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首钢长钢9#1080m³高炉护炉操作实践
发表时间:[2014-09-04]  作者:侯毅磊,李迎辉  编辑录入:小钼  点击数:755

下载全文——首钢长钢9#1080m3高炉护炉操作实践.doc

首钢长钢9#1080m³高炉护炉操作实践

侯毅磊李迎辉

(首钢长治钢铁公司, 山西 长治 046031

摘要:对首钢长钢9#高炉护炉操作实践进行了总结,通过采取优化装料制度、合理控制冶炼强度、增加含钛球团用量等等一系列有效的护炉措施,稳定了冷却壁水温差,并很好地处理了高炉生产与炉缸安全之间的矛盾。

关键词:护炉; 冶炼强度; 冷却壁水温差

1 前言

    高炉长寿是现代高炉追求的目标,高炉长寿就意味着经济效益的提高。大量事实表明,影响现代高炉一代炉役寿命主要取决于以下因素的效果:一是高炉大修设计或新建时采用的长寿技术,如合理的炉型、优良的设备制造质量、高效的冷却系统、优质的耐火材料。二是良好的施工水平。三是稳定的高炉操作工艺管理和优质的原燃料条件。四是有效的炉体维护技术。

    实践及理论证实,高炉炉缸炉底的侵蚀,主要是由于陶瓷杯被侵蚀严重,铁水渗透到碳砖中,使碳砖脆化变质再加之炉缸内铁水环流的冲刷作用而形成的,另外死料柱直接沉降在炉底上,减小了死料柱与炉底之间的铁流通道,降低了炉缸透液性加重了铁水环流缩短了炉缸炉底的寿命。

2 首钢长钢9#高炉炉缸侵蚀状况

   首钢长钢炼铁厂9#高炉有效容积1080m3,设计利用系数2.7t/m3 ·d,日产生铁2900吨,年产量105.84万吨,一代炉龄为12年,设有2个铁口,20个风口,九高炉于2009628投产,截至20138月运行四年零两个月,共产生铁522万吨,单位炉容产铁量达4834吨。投产至今,高炉利用系数平均3.14t/m3 ·d2009年燃料比511kg/t2010年煤比192kg/t 2011年利用系数3.47 t/m3 ·d,分别为历年来最好指标。9#高炉采用陶瓷杯碳砖综合炉缸,水冷炉底。炉缸冷却为中压水,水压0.50MPa,炉缸一到三段冷却总水量约1000m3/h。炉缸基本构造如图所示:

 

1 炉缸砌筑简图

炉底为五层碳砖和两层棕刚玉砖,碳砖厚度400mm,棕刚玉砖厚度345mm。炉缸侧壁为超微孔碳砖和刚玉砖。

九高炉投产后在较长时间内,炉缸热流强度整体上维持三段冷却壁略高于二段的趋势,三段平均维持5000 kcal/m2·h,二段平均维持4000 kcal/m2·h。随着炉役增加,炉缸热流强度也随之逐步升高。201110月二段冷却壁热流强度平均突破5000 kcal/m2·h20125月,炉缸二段冷却壁热流强度整体较之前明显上升,6月份二段热流强度水平开始超过三段热流强度,10月份二段9组冷却壁热流强度突破8000 kcal/m2·h,改高压水后,冷却水流量由中压水时的17t/h提高至28t/h,之后热流强度得到控制,维持在7500 kcal/m2·h左右。

炉缸二段17组冷却壁(18#风口下方)热流强度于 2013130升高7900 kcal/m2·h,改高压水后,降至6500 kcal/m2·h41升高至7400 kcal/m2·h422升高至8300 kcal/m2·h56升高至8800 kcal/m2·h614热流强度升高至10020 kcal/m2·h,并且8.2L点热电偶(内环)温度升高至342,超高201212月该点历史最高温度329201361614:00热流强度升高至10750 kcal/m2·h819重点监测部位热电偶温度继续上升,7.417组竖缝处为1256.94/5#风口处温度为118,同步二段热流强度也升高至4#9478 kcal/m2·h13#8959 kcal/m2·h17A10299 kcal/m2·h17B10430 kcal/m2·h

1)侵蚀模型截图(黄色的线指示剖面方向)

 

2 17组冷却壁方向

 

 

3 约为9组冷却壁方向

3 采取的护炉措施

1)  稳定的热制度和合理的造渣制度。

稳定充足的炉温。操作方针规定炉温的控制范围是0.45-0.65%,并严格四班操作,确保炉温稳定。

合适的炉渣碱度。炉渣碱度控制在1.13-1.19.生铁中S控制在0.020-0.040%

2)优化下部送风制度。

调整风口尺寸,缩小风口进风面积,风口孔径从450*125 mm缩小至460*115mm,并采取堵18#风口措施;将4#风口由斜125mm*450mm(斜)调整为直120mm*480mm

3)  炉体灌浆。

    627在炉缸二段、三段开孔及安装灌浆头共计14个,灌浆量2.86t;炉腰及炉身下部七段、八段、九段也分别灌浆。

4)  加强监测,增设临时热电偶。

    2011年安装9支热电偶的基础上,另安装4支临时热电偶插入深度250—280mm,位置:7.417组冷却壁、7.416组冷却壁、6.916组冷却壁、7.34组冷却壁。

5)增加冷却水流量,加大冷却。

    对热流强度较高的冷却壁由之前的中压水改为高压水冷却。目前对热流强度最高的4组、17组冷却壁采取了单拆措施。炉缸二段水量由1000t/h增加至1150t/h

6)合理控制冶炼强度。

    采取控制冶炼强度是炉役后期护炉最安全有效的手段,炉体温度及水温差与有着很好的对应关系,随着冶炼强度的提高,炉体温度及水温差也随之上升,因此9高炉风量由之前3250m3/min控制至3050m3/min左右。

7)增加高钛承德球比例,将铁水中钛控制在0.10-0.12%提高入炉钛负荷,减缓渣铁对炉缸的侵蚀。

4 护炉工作取得的效果

通过一系列的护炉措施调整,目前炉缸二段4组、17组热流强度稳定,各重点监控热点偶温度呈下降并逐步稳定状态,4组处临时热电偶8317组处临时热电偶81,8.2L207K148

炉缸一段最高1#1978 kcal/m2·h,最低15#1461 kcal/m2·h。炉缸二段最高17#B7855 kcal/m2·h,最低6#4364 kcal/m2·h。炉缸三段最高19#8474 kcal/m2·h,最低11#4010 kcal/m2·h

铁口两侧冷却壁热流强度现为:

1 铁口两侧冷却壁热流强度

 

1#

19#

14#

15#

二段

6671

6812

6748

5101

三段

8341

8474

6077

6160

 

2 20136-12月生产指标情况

 

月份

产量

t

利用系数(t/m³d

焦比

(kg/t)

煤比

(kg/t)

燃料比(kg/t)

6

96606

2.995

347

175

541

7

93343

2.788

359

170

551

8

103406

3.111

350

168

531

9

98237

3.032

335

176

536

10

95760

2.871

341

177

544

11

95067

2.934

347

168

540

12

94848

2.833

353

180

560

5 结语

一代高炉寿命取决于炉缸状况,随着高炉冶炼的强化、炉顶压力的提高、低硅冶炼、碱金属危害和硫负荷增加铁水含硫偏高,维护炉缸的重要日益突出。所以必须加强高炉操作管理和采用精料方针,减少碱金属等有害物质入炉,确保高炉长寿,实现高炉生产经济效益最大化。

 

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