实践
发表时间:[2017-03-23]  作者:董超,王聪渊,禹忠剑,王根,张旭,张二星  编辑录入:小铬  点击数:945

宣钢2高炉降低焦比实践

董超 王聪渊 禹忠剑 王根 张旭 张二星

(河钢宣钢公司炼铁厂 075100

  :结合宣钢原燃料质量条件,2高炉在生产实践中对高炉的操作制度进行了系统研究,通过稳定热制度与造渣制度、优化上下部操作制度、加强出铁管理,确保高炉稳定高产的前提下降低焦比、提高煤比,从而降低高炉炼铁成本。

关键词:高炉;操作制度;焦比

1 前言

宣钢2号高炉2016年完成焦比368kg/t煤比108kg/t焦丁38kg/t燃料比514kg/t与公司目标相比焦比高13kg/t煤比低7kg/t燃料比高6kg/t2号高炉主要技术经济指标与集团内部、全国同行业同类型高炉平均水平差距较大。结合目前的钢铁形势,我们必须降低2号高炉的焦比,从而降低其生铁生产成本。

1 2号高炉2016年主要技术经济指标

时间

利用系数

t/m3·d-1

焦比

Kg/t

煤比

Kg/t

焦丁

Kg/t

燃料比

Kg/t

风温

煤气利用率

CO2/CO+CO2%

1

2.233

372

88

40

500

1035

44.5

2

2.299

366

99

39

504

1051

44.6

3

2.224

363

108

33

504

1075

44.7

4

2.280

357

116

31

504

1090

45.0

5

1.994

375

116

35

527

1089

43.7

6

2.256

364

115

37

516

1092

44.8

7

2.218

368

112

41

521

1085

44.5

8

1.838

395

114

38

546

1069

42.8

9

2.356

357

105

40

501

1071

45.1

10

2.227

364

116

40

520

1071

44.9

11

1.899

381

107

40

528

1037

43.5

12

2.329

358

104

39

500

1061

44.3

平均

2.179

368

108

38

514

1069

44.4

确保高炉在长期稳定顺行的基础上优化技术经济指标、降低入炉焦比,进而降低高炉炼铁成本。

2 采取的技术措施

2.1优化上部装料制度,合理分布煤气流

根据气流状况调整装料制度,平衡边缘与中心气流分布。在保证充足的中心气流的前提下,适当抑制和疏导边缘煤气流,目的是确保边缘气流稳定,稳定料速,首先保证完成产量的条件下再进一步优化经技指标。

为了提高炉况的稳定水平,20161129炉内在装料制度上进行优化:

K42(4)40(3)37.5(2)35(2)J41(1.3)39.5(3)37(3)34(3)26(5.8)变为:

K42(4)40(3)37.5(2)35(2)J41(1.3)39.5(3)37(3)34(3.5)26(5.3)

34°焦炭的布料圈数由3.0圈增加至3.5圈、26°焦炭的布料圈数由5.8圈降至至5.3圈,以增强焦炭的挡墙作用,既保证中心畅通,同时又兼顾边缘气流的稳定,同时增强了对原燃料条件变化的适宜性。

201612月份进一步优化上部装料制度,1222上部装料制度调整为:

K42(4)40(3)37.5(2)35(2)J41(1.3)39.5(3)37(3)34(3.5)26.5(3.8),逐渐将中心焦角的圈数减至3.8圈,保证了炉况长斯稳定顺行,保持了高产、较高的煤气利用率、较低的焦比。12月份整体炉况稳定,焦比十分稳定,12月上旬、中旬、下旬平均焦比均为359kg/t

20171月份,2号高炉操作制度调整方向主要是平衡气流分布,稳定压量关系,逐步扩矿批,重负荷,为降低焦比、优化指标创造条件,128上部装料制度调整为:

K42(4)40(3)37.5(2)35(2)J41(1.3)39.5(3)37(3)34(3.5)26.5(3.6),将中心焦角的圈数减至3.6圈,1月上旬平均焦比344kg/t,中旬平均焦比348kg/t,下旬平均焦比348kg/t。焦比较上个月低10kg/t,煤比提高10kg/t,燃料比持平。

2.2 稳定热制度、造渣制度

热渣制度的调整、控制要求是保证充沛的渣铁热量和良好流动性,促进炉缸工作的进一步改善。目前2号高炉控制铁水温度在1490℃1510℃,生铁含[Si]0.25%0.40%,保证了热量收支平衡和高炉安全运行。在保证充沛的渣铁热量前提下,最大限度的降低生铁含[Ti],保持良好渣铁流动性。控制适宜炉温、硫和炉渣碱度,将最近三年的炉温、硫和炉渣碱度统计、计得出取平均值,将该平均值作为控制标准,严格控制在至1.201.21倍。保持稳定合理的炉温、硫和炉渣碱度,避免炉温及炉渣碱度波动对炉况顺行的影响。

2.3优化出铁组织模式

加强外围出铁管理,杜绝渣铁出不净及下渣晚造成炉内憋压、减风现象;分别对双场出铁与单场出铁进行分析总结,并采取一炉一议的方式,根据出铁情况适当调整钻头大小,有效地出净渣铁。

2.4 稳定风量、活跃炉缸,提高炉缸活跃指数

下部调剂的标准是提高风速、提高鼓风动能,鼓风动能要达到1200013000kgm/s,从高炉下部保证足够的中心气流,控制合适的风口回旋区,保证初始煤气流分布合理,活跃炉缸,提高高炉抵御外围条件变化的能力。针对2号高炉煤气流分布特点,在下部送风制度上对风口布局进行调整,逐步扩大风口面积的同时提高风量至4750m3/min保持一定的鼓风动能,保证吹透中心。

3 效果

3.1 主要指标对比

通过以上各种措施的实施,201612月份开始炉况稳定顺行效果更加明显,且入炉焦比有了大幅度降低,见图1


 

 

 

 

 

 

 


1 焦比趋势图

20171月份焦比较去年平均焦比低24kg/t

⑵ 2号高炉风量基本稳定在4700m3/min-4750m3/min,利用系数不断提高、煤比不断提高、燃料比不断降低,见图2、图3

 



2 煤比、燃料比趋势图                                    3 利用系数趋势图

20171月份燃料比下降20kg/t,煤比提高4kg/t,利用系数较去年平均利用系数提高0.122t/m3·d-1

3.2 效益

1)直接效益。根据测算,高炉每降低1kg/t燃料比可降低1.5/吨,宣钢2号高炉按年产200万吨来计算:2000000*12*1.5=3600万元;技术经济指标实现后,综合生铁5900t/d、焦比降低24kg/t焦炭成本1800/吨计算,预计年经济效益:5900×24×30×12×1800/1000×10000=9175万元。两者结合预计效益为:6388万元。

2)间接效益。由于宣钢2号高炉大幅降低入炉焦比、燃料比,为炼铁厂降低吨铁冶炼成本创造了有利条件,为公司挖潜增效扭亏为盈做出很大贡献。

4 结论

宣钢2号高炉结合自身实际情况通过各项操作制度的不断优化,炉内气流分布更加合理,入炉焦比、燃料比有了较大幅度降低,利用系数不断提高。并且高炉本身抵御外围波动的能力也有了明显提高,实现了2号高炉炉况长期稳定顺行、技术经济指标大大改善。

5 参考文献

[1] 程宝得,李宏伟,郑朋超.首钢京唐1号高炉降低焦比冶炼实践[J].炼铁,201635 (3) 15-18

[2] 王志堂,刘卯.马钢2500m3高炉原燃料劣化条件下降低焦比的生产实践[J].中国冶金,201424 (7) 48-53

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