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改善钢水可浇性的生产实践的探讨
发表时间:[2014-02-12]  作者:王冬梅  编辑录入:admin  点击数:601

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改善钢水可浇性的生产实践的探讨

王冬梅

(河北钢铁集团承德公司,河北 承德 067002)

 针对承钢LF炉因钢水可浇性差造成生产中断的问题,分析了水口堵塞物的化学成分、形成原因。通过采取加强转炉出钢操作、测量渣层厚度和定氧、优化精炼渣成分、控制铝钙比等措施,钢水的可浇性明显改善,钢中的夹杂物数量和形态得到有效控制。

  钢水可浇性实践

1 前言

LF炉在炼钢过程中能对成分和温度进行微调,改变夹杂物的形态和结构,对生产节奏进行有效控制。在LF脱硫前要控制好钢水的氧活度,若脱氧深度控制不好,钢水中会产生大量的Al2O3夹杂,甚至会使钢水在浇铸过程中产生水口絮流现象,造成生产中断事故的发生。目前,承钢公司采用铝粉和铝线对钢水进行脱氧处理,为了保证钢水的可浇性、提高脱硫的效果,在处理过程中对脱氧深度进行严格控制,充分发挥LF炉的精炼功能。

2 现状

由于承钢特殊的工艺特点造成铁水的硫含量较高,在转炉冶炼过程中个别炉次的氧活度较高,在一定程度上增加了LF炉的处理时间,影响了处理效果。在LF炉钢水精炼的过程中,既要保证生产节奏稳定,又要对钢水进行充分处理。若前期对钢水的氧活度控制不好,必然会造成钢水在后期浇铸过程中产生大量的Al2O3夹杂。随着浇铸时间的延长,在水口内壁上会附着大量的夹杂物(见图1),堵塞大包长水口或中包浸入式水口,造成生产中断。据统计,2012年1~6月份出现过7次因钢水可浇性差造成的生产中断,非计划停浇对生产节奏、质量、成本都有不利影响。

 

3 水口堵塞的原因

为了精确地对水口堵塞的原因进行分析,首先对堵塞水口内的夹杂物进行检验,确定夹杂物的种类。对浸入式水口的上、中、下3部分和大包长水口的碗部夹杂物进行分析(见表1),从分析结果看,夹杂物的主要成分是Al2O3,其含量占80%以上。钢水在LF精炼过程中,由于脱氧深度不够,夹杂物不能及时上浮,浇铸过程中在大包长水口和中包浸入式水口上聚集大量的夹杂。水口堵塞的原因主要是在水口内壁上附着了大量坚硬的块状夹杂物,阻碍了钢水在水口内的流动,随着时间的延长Al2O3夹杂物越积越多,最终导致浇铸的中断。

 

水口堵塞物中Al2O3约占82.64%,产生Al2O3夹杂的环节主要有3个一是在连铸浇铸过程中由于保护不好造成钢水的二次氧化,致使产生大量Al2O3絮状夹杂二是在LF精炼过程中脱氧深度不够,夹杂物不能充分地去除和上浮,在浇铸过程中产生大量Al2O3絮状夹杂。

根据可能出现的情况,首先对钢水在连铸浇铸中的氮含量进行分析,由于钢水在浇铸过程中出现二次氧化,必然导致钢水中的氮含量增加。从大包、中包、结晶器和铸坯等不同位置取样,对钢水的氮含量进行分析。根据分析结果进行统计,从大包到中包的增氮量平均在5ppm,从中包到结晶器的增氮量平均在4ppm,钢水在浇铸过程中增氮量在正常范围内,说明在钢水浇铸过程中的二次氧化不是产生水口堵塞的主要原因。之后,又对LF炉的炉渣脱氧进行跟踪取样,通过一段时间的跟踪分析,发现个别炉次LF炉炉渣有较强的氧化性,说明在LF炉精炼过程中存在脱氧深度不够的炉次,不能上浮的夹杂物在浇铸过程中会附着在水口的内壁,造成钢水在浇铸过程中出现堵塞,导致生产的中断。

4 工艺优化操作

承钢公司使用铝线和铝粉对LF炉进行脱氧处理,合适的脱氧深度能促进夹杂物的上浮,改善钢水的可浇性,使炉渣和钢水中的氧保持平衡状态再对钢水进行钙处理使夹杂物变性,最后进行吹氩搅拌,促进夹杂物的快速上浮。

(1)加强转炉出钢操作。为了缓解LF炉对钢水处理的难度,将钢水氧化性的控制进行前移。在转炉出钢过程中,采用挡渣球和挡渣塞双重挡渣,减少出钢过程中的下渣量在冶炼品种钢过程中执行带流起炉,避免了转炉渣进入钢包中,减轻LF炉的处理任务,有充分时间对钢水的成分和温度进行调整。

(2)测量渣层厚度和定氧。钢水的渣层厚度和氧含量对LF炉精炼处理有直接影响,操作人员根据钢水的渣层厚度和氧含量对钢水进行预处理,在吹氩站对钢水进行脱氧能降低LF炉脱氧和脱硫的时间。对硅没有特殊要求的钢种要对炉渣进行深脱氧,使钢水中的氧含量和渣中的氧含量达到平衡,减少钢中Als的烧损。

(3)优化精炼渣成分。降低钢水中的氧含量和钢中夹杂物的含量能提高钢水的可浇性,在LF炉精炼过程中使用高碱度、低熔点、低氧化性的精炼渣促进夹杂物的快速上浮。承钢采用预容型精炼渣造渣,在精炼过程中能快速形成还原渣,以减少渣中和钢中的氧含量。在缩短精炼时间的同时,提高精炼渣对夹杂的吸附能力,减少钢水中夹杂物的含量。

(4)钙铝比的有效控制。在LF炉精炼后期对钢水进行钙处理,主要是对Al2O3进行变性处理,使熔点较高Al2O3变成熔点较低12CaO·7Al2O3夹杂,避免浇铸过程中产生絮状Al2O3夹杂。在操作过程中要控制钙的喂入量,喂入量太少不能使全部的Al2O3产生变性,喂入量太多会产生高熔点的CaS夹杂,使钢水的流动性变差。根据大量的试验数据,控制钙铝比在1.1~1.4比较合适。同时,要求钙处理后的钢水严禁再进行吹氩操作。

(5)在钢水顶渣中加入脱氧剂对炉渣进行脱氧处理。在电极加热过程中,通对观察炉渣的颜色变化向钢包中加入少量铝粉,根据钢种,对脱氧深度有不同要求要及时观察炉渣的颜色,以便准确掌握炉渣的氧化性。对炉渣进行取样化验(见表2),最终炉渣中FeO的含量都控制在1.0%以下,基本上能达到LF炉精炼的要求。

 

(6)吹氩量的控制。在不同精炼时间段进行吹氩操作,对钢水进行搅拌,在钢水进站、加热、钙处理过程中采用不同的吹氩量,以使化学成分、温度更均匀,夹杂物更快地上浮。钢水进站和钙处理过程中氩气量控制在30~50NL/min,加热过程控制在50~100NL/min,加热结束控制在300~500NL/min,保证钢渣充分接触,使钢渣吸附更多夹杂物。

5 结语

对LF炉操作工艺进行优化后,钢水的可浇性得到了明显改善,钢水的氧活度得到了控制,钢中Al2O3夹杂的数量和形态得到控制。在稳定生产节奏的同时,提高了钢水的质量,满足了品种钢生产和开发的需要。下一步,我们要不断对相关数据进行总结和分析,制定更好的操作方法,进一步提高钢水的可浇性和质量,为生产稳定顺行打下坚实基础

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