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高炉布袋除尘煤气系统设备TRT系统设备维护浅析
李好飞
(河北武安裕华钢铁有限公司 设备处)
高炉生产中,干式布袋除尘系统是煤气净化的重要工艺环节,也是保证高炉余压发电TRT、BPRT透平机正常运行的重要前提。
高炉干式布袋除尘+高炉余压发电(BPRT透平机)工艺,相比湿式除尘工艺具有节水、节电的优点且技术成熟,已为大多数钢铁企业采用。但该工艺使高炉原料中大量的酸性氧离子几乎全部留在高炉煤气中,对煤气管网设备如蝶阀、盲板阀、波纹补偿器、TRT转子、静叶、动叶、承缸腐蚀严重,尤其对不绣钢波纹补偿器的侵蚀严重,不时造成煤气泄露,高炉休风,该问题成为钢铁企业通病,不好彻底解决。
部分企业上了煤气除酸项目,通过向煤气中喷加碱性溶液,中和氯离子,从而达到延缓设备腐蚀的目的,但因投资和意识问题,上的企业不多。
因成本因素,企业改变原料结构,工艺并不现实,只能从改进设备材质,提高设备耐腐蚀性能,技改设备配置,加强改进设备维护方面入手解决问题:裕华钢铁公司主要采取了以下措施来解决:
1 改进高压煤气管道不锈钢波纹补偿器
对发生的数次波纹补偿器泄露煤气事故,公司设备部门组织相关人员进行了分析,认为:高炉煤气经重力除尘、布袋除尘至透平机进口逐步降温析出凝结水,凝结水中的氯离子粘附在波纹补偿器底部形成点蚀坑,逐渐在煤气高温、高压作用下形成应力集中,最终造成波纹管下部漏水,开裂,煤气泄露,高炉被迫休风。需要说明的是:同一批波纹补偿器在TRT进出口,使用寿命有明显的差别,说明煤气的温度、压力对补偿器的寿命影响较大。
以往在采购不锈钢波纹补偿器时,如不详细注明使用温度、压力和腐蚀环境,厂家一般会选用较便宜的316不锈钢甚至更不耐腐蚀的304不锈钢,以上两种不锈钢在高压、腐蚀环境的煤气管道中使用效果不理想,寿命不到一年甚至更短,经过多方对比,确定825奥氏体不锈钢具有良好的耐腐蚀作用,定为不锈钢波纹补偿器指定材料;厚度方面:从理论上来说,厚度越大自然使用寿命就越长,但考虑到厚度过大会影响不锈钢波纹管的韧性进而影响其补偿性能,成本也会过高,决定采用双层设置,每层厚度1.2mm,内层825不锈钢,外层316不锈钢。
因高温(100℃-180℃)、高压(120kpa-190kpa)煤气使管道热应力强,补偿量大,使用过程中曾发生过补偿器固定丝杠螺母拉掉,丝杠座焊缝拉裂,波纹管本体变形较大等问题,后在高压煤气波纹管上均加装了M36大型丝杠,加强型焊接底座,防止波纹管补偿过大变形。
经过改进波纹管的材质、厚度、丝杠座后,高压煤气不锈钢波纹补偿器的使用寿命基本稳定在1.5年-2年左右。
2 布袋除尘煤气阀门改进。
在几座高炉布代除尘煤气管道安装时,荒、净煤气管道补偿器均安装在靠近荒煤气总管、净煤气总管侧,这样在发生波纹管爆裂漏煤气事故时,只能休风处理。
后经现场讨论,只需把补偿器移至靠近箱体侧,就可实现不锈钢波纹补偿器的不停产维修:如某箱体荒、净煤气补偿器损坏后,只需切断箱体进出口气动盲板阀,吹扫后即可更换。
气动扇形盲板阀改进:如果荒、净煤气气动盲板阀本体单波波纹管损坏漏煤气,也必须只有休风更换,后论证改进为分体式盲板阀(波纹管与阀体采用法兰连接形式):荒煤气盲板阀要把波纹管安装在阀体低压侧即出口侧,净煤气反之,这样在盲板阀波纹管泄露时,只需切断本箱体荒、净煤气气动盲板阀,吹扫后即可更换单体波纹管,即实现了阀体波纹管的不停产更换维修,还延长了盲板阀的使用寿命,节约了维修费用。
3 TRT(BPRT)透平机的维护
炼铁高炉余压发电(TRT)、高炉BPRT透平机组是重要的动能回收设备,具有较高的经济效益。该设备的维护重点是控制高炉煤气中的粉尘含量,维护要求不超过5mg/m3,否则会加剧透平机动叶、静叶、承缸的磨损,缩短设备使用寿命。某钢铁因不重视粉尘控制使新TRT机组仅运行一年就进行了大修,代价巨大。
裕华钢铁为控制高炉煤气粉尘含量主要采取了三条措施:
3.1 多方考察,货比三家,选择购买质量较好,过滤精度高的除尘布袋。
3.2 在每个除尘箱体净煤气出口安装了煤气粉尘在线检测系统,一旦某个箱体出现布袋破、脱落等造成的粉尘超标,立即报警,岗位工可以在较短时间内切断故障箱体更换布袋,不用人工查找,缩短反应时间;另外在透平机进口管道安装了煤气取样口,定期手动取样化验,对比电脑数据,防止粉尘超标。
3.3 加强管理考核:BPRT、TRT等岗位一旦发现粉尘超标,立即报告设备处及炼铁厂,设备部门派人督促立即整改。如不立即整改者严厉考核。
3.4 BPRT机组透平机还在进口煤气管道上安装了在线除垢药剂喷洒装置,以防转子结垢,药剂经检测PH值为11-12,碱性,可以中和煤气中的酸性氯离子。
虽经多重维护,BPRT透平机还是除了问题,有一次正常运行中,透平机突然振动大(超过160um/s)退出,再次试投三次不成功,厂家建议开大盖吊出转子,除垢做动平衡,但工期需7-10天,维修费用也较高。设备部门组织人员分析认为:高炉煤气中的酸性氯离子对金属(尤其是不锈钢,而透平机动、静叶片材质为2Cr13)有较强的粘附作用,是造成转子节垢失衡的元凶。其PH为1-2,呈酸性。而碱性药剂的压力、药量均不足以清洗转子,设备处最终提出一个试验方案:烧结余热锅炉蒸汽PH值为10,碱性,且量大、压力高,可以关闭透平机进出口盲板阀在机组内通入蒸汽,中和转子上的酸性结垢,再利用蒸汽高温软化,高压清吹使转子上的垢脱落,恢复转子平衡。
在确认该办法对设备本体没有损坏后,设备部门组织人员对机组进行了蒸汽喷吹:关闭进出口插板阀,从进口管道接DN50管道通入蒸汽,待机组内饱和后从机组平衡管放散口放出蒸汽,经过4小时的蒸汽清吹,再次启动透平机一次投运成功。X、Y轴各点振动值均在10-20um/s之间,与新机组调试时一样!
该蒸汽除垢方法不仅为企业节省了一大笔维修费用,还为透平机的不开盖维护提供了有益的经验。
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