8月5日下午,安源轧钢厂高棒车间传来喜讯,该厂∮25规格螺纹钢筋二切分试轧成功,标志着该厂切分工艺迈入新阶段。
据悉,∮25规格螺纹钢筋二切分生产工艺是安源轧钢厂2016年度科研项目的重头戏。通过前期技术人员周密设计,通盘考虑高棒车间现有装机设备及技术力量,逐个解决了∮25规格二切分技术的各个难点。一是精准设计好轧辊孔型和各架次料型,二是与导卫厂家协作共同研发关键切分导卫,三是通过重新校核3#飞剪剪切强度,重新设计并采购更大剪切吨位的3#飞剪。通过优化参数、调整轧制张力和穿水冷等工艺参数等措施,该厂于8月5日上午进行了∮25.0规格螺纹钢二切分试轧。由于技术人员在工艺改造方面做了充分准备,并在生产过程中密切跟踪数据,严格按工艺要求调整粗、中轧机料型,设定合理轧制速度,首支钢就顺利通过。经检测,外形尺寸和力学性能均符合质量要求,标志着试轧取得一次性成功。
经测算,∮25.0规格二切分工艺较单线生产机时产量提高20吨,降低电耗6kwh/t,不仅大幅提高了产量水平,而且降低了消耗和成本。经过5日早班及6日晚班两个班的试生产,切分工艺趋于成熟,后期进行微调即可大批量生产,预计单班产量将提升近200吨,为该厂挖掘现有装备潜能、提高规格品种效益再添新动力。