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邯钢2×90m2烧结机富矿粉烧结的生产实践
发表时间:[2014-07-17]  作者:李海波,阎占海,廖海潇,吴昊  编辑录入:小钼  点击数:1195

下载全文——邯钢2×90㎡烧结机富矿粉烧结的生产实践.doc

邯钢2×90m2烧结机富矿粉烧结的生产实践

李海波,阎占海,廖海潇,吴昊

(河北钢铁集团 邯钢炼铁部,河北 邯郸 056015)

摘  要:通过对邯钢2×90m2烧结机的原料配比进行调整,增加原料中进口富矿粉比例,对原料结构进行优化,并进行相关工艺验证。结果表明,配加一定量的富矿粉,虽然烧结矿品位略有降低,强度和粒度变化不大,但是明显改善了料层的透气性,降低了铁前生产综合成本,并取得了较好效果。

关键字:富矿粉;原料结构;降低成本

1 前言

目前,随着我国钢铁行业利润全面下滑,企业降低成本的压力越来越大。烧结作为钢铁生产工艺流程重要环节之一,降低生产成本责无旁贷。有学者[1,2]就富矿粉烧结做了大量研究,并且首钢、鞍钢、包钢、天铁等[3~6]在这方面取得了很好的效果。为此,邯钢为降低烧结生产成本,深挖内部潜力,通过在含铁原料中增加进口富矿粉和污泥的配比等措施,富矿粉由于其粒度较粗,在烧结生产中既能起到造球核心,又能起到改善料层透气性的作用。

为了弄清富矿粉用量对烧结矿工艺以及烧结矿质量的影响,对烧结机混匀料进行优化,提高进口富矿粉的比例,研究了混匀料结构变化对烧结操作、烧结矿成份、烧结矿强度及粒度组成的影响,并对混匀料成本进行分析。

2 2×90m2烧结机生产实践情况

2.1 原料条件

含铁原料包括:邯邢精粉、本地精粉、巴卡粉、澳粉(PB)、纽曼粉、南非矿粉、洪都拉斯粉、扬迪粉、返矿、钢渣和污泥。

2.2 配矿方案

根据生产要求,于2013年5月25日对2×90m2烧结机混匀料结构配比进行调整优化,其配比优化情况见表1。

表1 混匀料配比优化情况(%)

原料

邯邢

精粉

本地

精粉

巴卡粉

澳粉(PB)

南非

矿粉

纽曼粉

洪都拉斯

扬迪粉

返矿

钢渣

污泥

合计

优化前

4

3.5

13

24

8

13

 

13

10.5

4

7

100

优化后

3

0

13

24

8

13

2.5

15

10.5

4

7

100

 

配比调整后的混匀料的基本特点是进口矿粉比例由原来的71%提高到75.5%。

2.3 混匀料结构变化对烧结操作的影响

2.3.1 料层透气性

混匀料结构变化后,由于富矿粉配比增加、品位降低,以及熔剂配加量较高等因素,混匀料粒级分布发生变化,结果如表2所示。

表2 混匀料粒级变化

原料

混匀料粒度分布

小于3mm

3~5mm

5~10mm

大于10mm

优化前

50

20.9

25.6

3.5

优化后

53.3

25.6

16.7

4.4

 

由表2可知,由于混匀料中3~5mm粒级增多,使其透气性明显增强,垂直烧结速度加快,烧结废气温度升高主管负压降低。为此在生产操作当中采取了提高料层厚度、提高燃料配比、平料器压料等方法降低垂直烧结速度,提高烧结时间和烧结温度来保证烧结矿强度,终点温度提高50~70℃。

2.3.2 熔剂和燃料配比变化情况

混匀料结构变化前后溶剂配比变化如图1所示,混匀料结构变化前后燃料配比变化如图2所示。

 

 

图1 2×90 m2烧结机烧结溶剂配比曲线

 

 

图2 2×90 m2烧结机烧结燃料配比曲线

 

混匀料变化后,由图1可以看出,熔剂配比明显增加,一段时间内平均增加幅度为1.55%,从理论上讲,有利于提高烧结矿的碱度,适应目前高炉“高碱度烧结矿+低碱度球团矿”的入炉原料配比。同时,提高烧结矿碱度也有利于提高烧结矿的还原性和低温强度,降低还原粉化率,提高烧结矿质量。

由图2 可看出,燃料配比也略有升高,平均升高幅度为0.26%,烧结温度有所提高。从实际烧结生产操作来看,由于混匀料中3~5mm粒级增多,改善了料层的透气性,故总体的透气性并没有降低。

2.3.3 返矿量变化情况

混匀料结构变化前后冷返矿量变化如图3所示。

 

图3 2×90m2烧结机冷返矿量变化

 

因冷返矿计量较为准确,由图3可以看出,混匀料结构变化后,冷返矿量呈现一定的波动性,但整体平均冷返矿量略有升高,升高幅度平均为2.72%,对生产影响不大。由于混匀料结构变化后,27号、29号两日冷返矿量相对于混匀料结构调整前持平甚至略有降低,故对于烧结料结构的配比有待进一步优化,同时还应加强生产操作稳定性和原料管理。

2.4 混匀料结构变化对烧结矿成份的影响

混匀料结构变化对烧结矿成份变化情况见表3。

从表3来看,混匀料结构调整后品位(TFe)略有降低,降低幅度为0.47%,SiO2升高0.15%,CaO相应提高0.23%,MgO升高0.07%,平均碱度基本保持不变。

表3 烧结矿成份变化情况

日期

TFe

SiO2

CaO

FeO

S

R

MgO

TiO2

Al2O3

5.20

57.36

4.57

9.78

8.79

0.019

2.14

2.41

0.12

1.77

5.21

57.34

4.62

9.72

8.72

0.021

2.11

2.56

0.12

1.78

5.22

57.56

4.67

9.77

8.84

0.019

2.09

2.60

0.12

1.77

5.23

57.43

4.65

9.86

9.17

0.023

2.11

2.56

0.11

1.77

5.24

57.41

4.68

9.85

8.67

0.022

2.10

2.47

0.12

1.78

基准前平均值

57.42

4.64

9.80

8.84

0.02

2.11

2.52

0.12

1.77

5.25

56.83

4.89

10.13

8.84

0.018

2.06

2.62

0.10

1.79

5.26

57.06

4.76

9.99

8.90

0.021

2.10

2.53

0.12

1.78

5.27

57.07

4.71

9.98

8.57

0.021

2.12

2.59

0.10

1.75

5.28

57.20

4.76

9.91

8.55

0.020

2.07

2.56

0.11

1.81

5.29

56.78

4.83

10.16

8.86

0.021

2.11

2.64

0.09

1.79

5.30

56.79

4.76

9.98

8.55

0.023

2.10

2.58

0.10

1.78

基准后平均值

56.96

4.79

10.03

8.71

0.02

2.09

2.59

0.10

1.78

比较

-0.47

0.15

0.23

-0.13

0

-0.02

0.07

-0.01

0.01

 

2.5 混匀料结构变化对烧结矿强度及粒度组成的影响

混匀料结构变化对烧结矿强度及粒度组成的影响见表4。

表4 烧结矿强度及粒度组成变化情况

日期

转鼓
指数

粒度组成

大于25mm

25~10mm

10~5mm

小于10mm

小于5mm

20号

78.67

42.63

42.86

13.62

14.51

0.89

21号

78.13

33.00

53.29

12.69

13.71

1.02

22号

78.40

28.95

58.63

11.68

12.43

0.75

23号

78.67

37.47

49.65

11.94

12.88

0.94

24号

78.33

36.37

49.20

10.96

11.76

0.80

基准前

78.44

35.68

50.73

12.18

13.06

0.88

25号

78.13

28.28

59.76

11.10

11.95

0.85

26号

78.00

37.99

49.54

9.31

12.48

3.17

27号

78.67

30.70

56.35

11.99

12.95

0.96

28号

78.00

51.54

34.13

13.65

14.33

0.68

29号

78.67

20.28

63.94

14.08

15.77

1.69

30号

78.33

44.16

44.16

10.66

11.68

1.02

31号

78.00

30.69

55.21

13.55

14.10

0.55

基准后

78.26

34.81

51.87

12.05

13.19

1.27

比较

-0.18

-0.87

+1.14

-0.13

+0.13

+0.39

由表4可得出,烧结矿粒度组成情况整体变化不大。混匀料结构变化后,转鼓指数呈现的波动幅度较大,生产操作稳定性有待提高。转鼓指数平均值与基准前相比降低0.18%,实际生产证明,料结构变化后没有对生产造成不良的影响。

3 混匀料成本分析

混匀料结构变化前国产精粉配比为7.5%,进口矿粉配比为71%,混匀料结构变化前烧结矿成本为887.6元/吨,混匀料结构变化后,可以去掉国产本地精粉,仅保留3%邯邢精粉。此烧结混匀料结构国产精粉占3%,进口矿粉增加到75.5%,基本实现全进口矿烧结,混匀料结构变化后单位成本为883元/吨,较混匀料结构变化前降低4.6元/吨。

4 结论

通过混匀料结构变化后的生产实践,结果证明,该原料结构透气性较好,对产量影响不大,虽然烧结矿转鼓强度有所降低,但烧结矿成本降幅较大,在烧结和冶炼过程中,采取一系列强化措施,可减少其带来的不利影响。

参考文献

[1]段东平.富矿粉烧结中配加蛇纹石与白云石的对比研究[J].钢铁,200035(3):1~4.

[2]张玉柱,冯向鹏,等.配加富矿粉的烧结实验[J].200325(4):14~16.

[3]成富全.印度富矿粉在首钢烧结生产中的应用[J].烧结球团.200126 (6): 48~50.

[4]张德良.富矿粉用量对烧结矿质量的影响[J].199924(4):43~46.

[5]赵继明,周胜刚,等.包钢烧结配加富矿粉试验研究[J].包钢科技.1999(4):45~49.

[6]孙海华.配加涞源富矿粉提高烧结矿强度[J].烧结球团.200025(5):43~45.

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