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攀钢3#方圆坯切割机打滑现象分析及处理对策
罗皓文①,耿庆红
(攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂 四川 攀枝花 617000)
摘 要:切割机打滑是切割机是日常运行当中的主要故障。统计发现切割机打滑故障约占到整个切割机故障的50%,是影响切割机稳定运行的主要因素。通过对切割机同步机构的构成、工作原理的介绍,同时结合切割机打滑现象的观察,深入分析切割机打滑的原因,并提出解决方案。
关 键 词:同步机构;打滑;原因分析;对策
1 前言
攀钢3#方圆坯是中国重型机械研究院自行研制的一台全弧形6机6流方、圆坯共用连铸机,设计年产量为100万吨。其中切割机是整个方圆坯连铸工艺流程上的关键设备。保障切割机的稳定运行有如下几方面的意义[3]。
1)保证正常的生产节奏———切割机故障导致停流后,会延长每一炉钢的浇铸时间,从而影响整个浇钢的节奏。
2)保证流道设备的完好率———切割机故障后进行事故切割,事故切割损伤流道。
3)减少在线维护作业,降低劳动强度,同时消除一种危险作业方式。
2 切割机故障次数统计分析
2012年1-2月方圆坯切割机故障次数统计。
从表1中可以看出方圆坯切割机在1-2月的故障次数为24次,其中切割机打滑为12次,约占总故障的50%。

所以降低方圆坯切割机打滑的故障次数,从而大大降低整个切割机故障率,切割状况将得到较大的改观。针对这一故障现象从理论上进行分析,查找原因并提出改进措施。
3 同步机构的结构组成及工作原理
3.1 切割机及同步机构的结构组成
方圆坯切割机主要由切割车本体、大车走行机构、切割枪传动装置、能源介质系统、红外测长系统,以及本文中介绍的同步机构装置组成。而同步机构,类似一个剪刀结构。由气动管路、气缸、夹持机构、冷却水回路等组成。结构如图1。

3.2 同步机构工作原理
从图2可以知,切割机待机时,电磁阀失电,夹紧松开,处于极限待机位置。当铸坯运行到切割定尺时,由定尺装置发出信号,二位四通电磁换向阀1Y得电,气缸伸出,压头夹紧铸坯,通过压头与铸坯之间的摩擦力f克服切割机车体的阻力F,实现切割车与运动的铸坯同步。当铸坯切割完后,同步机构压头松开,由大车驱动机构将切割车体返回初始位。
4 切割机打滑现状及原因分析
4.1 打滑现象观察
切割机正常运行时是由压头与铸坯之间产生的摩擦力带动,但通过观察切割机打滑的现象发现,切割机打滑时并不是切割车静止不动,而是切割车与轨道之间的摩擦力大于压头与铸坯之间的摩擦力,从而使切割车在走行的过程中与铸坯之间产生相对的滑移,最后导致铸坯断面切斜,影响铸坯切割质量。
4.2 原因分析
由打滑现象可知,切割车受到的阻力、压头与铸坯之间的摩擦力相当,处于临界状态,导致切割车与铸坯产生相对滑移的现象。通过以下两方面来进行具体分析。
4.2.1 公式计算切割机的牵引力和阻力
1)当同步机构夹紧时,气缸伸出的压力为:F=PA[2]
已知:气源调定压力P=0.5×106Pa,气缸无杆腔活塞面积A=3.14×0.062m2,
则:
F气缸=PA=5652N
2)根据二力平衡原则,以受力杆件ABC为研究对象,进行受力分析[1](如图1)。
得到平衡方程:Fc×Lc-Fb×Lb=0
已知:Lc=900mm Fb=5652N Lb=300mm
则压头受到的力Fc=1884N
3)压头与铸坯之间的摩擦力F摩擦=μN,
已知:N=Fcμ=0.6
则F摩擦=1884×0.6=1130.4N
2F摩擦=1130.4×2=2260.8N
综合上述的计算可知,同步机构夹紧铸坯后,压头与铸坯之间的摩擦力为2260.8N,则切割机受到的牵引力为2260.8N。(即:切割机阻力趋近摩擦力2260.8N)
4.2.2 切割机走行阻力增大原因
通过对现象观察,发现导致切割车走行阻力增大的原因有以下四点[4]:
1)切割机拖链长时间使用后出现卡阻。在切割机走行时,拖链不断弯曲的阻力相应增加。
2)方圆坯铸坯有跑偏的现象,在同步机构夹紧铸坯后,切割机随着跑偏,车体与轨道横梁摩擦加剧,使切割车阻力增加。
3)切割小车为封闭框式结构,由4个滑轮支撑在两侧方钢轨上,由于小车沉重,滑轮易积垢,故切割机行走时,摩擦力较大,容易导致夹紧臂在铸坯上打滑。
4)切割小车在长时间使用后,如车体的冷却水堵塞,造成车体的冷却效果不好,从而使车体的变形,增加切割小车走行时的阻力。
5 切割机打滑的处理对策
5.1 打滑处理分析
从上述的分析可知,切割机打滑现象主要是受到的阻力与牵引力大小相当,造成切割机运行产生滑移现象,所以处理对策可以从两个方向考虑:
1)减小切割机走行阻力。
2)增加切割机的牵引力,即摩擦力。
5.2 打滑处理方案
所有能够解决切割机打滑的方案如表2所示。

从表2中的方案对比,选择方案一、方案二、方案五、方案六同时配合方案四作为解决切割机打滑的办法。其中,方案一、方案二、方案五、方案六可在平时定修及维护过程中进行实施,无需验证。
方案四的可行性分析如下:
1)当气源压力加大20%时,则气源调定压力P=0.6×106Pa,
气缸伸出的压力为F=PA,[2]已知:气缸无干腔面积A=3.14×0.062m2,则
F气缸=PA=6782N
2)根据二力平衡原则,以受力杆件ABC作为研究对象,进行受力分析(如图1),得到平衡方程:
Fc×Lc-Fb×Lb=0
已知:Lc=900mm Fb=6782N Lb=300mm
则压头受到的力Fc=2260N
3)压头与铸坯之间的摩擦力F摩擦=μN,
4)已知:N=Fcμ=0.6则
F摩擦=2260×0.6=1356N
2F摩擦=1356×2=2712N
通过计算得知,当气源的压力增加到0.6MPa后,切割车牵引力增加至2712N,而通过上面的计算得出切割车阻力不大于2260.8N,可见,通过计算可以证明方案四可行。
由于方圆坯切割机同步机构的气缸使用的气源为压缩空气,而压缩空气的最高压力为0.5MPa,不能在往上调。所以解决气源压力的方法是:可将气源由压缩空气改为氮气(方圆坯区域氮气压力最大可调至1.2MPa)。增加气源压力。同时,使用氮气作为气源,可以减少气缸的故障率。因为压缩空气在一定时间内会在管内产生积水和其它杂质,这样会加大气缸不规则的摩擦性,造成气缸内串气,加大气缸的损害。而氮气几乎为惰性的双原子气体,不易热胀冷缩,变形幅度小。能保持稳定气缸的压力,提高气缸运行的稳定性和延长气缸的使用寿命。
5 效果分析
针对以上面的方案提出具体整改措施:
1)对拖链各节支撑点每个月进行一次润滑,对变形严重的拖链进行更换;
2)在每一次检修的时候,校正棍缝值,找平找正,加强二冷水的水质及冷却效果,以防止铸坯跑偏;
3)将压力气源更换成氮气,提高气源压力,但同时考虑到氮气的危害,在氮气能源介质管道上安装一个安全阀,以防止检修时氮气泄漏;
4)每次检修时,检查和清理滑轮及轨道上的结垢,并检查车轮的螺丝是否松动或者车轮是否变形;
5)每次检修的时候,对车体冷却水管道进行检查是否堵塞,如有堵塞,进行及时处理。
改进后从源头解决了问题,方圆坯切割机打滑故障得到了有效地解决,降低了切割机处理故障次数,也降低了因打滑故障造成铸坯切割质量问题。通过3~4月份切割机的运行记录中发现,方圆坯切割机仅出现一次打滑故障,也是由人为的操作不当造成的。
6 结语
通过对切割机打滑现象的分析和处理对策的研究,在3#方圆坯日常生产中,按计划对切割机进行点检巡查和维护保养,可以保证切割机的稳定运行,同时此处理对策也适用于冶金行业方圆坯连铸机。
参 考 文 献:
[1] 顾迪民.工程力学.北京:人民交通出版社,2003.
[2] 张红俊.液压与气动技术.上海:机械工业出版社,2010.
[3] 王雅贞.连续铸钢工艺及设备.北京:冶金工艺出版社,2010.
[4] 张鲁阳.冶金机械.重庆:重庆大学出版社,2004.