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邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践
发表时间:[2017-03-23]  作者:李志明  编辑录入:小铬  点击数:912

邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践

李志明

(河钢集团邯钢公司,河北 邯郸 056015)

摘  要:本文对邯钢炼铁降低铁前焦粉比进行了系统总结。在科学论证的基础上,通过优化供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛分、加强制度量化管理等一系列措施,在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从71.7kg/t降低到40.1kg/t,焦粉率从15.66%降低到8.74%,显著降低了焦炭消耗,创造了明显的经济效益。

关键词:高炉;铁前焦粉比;焦粉率;供焦流程

1  前言

在钢铁联合企业中,铁水成本占到钢材总成本的约80%,因此铁前降本增效是钢铁联合企业的重中之重,而炼铁厂作为铁前整个生产系统的中心环节,则以降低铁水成本为根本目标。从铁水成本的构成来看,主要包括原料成本和工序成本两部分,而在工序成本中燃料成本比重最大,难度也最大,因此炼铁厂把降焦增煤、降低燃料比、改善高炉指标作为降低铁水成本的一项重要措施,而往往忽略了降低焦粉比这一环节。由于焦炭和焦粉存在近一半的价格差,因此降低焦粉比,控制焦粉率、提高焦炭利用率,也是降低高炉燃料消耗的重要途径。

邯钢炼铁部转变原燃料的精料理念,在科学论证的基础上,通过优化自产焦供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛孔、加强制度量化管理等一系列措施,在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从2011年71.7kg/t降低到2016年40.1kg/t,累计降低25.5kg/t,降低铁水成本3.96元/吨,平均每年降低2620多万元。

表1  邯钢炼铁部历年铁前总焦粉比变化

年份

全焦比

kg/t

焦粉比

kg/t

焦粉率

%

备    注

2011年

386.3

71.7

15.66

高炉最初的铁前总焦粉比

2012年

406.6

52.8

11.49

优化自产焦供流程后的铁前总焦粉比

2013年

408.3

47.5

10.42

改造高炉槽下焦炭筛分系统

2014年

391.0

47.7

10.87

日常维护高炉槽下焦炭筛分

2015年

393.7

40.7

9.37

取消辅助料场焦炭筛分系统

2016年

418.5

40.1

8.74

日常维护高炉槽下焦炭筛分

注:全焦比包括焦比和焦丁比。

2  邯钢高炉装备和焦炭来源情况

邯钢炼铁部现有4座高炉,其中3200m3高炉一座(8#高炉)、2000m3高炉两座(5#、7#高炉)、1000m3高炉一座(4#高炉),总炉容8200m3,具备年产铁水750万吨的能力。高炉每天消耗焦炭约9500吨左右,其中自产焦炭约5000t,外购焦炭约4500t(其中包括石矿捣固焦约1500吨),高炉焦炭结构中自产焦产能不足,47%左右的缺口依靠外进焦。焦化厂有四座4.3m焦炉和2座6m焦炉,焦炭产能5000t/d,其中1、2#焦炉和5、6#焦炉采用干熄焦工艺。

3  优化高炉供焦流程,降低焦粉比

3.1  优化自产焦供焦流程,减少皮带中转环节

(1)自产1、2#干焦流程的优化

改造前,从1、2#焦炉生产出来的干熄焦,先是经过1号筛焦楼转到2号筛焦楼,其间途经4条皮带,按照每条皮带落差3米计算,4条皮带机落差为12米,加上筛焦楼落差10米,干熄焦未出焦化厂,总落差就达22米。自产1、2#干焦到达炼铁部辅助料场后,还需经焦1至焦5、2Z—1、2Z—2、4Z—1、4Z—6、1转1等共计10条皮带,其间落差又增加30米。自产焦经过多次中转、摔打,焦块容易破碎,焦炭中粉子含量增大。

2012年4月开始,炼铁部主动与公司相关部室及焦化厂沟通协商,制定优化供焦流程的改造方案:在焦化厂I102皮带机头增设一个三通漏斗和一台C4皮带机,使之与炼铁部辅助料场1转1、1转2皮带机直接沟通供焦,此举极大缩短了上料流程。供8#高炉干熄焦的流程由14条皮带减为3条,焦炭只需“三步走”就能入炉,转运摔打次数明显降低。

(2)自产5、6#湿焦流程的优化(2016年7月5、6#焦炉改为干熄焦工艺)

将焦1皮带向北延伸10米,向南延伸30米,使之与改造后的P3皮带相连。将新焦5皮带向东延伸30米,向西延伸,使之与7Z-1皮带相连,再经7Z-4、1转1,进入高炉料仓。改造后,供湿焦流程由原来的9条皮带减为5条。

经过上述供焦流程改造后,炼铁部铁前总焦粉比从最初71.7kg/t降到52.8kg/t,降低18.9kg/t,焦粉率从15.66%降到11.49%,降低4.17%,2012全年可增效8004多万元。

3.2  改造高炉槽下焦炭筛分,减少槽下焦粉比

炼铁部转变原燃料精料的理念,针对以往高炉槽下焦筛存在的筛网间距偏大,返焦量过大的情况,制定了《高炉筛分控制标准》,逐步对各高炉振筛筛网按标准进行置换,既保证入炉原料粒度合格,又要杜绝返焦超标、造成资源浪费,对两者的关系做好平衡。2013年二季度开始,逐步将全厂的焦炭动态筛分控制标准制定为25mm分级。根据分级标准,将3200m3高炉焦炭筛孔从25mm分期分批的调整到23mm,然后又进一步缩减到21mm3200m3高炉的焦丁分级筛孔径从15mm缩减到12mm;2000m3高炉的焦丁分级筛孔径从12mm缩减到10mm;1000m3高炉的焦丁筛孔径保持10mm。通过筛孔的调整以及槽下筛分管理工作的加强,高炉槽下焦粉量进一步降低。2013年全厂高炉槽下焦粉比由年初37kg/t降低到24kg/t,降低13kg/t。


图1  炼铁部高炉槽下焦粉比变化

2013年铁前系统总焦粉比47.5kg,较优化自产焦供焦流程后总焦粉比52.8kg/t降低5.3kg/t;焦粉率10.42%,较优化自产焦供焦流程后焦粉率11.49%降低1.07%,2013年全年可增效3560多万元。

3.3  优化外购焦炭供焦流程,取消辅助料场焦炭筛分

改造前,辅助料场的外进焦炭通过P4、P5、5Z-9三条皮带的筛分装置分别进行过筛(筛孔间距12mm),筛下的焦粉通过返焦二皮带集中收集,筛后的焦炭输送到高炉料仓,再经过高炉槽下筛分装置入炉。

2014年12月,在保证5#、7#高炉入炉焦炭粒度合格的基础上,炼铁部取消了辅助料场焦炭的筛分装置,外进焦炭实现全部毛焦直供高炉,高炉槽下焦炭平均粒度大于47mm,仍然不低于取消前的粒度。

通过此项改造,2015年铁前系统总焦粉比达到40.7kg/t,比2014年焦粉比47.7kg/t下降7kg/t;焦粉率9.37%,比2014年10.87%下降1.5%,2015年全年创效1584多万元。


图2  辅助料场外购焦炭筛分流程示意图

3.4  量化制度管理,减少焦炭人为损耗

(1)加强高炉槽下焦粉粒度抽查,减少不合格焦粉外排

为了加强高炉对焦炭振筛的管理,减少焦炭振筛破损造成的焦粉粒度超标,制定了高炉槽下外排焦粉粒度标准,规定大于16毫米的焦块小于5%。如果粒度超标,及时查找问题进行处理,技术检测部门定期抽查高炉槽下返焦粒度。

表2  高炉槽下大于16mm的焦块百分数

时间

4#高炉,%

5#高炉,%

7#高炉,%

8#高炉,%

2016年1月

3.64

2.83

2.74

3.50

2016年2月

3.27

3.19

3.52

5.66

2016年3月

3.61

2.96

3.54

4.53

2016年4月

3.00

3.27

3.62

2016年5月

4.80

3.93

5.64

2016年6月

5.50

3.46

3.12

2016年7月

4.40

3.42

3.57

平均

3.51

3.81

3.41

4.23

(2)加强辅助料场卸车管理,减少焦炭碾压损耗

由于辅助料场场地狭小,每天承担4000多吨以上的外进焦吞吐量,既有火车进料,又有汽车进料,极容易造成焦炭碾压。汽车卸车受焦炭品种及场地面积制约,造成卸车杂乱无章,工程机械随意碾压,致使焦粉率居高不下。在公司的支持下,炼铁部实施《料场焦炭汽车卸车管理办法》,规定供焦单位必须24小时现场派专人调度,运焦车辆依次分品种进场,如有少量焦炭外淤必须用铲车推入料仓方可进车,保证没有落地焦炭,使汽车卸焦由无序变有序,有效遏制了焦炭碾轧现象。

(3)加强焦炭仓位管理,减少焦炭落差

为了减少因焦炭低料位造成的焦炭摔打对焦炭的破损,加强高炉供焦流程中焦炭的料仓位管理,制定了《高炉用料仓位管理制度》,对高炉槽下料仓和中心仓焦炭料位进行了详细规定,将焦炭料位分为满仓料位、报警料位和下限料位,并对不同料位下生产组织和高炉操作进行了规定,稳定高炉原燃料供应流程。

4  效果

通过以上一系列的供焦流程改造和制度的量化管理,原来在铁前系统的焦化厂、辅助料场和高炉槽下三处产生的焦粉,最终变化为只在高炉槽下一处进行筛分,整个铁前系统的焦粉比从2011年71.7kg/t,降到2016年40.1t/kg,累计降低焦粉比25.5kg/t;焦粉率从2011年15.66%下降到2016年8.74%,累计降低5.3%。焦粉率的下降代表着焦炭使用效率提高,原来很多被筛除的小焦粒直接入炉冶炼,这部分小焦粒发挥了冶金焦的作用,如果高炉不加以消化只能当做焦粉外排。按照每年焦炭和焦粉实际价格,可降低铁水成本3.96元/吨,2012-2016年连续五年平均每年降低2620多万元。

同时,随着焦粉率降低,外购焦炭消耗总量也减少,每年可以降低9万多吨焦炭,基于邯钢自产焦炭不足需要大量采购外进焦炭的状况,可以有效缓解采购资金压力和物流压力,利于生产组织。

另外,通过优化炼铁供焦流程,一方面可节省电费和备件成本,另一方面扬尘点相对减少,减轻了环保除尘的压力。

5  结语和注意事项

(1)优化高炉供焦流程,减少焦炭中转倒运环节,可以有效降低焦炭损耗,降低焦粉比,提高焦炭的使用效率,从而降低焦炭消耗。

(2)高炉供焦流程优化的前提是保证入炉焦炭粒度合格,否则将造成高炉炉况不顺,适得其反。

(3)高炉槽下筛分系统要精细化管理,既要保证入炉原料粒度合格,又要杜绝返焦超标,造成资源浪费,对两者的关系做好平衡。

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