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临钢炉外精炼用合成渣的实践研究
发表时间:[2013-11-11]  作者:王沁君  编辑录入:admin  点击数:412

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临钢炉外精炼用合成渣的实践研究

王沁君

(太钢集团临汾钢铁公司,山西 临汾 041000)

 要:临钢炼钢厂结合生产实际开发出脱硫、脱氧合成精炼渣,并能快速实现LF埋弧精炼。采用改进配比的精炼渣,能实现w(S)小于100×10-6、全氧质量分数小于20×10-6的钢种,为以后品种钢的开发积累了经验。

  词:合成精炼渣脱氧脱硫

太钢集团临汾钢铁公司(全文简称临钢)炼钢厂冶炼车间有30t顶吹氧气转炉3座,30tLF炉3座,由于铁水硫含量高、波动大,炼钢之前未经过铁水预处理,给低硫、低氧品种钢的开发带来极大困难。为此,临钢开发了合成渣精炼工艺,给以后新品种钢的开发、产品质量的提高打下了基础。

1 试验设备条件

精炼炉工艺参数:公称容量30t;最小钢水处理量20t;最大钢水处理量32t;电极直径Ф300mm;极心圆直径Ф525mm;变压器额定容量:5500kVA;一次电压10kV;二次侧电压215~189~150V;调压方式:无励磁调压,前三档为恒功率,后三档为恒电流;精炼周期(40±5)min;升温速度4.0℃/min。精炼炉装备有测温、取样、1台双线喂丝机。

2 合成渣脱硫技术

2.1 用渣—钢硫容量来表征炉渣脱硫能力

渣—钢间的平衡反应如下:

[S]+(O2-)=(S2-)+[O]

因为反应中的O2-可以来自熔渣中所有的碱性氧化物,同时也考虑了酸性氧化物的作用,aO2-大,则硫的分配系数Ls增大。aO2-和熔渣的组成有关,它随着碱度的提高而增加。CaO引入的O2-的活度比其他碱性氧化物引入的O2-的活度大。SiO2、Al2O3等酸性氧化物能与O2-结合,消耗O2-,使aO2-降低;但SiO2消耗的O2-比Al2O3多,所以用Al2O3代替SiO2有利于脱硫。

Rinboud[1]等对CaO-Al2O3-SiO2-MgO渣系的Ls值进行热力学计算及实验,结果表明:当钢中w(A)l=0.03%,温度(T)为1600℃,脱硫渣的组成w(CaO)=60%~70%,w(Al2O3)=20%~30%,w(SiO2)=5%~10%时,Ls可达500~700。

硫的分配系数(Ls=(%S)/[%S])和硫容量(Cs)之间存在下列关系:

lg(%S)/[%S]=-770/T+1.30+lgCslg[a0][2]根据上述观点,开发出了新的精炼渣,成分见表1。

 

2.2 合成渣脱硫试验工艺

合成渣脱硫情况在冶炼Q345qE钢时进行试验,共试验2个浇次,20炉钢。转炉终点控制(质量分数):终点w(C)=0.06%~0.08%,温度1660~1680℃,w(S)≤0.025%,w(P)≤0.015%。脱氧采用钢芯铝配硅钙,钢芯铝加入量15kg/炉,硅钙加入量35~40kg/炉。采用硅锰铁、锰铁或硅铁合金化。LF精炼炉用电石调渣,精炼炉采用精炼渣精炼,精炼时间大于30min,冶炼过程中白渣保持时间大于10min,到站温度大于1575℃。

转炉采用挡渣出钢,前期用挡渣锥,后期用挡渣球,控制下渣量。弱吹氩时间要求8~10min。转炉出钢过程中加入精炼渣,钢包在线底吹氩,对钢液渣洗,然后运至LF工位加精炼渣起弧精炼。

2.3 深脱硫效果及分析

在冶炼Q345qE钢时,钢水温度为1570℃,精炼渣加入量为6~7kg/t钢时精炼的脱硫效果见下页表2。由表2可见,在原始w(S)为233×10-6的条件下,采用开发的合成精炼渣,脱硫效果实现27.32%,精炼后w(S)降至88×10-6,最终脱硫率达到62.29%。从结果可以看出,开发的合成精炼具有较好的脱硫效果。

 

3 合成渣脱氧技术

3.1 加入合成渣后的脱氧能力

通过加入合成渣后,破坏钢中原来Mn、Si等脱氧反应的平衡,促进了Mn、Si等脱氧反应的进一步进行。如,[Si]+2[O]=(SiO2),[Mn]+[O]=(MnO),2[Al]+3[O]=(Al2O3)。这些反应,随着合成渣的加入,使钢液温度下降,降低了渣中w(SiO2)、w(Al2O3),使反应平衡向右移动,脱氧反应继续进行。由此也可以断定,如果合成渣的碱度越大,其脱氧的效果就越好。

在本次试验用的合成渣中,由于存在反应:CaO+Al2O3=CaO·Al2O3。而使Al2O3的活度减小,从而使铝的脱氧能力提高。

3.2 脱氧效果及分析

脱氧合金化过程中产生的氧化物主要是Al2O3,MnO,SiO2及其反应产物。出钢渣洗的同时进行底吹氩,创造良好的动力学条件,利于夹杂物的碰撞、粘附长大,并最终被合成渣吸附,降低钢液含氧量。在试验中,测定钢中的全氧含量,并把渣洗+LF精炼和不经渣洗+LF精炼钢的全氧含量进行对比,发现渣洗钢的全氧含量明显低于不经过渣洗钢的全氧含量。表3为渣洗钢和不经过渣洗钢精炼完毕后w(T[O])的对比。

 

4 合成渣对LF埋弧精炼的影响

泡沫渣埋弧精炼技术可以提高LF炉的加热效果。通常泡沫渣是在氧化性的炉渣中,利用碳氧反应提供大量的一氧化碳作为气源使熔渣发泡。在LF炉中碳氧反应微弱,不足以提供足够的气源,因此本试验选用碳酸钠作为发泡剂。并配入一定量的碳粉,与生成的二氧化碳进行反应,生成一氧化碳气体,增加生成气体体积。

5 结论

1)通过精炼渣的开发,能降低钢中的夹杂物,并能在无铁水预处理情况下生产出w(P)小于100×10-6,w(O)小于20×10-6的钢种,为以后生产超低硫、低氧品种钢积累了经验。

2)通过泡沫渣的形成,能够实现快速埋弧冶炼,提高冶炼效率。

   

[1]   Ishii A, Tate M. The Ladle Refining Process for Alloyed Oil Country Tubular Goods at Nippon Kokan KK[J]. Iron and Steel Maker, 1983(7):35.

[2]   张鉴.炉外精炼的理论与实践[M].北京:冶金工业出版社,1999.

[3]   F.奥特斯,著.倪瑞明,译.钢冶金学[M].北京:冶金工业出版社,2001.

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