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37Mn5圆坯表面气孔原因分析与控制的研究
发表时间:[2013-11-12]  作者:侯志慧1,韩萍2  编辑录入:admin  点击数:734

内容简介

点击下载——37Mn5圆坯表面气孔原因分析与控制的研究.doc37Mn5圆坯表面气孔原因分析与控制的研究侯志慧1,韩萍2(1.天津天铁冶金集团炼钢厂,河北涉县056404;2.天津冶金集团天材科技发展有限公司,天津300308)摘要:分析了37Mn5圆坯表面气孔形成的机理和影响因素,认定钢水脱氧不良造成钢中气体含量高、保护渣绝热保温性能差、结晶器电磁搅拌强度弱是产生37Mn5圆坯表面气孔的主要原因。通过改进转炉脱氧工艺,保持物料干燥,控制钢中气体含量;减少保护渣熔剂和配碳量提高绝热保温性能;增大电磁搅拌频率和电流以及低拉速变渣线操作等措施的实施,使37Mn5圆坯表面气孔缺陷得到了有效控制。关键词:37Mn5钢;圆坯;气孔;夹渣1引言天铁冶金集团炼钢厂应品种多元化的需要对2#连铸机进行了设备改造,采用塞棒浇注+内嵌式浸入水口+保护渣的浇注方式,全程无氧化保护浇铸,使用结晶器电磁搅拌和气雾冷却设备,经转炉LF炉(VD炉)圆坯连铸机,生产Ф150~Ф210断面的圆坯。由于企业成本压力大,使用VD真空脱气装置会使吨钢成本增加,另一方面VD炉设备运行不稳定,经常出现抽气阀门锁闭,蒸汽压力波动大等故障,不能正常使用。钢种经LF炉精炼后直接浇铸,却出现了大量的表面气孔缺陷..

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