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复吹转炉溅渣护炉工艺优化
发表时间:[2009-12-24]  作者:陈元学,张义才  编辑录入:admin  点击数:8341

内容简介

复吹转炉溅渣护炉工艺优化陈元学,张义才(南京钢铁联合有限公司1.规划发展部;2.技术质量部,南京210035)摘要:南京钢铁联合有限公司中厚板卷厂转炉终点钢液ω(C)一般为0.03%~0.06%,炉衬侵蚀严重且溅渣护炉效果差。进行了复吹转炉溅渣护炉工艺物理模拟研究,优化了溅渣护炉工艺参数;炉渣采用改渣剂进行改质的热态实验,并在生产中正常应用,获得很好效果。关键词:复吹转炉;溅渣护炉;改渣剂南京钢铁联合有限公司(以下简称南钢)150t复吹转炉,从2006年下半年开始冶炼X65、X70等超低C、低P的输油、输气管线钢。由于转炉冶炼过程高氧化性,在冶炼过程中炉衬侵蚀严重,溅渣护炉效果差。起渣孕期时间长,起渣慢,炉渣与炉衬砖结合不牢固、炉渣熔点低。即使这种高氧化性炉渣被溅到炉衬上,也很容易被熔化下来。依靠反复喷补、垫补,导致吨钢耐火材料消耗增加,影响转炉的产量以及转炉与连铸之间的匹配节奏。2007年6月一2008年10月,南钢与东北大学进行模拟试验研究,优化溅渣护炉工艺参数;对炉渣采用改渣剂进行改质,并在生产中正常应用。至2008年10月,在相近的冶炼炉数下,比原溅渣护炉工艺的炉壁厚200mm左右,补炉次数减少了1/2,大面补炉料用量显著降低,喷补料用量..

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